Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Так при запуске моторов и нужно левый стик вниз и реверснутый канал вправо, вместо лево, руководствуясь логикой. В общем: оба стика вниз и вправо.
Да, заработало!
Но почему всё время на пульте горит красный свето дио - это мне не ясно.
Но почему всё время на пульте горит красный свето дио - это мне не ясно.
А картинка с камеры есть?
Какие рекомендации есть по корректировки пидов?
А можно ли в стандартном пульте сделать чтоб он пищал когда батарейка разряжена на квадрике?
можно ли там время менять?
Сам в шоке от своих вопросов (догадываюсь что они риторические)… ну а вдруг…
А картинка с камеры есть?
Да, картинка с камеры есть и пульт управляет квадрокоптером
А вот это уже не нормально. Пульт с квадром биндили?[/QUOTE]
Да, пульт управляет квадрокоптером.
Может неправильно я забиндил, подскажите, как надо биндить и что при этом должно мигать или издавать ,может какие то сигналы?
А можно ли в стандартном пульте сделать чтоб он пищал когда батарейка разряжена на квадрике?
Да-да…и ещё видео запись делал, как пишет пульт от Hubsana H111D…прошивку от 111-го я передал давно ещё Олегу (tpc) только новарное, он или забыл про это, или руки не дошли. А ведь, здорово бы было…тем более, что пульты у них 1 в 1…
Камрады подскажите пульт рпи включении .экран загораеться то красным то зеленым то синим что за беда
А можно ли в стандартном пульте сделать чтоб он пищал когда батарейка разряжена на квадрике?
В стандартном пищалки нету. Нечем пищать.
,но видимо рывки не соосность вращения делали калибровку не корректной
Тогда как обьяснить, что после нескольких полётов, эта калибровка нарушается ?
Я калибровал, по совету Олега, и по началу был доволен что дрон летает как положено.
Но после нескольких полётов, квадрик опять начал возвращаться полубоком
В стандартном пищалки нету. Нечем пищать.
Пищалка то есть, при включении пищит.
В стандартном пищалки нету. Нечем пищать.
на фото в левом нижнем углу?
пьезо пищалка.
а вот зачем там батарейка, непонятно
Алексей (Lesorubeision) привет !
Где проподал ? 😉
Алексей (Lesorubeision) привет !
Где проподал ? 😉
да чет надо много всего делать - не успеваю копаться в квадрике.
Интерес немного утих. Но я за вам приглядываю.
Жалко никто не скидывает новые полезные ссылки для наполнения FAQа.
Приходится самому…
Ну что-же…похоже, благодаря коллективному разуму, вышел на финишную часть эпопеи с ремонтом моего второго квадрокоптера. Во всяком случае, очень надеюсь на это.
Поменял сегодня моторы местами…теперь дрон прыгает не в правую, а в левую сторону. Так что, ни полётник, ни централка оказались походу ни при чём. Буду заказывать новые движки, благо они сейчас в России, дешевле чем из Китая. Вот только думаю, все четыре заменить или достаточно будет только те, что тормозятся!? У кого-нибудь есть практический опыт замены одного-двух движков, а не всего комплекта разом? Не будет опять сюрпризов от двух старых, оставшихся?
Привет. Похоже, что в движках короткозамкнутые витки, в одной из обморок. Сия фигня не дает движка развить заданные обороты. Лежит от самолета дома один такой. По сопротивлению ничего не покажет, а вот индуктивность завалена. На работе есть чем измерить.
Какие рекомендации есть по корректировки пидов?
У меня нет рекомендаций. Но тут совсем недавно из вики скопировали что это такое и я надеялся что рекомендации появятся. Я их не дождался 😦 Так же что за параметр EP_GpsSpeedPid…
Говорю же, регули менял местами…левые переставлял направо, а правые налево…и новые ставил. Всё тоже самое…левые моторы (если смотреть со стороны аккума), всё равно вращаются быстрее. 😦
Поэтому и встал в ступор…Да всё идеально калибруется…всё в нолях…и компас чётко на север.
Походу, всё-таки материнка??? Что на материнке за микросхема стоит и что под вторым экраном может находиться? Не считая приёмо-передатчика.
Привет, Всем! У меня тоже была такая проблема - опрокидывало, не успев подняться даже на 1 метр высоты!!! Как оказалось - это были последствия “Пробования” разных версий прошивок. Проблему решил следующим образом: ПРОШИЛ стоковые прошивки (по инструкции) (Advanced TX - H906A v.1.1.9 - пульт Pro, FC v.1.1.36 - полетный контроллер, RX v.1.2.20 - радиомодуль), НО САМОЕ ГЛАВНОЕ это бинд, калибровки ВСЕ (особенно на это повлияла “калибровка Вращения”). А после этого уже можно дальше “Баловаться прошивками” 😃
…Как оказалось - это были последствия “Пробования” разных версий прошивок…
Спасибо Роман за участие, но после перестановки движков, картина оказалась маслом… 😃
К тому же, дрон мне достался не простой…у него как минимум, два падения (думаю больше)…одно с 1 км., зимой в снег, а второё…с 200-т метров на газон. С нерабочим видео модулем и сильно заметными следами человеческой активности на всех частях дрона. От замены подшипников в двух моторах (Вопрос в каких, в работающих или не работающих, после этой замены!? 😉), до не логического, с моей точки зрения набора прошивок. Прошивки все причесал…калибровки в идеале…осталось движки заменить, и тогда уже, всё окончательно ясно станет. Но, судя по пройденному пути, исход должен быть положительным. Следите за новостями. 😃 😃 😃
Всем привет! На выходных немного полетал над Красноярским водохранилищем, никаких фильтров не использовал, при этом картинка довольно стабильная 😃
но за 6 минут аккумулятор просел с 8,2 до 7,1
на 1.2.20 RHE и 1.1.38 RHE летаю 20 мин до 7,0 (аккум 2600 30С)
Всем привет!
Привет “Минусинску” я из “Черногорска” .
Всё замечательно, береги винты, светлого неба 😃