Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Подскажите как перепрошить если при подключении проводом к USB компьютера ничего не происходит ?
нужно как минимум драйвер установить из официального прошивочного архива.
Вообще хабсановцы сделали отдельный фильм на эту тему.
rcopen.com/forum/f135/topic468264/191
Ждём видео от Дмитрия “d.b”…у него ND4. Израиль страна солнечная, сразу будет понятно, работает этот фильтр при Солнце так как нам надо или нет. А там решим. Для зимы, в солнечную погоду, народ рекомендует ND16. Для Фантома летом, ND8, но у камеры фантика и светосила совсем другая.
Короче, ждём Дмитрия.
Вот он я😁
С фильтром, запылённым на взлёте
Без фильтра, взлёт с аэродрома, без пыли:D
Ветер, по прогнозу 21км/ч
Улучшение для этих условий недостаточно. Заказал ND8
сегодня словил унитаз в фоловми передёргивание тумблера GPS стабилизировало коптер. Причиной считаю глюк барометра, на высоте 1,5м он показывал 14, потом после посадки плавно ушёл в 0.
Стандартный пульт дал дальность на высоте 5-6м расстояние 386м начал тупить в управлении, видео было хорошее. Вернул с помощью RTH, ради интереса всё гуд.
Снял со стороны Запуск Skywalker в одни руки, считаю получилось довольно стабильно для первого раза.
Today my First very Short flying test with modded fc 1.1.21 firmware modded with 8 m/s rth speed and 25 mt rth height (Thank you very much numlock for your wonderfull work) about 6 minutes flight. Drone gps fix was very very fast, more than tx. It was stable in gps mode, but in altitude mode a Little drift to front right .
Follow me Is ok and Image Is centered to me
Rth now Is fantastic. I have done 2 test, the First drone was higher than 25 meter and the second was lower. It soon move to start point reaching the rth height (25 mt).
wow
После потери купил новый 501-й.
Тестовый полет прошел нормально.
Проблема раз:
не всегда выводится информация о прошивках квада, а точнее очень редко выводится. Почти всегда отображаются только прошивки пульта (только две строчки), на дисплее изображение с камеры, при этом полет нормальный. Но иногда бах… и все четыре строчки выводятся.
Проблема два: никак не могу вручную запустить калибровку компаса. Выключать квадр приходится.
Прошивки: 4.2.8; 1.3.2; 1.1.9; 1.1.9
Посоветуйте, что делать.
Еще прошу дать ссылку где брать прошивки: где-то видел, но теперь не могу найти.
Ссылка на архив с прошивками в конце этого поста: rcopen.com/forum/f135/topic468264/130 На сегодня последняя полетная прошивка имеет номер 1.1.21 и она не вошла в этот архив.
В той же ветке размещено видео производителя как прошиваться (пост#99)
Всем привет!
Сегодня попал под ливень на своём Хабсане. Условия били такие: до конца аккумулятора было около 5-8 минут загнал его на верх около 500 метров, наверху увидел тучу, включил возврат, его сдуло по показаниям телеметрии метров на 100 в сторону, отключил возврат начал снижать его вручную, и одновременно направляя его в свою сторону, потом изображение на пульте вырубилось, телеметрия застыла, опять включил возврат, к этому моменту уже промок до нитки, забежал в машину начал снимать последние показания gps на телефон и вдруг вижу: телеметрия ожила и дистанция уменьшается увидел в окно, его радимого, идёт на посадку в стене дождя как из ведра, на месте взлета метрах в 3х от земли упал камнем, дома видео посмотрел, он его сам завершил секунд за 10-15 до падения, думаю аккумулятора не хватило. Сейчас сушу его и пульт. Вот видео:
Вообщем сегодня мне страшно повезло и Хабсан выдержал испытания ливнем. Пока его сушу но то, что он долетел в таких условиях, я удивлён! Уже в машине сидя думал, что все, потерял его 😦
Надо заметить что корпус H501S сделан достаточно герметично для внешних осадков. Кроме того быстро вращающиеся винты работают своего рода динамическими “зонтиками”, разбивая и разбрасывая падающие капли в мелкую водяную пыль, защищая таким образом пространство под собой от прямого воздействия дождя. Это интересное свойство винтомоторной группы заметил еще ранее на других своих коптерах.
Куда в корпусе попала и собралась вода после посадки?
Полезный опыт и захватывающее видео. После такого только полет в грозу с молнией будет следующим по шкале увеличения интереса и адреналина 😃
Снял со стороны Запуск Skywalker в одни руки, считаю получилось довольно стабильно для первого раза
Круто…тут хоть бы с одним справиться))
Сегодня повторил вчерашний полёт на 4 метрах на 400метров
Сегодня повторил вчерашний полёт на 4 метрах на 400метров
А на каких прошивках летали?
4.2.14
1.3.4
1.2.9
1.1.17
4.2.14 и 1.3.4 у вас были изначально предустановлены на пульт или где-то самостоятельно раздобыли? Если последнее - то делитесь 😃
были изначально, сносить не стал. нареканий на их работу нет. как слить с пульта не знаю, я бы с радостью поделился!
4.2.14
1.3.4
1.2.9
1.1.17
1.2.9 по дальности нареканий нет? А то тут настоятельно советуют 1.2.3, как более мощную
Вот такое у нас творится
такое у нас творится
да…жесть вообще…терпения и сил приморцам!!!
Граждане кто нибудь заказывал себе такое ?banggood.com/…/JYU-Hornet-S-Hornets-RC-Quadcopter-…
По размеру идентичны,только вот само название на рюкзаке смущает мальца
Zdrastvuite,
Rekomenduju etot I dlia standard I dlia Pro pulta (posle malenkoi peredelki) I vsevo 27Eur
P.S. izviniajus za Latin
Dutlengoff сколько метров?
Куда в корпусе попала и собралась вода после посадки?
Разобрать на месте возможности не было был в 400км от дома, по внешнему осмотру, вода была в колпачках под моторами, внутри был мокрый экран под GPS. В пульте весь экран залит был. Как квадрик сел, сразу снял аккумы в нем и аппаратуре, сушил в машине пока ехал и на даче ночь. Сейчас разобрал, вроде везде сухо. Завел без пропов вроде все работает 😃))