Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Только что с полетов 😃
Однозначно рекомендую новую прошивку! На много стабильнее и плавнее себя ведет даже на ветру около 7м/с Программеры проделали большую работу! Видео линк, намного лучше себя ведет. Теперь можно залетать за деревья 😃 Вообщем большой шаг вперед по сравнению с 17ой. На большой дальняк еще не летал, но на 500м все ведет себя очень стабильно!
Отлетал 4 акумма, словил один переворот в АМ режиме на большой высоте с сильным ветром. Но квадрик быстро выровнялся я его поймал “газом” переключил GPS и долетел до места.
Автовозврат сделал 10 М/С на 20 метрах отрабатывает отлично, плавно разгоняется и плавно тормозит 😃
Автопосадку сделал на 6.3V Огни посадки 6.7V
Аккумы не мучаю с трекером на борту летаю не более 15-17минут
Мой конфиг:
V4.2.9
LCD V1.3.3
H501S V1.2.12
V1.1.22
Только что с полетов 😃
Какая прошивка радиомодуля была до? Какого образца компас в квадре?
Go fly, пульт обычный (не про)
Компас нового образца (1.2.3 не ставится)
Go fly, пульт обычный (не про)
Компас нового образца (1.2.3 не ставится)
Тогда я х.з…😦
Я бы повторил всё заново и ещё раз пересмотрел видеоруководство. Евли не поможет - копать по железу.
Какая прошивка радиомодуля была до? Какого образца компас в квадре?
было
V4.2.8
V1.3.2
на звере:
V1.2.9
1.1.17
компас не знаю какой.
Но калибруется так же (по времени) если не больше чем на 1.1.17
Какая была до? И если не сложно, опишите поподробнее улучшения.
1.2.9 и 1.1.17 сейчас 1.2.12 и 1.1.22 при возврате домой перед точкой взлета более плавное снижение скорости до полной остановки, после автоматической посадки сам останавливает моторы, так же останавливает моторы через 5 сек. после наклона коптера на 90 и более градусов, удобно при посадке в руку. В альтитьюде не уходит в неконтролируемое скольжение с потерей высоты и набором скорости как буд-то с горки скатывается, в новой прошивке нет и намека на такую ситуацию даже на большой скорости, в GPS летал нормально, но на новой летать как то спокойнее, почему, не знаю. С дальностью ничего сказать не могу у меня ПРО и летал куда хотел без тормозов по управлению и видео.
Ну вот и я репу чешу… Попробую все заново перепрошить по новой (может есть какие комбинации действ для тотального сброса к заводским установкам?)
Ну и куплю для теста разнонаправленную антенну
уважаемые, спасибо!!! 😃
коптер был включен, при включении пульта.
поискал в теме привязку, нашел, привязался коптер мигом.
пойду попробую на поле.
прошивки
1.1.2(пульт)
1.2.9(?)
1.1.17(коптер)
с коробки, пойдет ?
Автопосадку сделал на 6.3V Огни посадки 6.7V
Не выходит на банку 3.2В не есть гут для зарядника и аккума. Зарядник может не подхватить. Менимум 3.2 у них.
Да и переразряд губит акум сильно.
Оставьте хотяб 6.4
прошивки
1.1.2(пульт)1.2.9(?)
1.1.17(коптер)
с коробки, пойдет ?
Для начала норм. Но на дальняк, с такой прошивкой радиомодуля, 1.2.9, не рекомендую увлекаться.
Для начала норм. Но на дальняк, с такой прошивкой радиомодуля, 1.2.9, не рекомендую увлекаться.
на дальняк без форума даже не буду рыпаться.
сначала надо будет изучить кто и как подготавливался для полетов вдаль.
н подскажите, если у меня “трех баночный аккум” ( 8 батареек стоит, именно батареек, а не аккумов ) какое напряжение на пульте критическим считать ?
Для про пульта? Максимум будет 12.6в. Минимум - 9.6в
Себе заказал пищалку на разряд для пульта. И тож липо 3 банки. буду ставить.
Для начала норм. Но на дальняк, с такой прошивкой радиомодуля, 1.2.9, не рекомендую увлекаться.
Я летал на V 4.2.8
LCD V1.3.3
H 1.2.9
V 1.1.17
Летал на 1700м высота 150м
дальше видео плохое
Сейчас прошился V 4.2.8
LCD V1.3.3
V 1.2.12
V1.1.22 при наклоне 80-95 град. движки отрубаються
Погода будет, попробую.
Alejandro писал:
бинд это ведь зажать кнопку фото и включение верно?
Совершенно верно (простой пульт),
порядок действий
- Откатился на FC-V1.1.11 - законектил (квадрик)
- Залил FC-V1.1.22 - законектил (квадрик)
- Залил RX-V1.2.12 -законектил (радиомодуль)
- Залил TX-V4.2.9 -законектил (пульт)
потом калибровал пульт, после компас калибровал (как в видео на листочке…
На листочках калибровка гиро-сенсоров , после калибровки, включив квадрик и установив на ровную поверхность показания R,P на пульте 0 ?
Ну вот и я репу чешу… Попробую все заново перепрошить по новой
Попробуйте как описал
Я летал на V 4.2.8
LCD V1.33
H 1.2.9
V 1.1.17
Летал на 1700м высота 150м
дальше видео плохое
Да. это её предел. С новой прошивкой - на 2.5км. идёт.
По дальности похоже на такой набор из старых - 1.1.17 + 1.2.3. + пульт про.
Но вот прошивка полётного контроллера, более доработана. Даже не знаю что делать.
Перешивать, ради остановки вмоторов при перевороте, или нет. “Плавность” меня и в 1.1.17 устраивала. более чуткий на стики. Мне - то шо надо.
Да. это её предел.
Не забываем, Игорь (liv55 ) на этих же версиях на 2км с хвостиком 😉
Не забываем, Игорь (liv55 ) на этих же версиях на 2км с хвостиком 😉
Мы не говорим о доработках. У Игоря антенна управления квадра наружу выведена.😉
Прошил на TX-V4.2.9
стояла TX-V4.2.8
Проверил дальность через две несущие бетонные стены в квартире (видео) вроде нормально, но мне показалось, что TX-V4.2.8 эта лучше, меньше помех с пропаданием антенны сосиски, среднего размера на 5 дб
Проверим в полете .
Прошил на TX-V4.2.9
стояла TX-V4.2.8
Проверил дальность через две несущие бетонные стены (видео) вроде нормально, но мне показалось, что TX-V4.2.8 эта лучше, меньше помех с проподанием
Проверим в полете .
Вполне может быть. Эшелон её 4.2.8 мерил и она из старых лучшая для софт-пульта.
В обычном моде не смог запустить движки, они сами чуть позже запустились, ладно, полетал, пытаюсь посадить, сел, но, выключить движки ( стики по бокам и вниз ) не получается, индикатор положения стиков показывает что стики не доходят до крайнего положения, в эксперт моде все получилось нормально, там и завести и заглушить движки не составило проблем.( в эксперт моде индикаторы показывают, что стики доходят до конца
Подскажите ещё, где ошибка ?
Так, на втором аккуме заводится всегда
У всех так. Летайте в эксперте.
У Игоря антенна управления квадра наружу выведена.
Вы правы это уже не СТОК! Антенны 2,4 у меня с наружи. Меня сейчас сдерживает только предел видео по стоку. А управление далеко за 2.5км пробивает устойчиво.
На 2500м слетал туда и обратно за 7мин, потом вокруг себя ещё 11мин летал до посадки, по акку запас есть.
Есть у меня мысли как дальше пробиться, буду пробовать.😉
Подскажите ещё, где ошибка ?
Я чуть дольше удерживаю и всё ОК!