Hubsan X4 FPV H501S / Pro

Забияка

Alejandro писал:
бинд это ведь зажать кнопку фото и включение верно?

Совершенно верно (простой пульт),

порядок действий

  1. Откатился на FC-V1.1.11 - законектил (квадрик)
  2. Залил FC-V1.1.22 - законектил (квадрик)
  3. Залил RX-V1.2.12 -законектил (радиомодуль)
  4. Залил TX-V4.2.9 -законектил (пульт)

потом калибровал пульт, после компас калибровал (как в видео на листочке…

На листочках калибровка гиро-сенсоров , после калибровки, включив квадрик и установив на ровную поверхность показания R,P на пульте 0 ?

Ну вот и я репу чешу… Попробую все заново перепрошить по новой

Попробуйте как описал

Go_Fly
РОМЗЕС:

Я летал на V 4.2.8
LCD V1.33
H 1.2.9
V 1.1.17
Летал на 1700м высота 150м
дальше видео плохое

Да. это её предел. С новой прошивкой - на 2.5км. идёт.
По дальности похоже на такой набор из старых - 1.1.17 + 1.2.3. + пульт про.
Но вот прошивка полётного контроллера, более доработана. Даже не знаю что делать.
Перешивать, ради остановки вмоторов при перевороте, или нет. “Плавность” меня и в 1.1.17 устраивала. более чуткий на стики. Мне - то шо надо.

Забияка
Go_Fly:

Да. это её предел.

Не забываем, Игорь (liv55 ) на этих же версиях на 2км с хвостиком 😉

Go_Fly
Забияка:

Не забываем, Игорь (liv55 ) на этих же версиях на 2км с хвостиком 😉

Мы не говорим о доработках. У Игоря антенна управления квадра наружу выведена.😉

РОМЗЕС

Прошил на TX-V4.2.9
стояла TX-V4.2.8
Проверил дальность через две несущие бетонные стены в квартире (видео) вроде нормально, но мне показалось, что TX-V4.2.8 эта лучше, меньше помех с пропаданием антенны сосиски, среднего размера на 5 дб
Проверим в полете .

Go_Fly
РОМЗЕС:

Прошил на TX-V4.2.9
стояла TX-V4.2.8
Проверил дальность через две несущие бетонные стены (видео) вроде нормально, но мне показалось, что TX-V4.2.8 эта лучше, меньше помех с проподанием
Проверим в полете .

Вполне может быть. Эшелон её 4.2.8 мерил и она из старых лучшая для софт-пульта.

studio120

В обычном моде не смог запустить движки, они сами чуть позже запустились, ладно, полетал, пытаюсь посадить, сел, но, выключить движки ( стики по бокам и вниз ) не получается, индикатор положения стиков показывает что стики не доходят до крайнего положения, в эксперт моде все получилось нормально, там и завести и заглушить движки не составило проблем.( в эксперт моде индикаторы показывают, что стики доходят до конца
Подскажите ещё, где ошибка ?
Так, на втором аккуме заводится всегда

Go_Fly

У всех так. Летайте в эксперте.

liv55
Go_Fly:

У Игоря антенна управления квадра наружу выведена.

Вы правы это уже не СТОК! Антенны 2,4 у меня с наружи. Меня сейчас сдерживает только предел видео по стоку. А управление далеко за 2.5км пробивает устойчиво.
На 2500м слетал туда и обратно за 7мин, потом вокруг себя ещё 11мин летал до посадки, по акку запас есть.
Есть у меня мысли как дальше пробиться, буду пробовать.😉

studio120:

Подскажите ещё, где ошибка ?

Я чуть дольше удерживаю и всё ОК!

Tolyan=
liv55:

Я чуть дольше удерживаю и всё ОК!

У вас не ПРО. На ПРО у меня так же, летаю в эксперте.

liv55
Tolyan=:

У вас не ПРО. На ПРО у меня так же

Тогда я не вижу смысла переплачивать за про, не вижу в нём ни одного преимущества перед стандартным пультом.
Одно слово Про!

Echelon
liv55:

Вы правы это уже не СТОК! Антенны 2,4 у меня с наружи.

Игорь, на пульте тоже наружная 2,4G стоит, врезал разъем? Или в пульте внутренняя стоковая на такое расстояние сработала.

allumina
studio120:

В обычном моде не смог запустить движки, они сами чуть позже запустились, ладно, полетал, пытаюсь посадить, сел, но, выключить движки ( стики по бокам и вниз ) не получается, индикатор положения стиков показывает что стики не доходят до крайнего положения, в эксперт моде все получилось нормально, там и завести и заглушить движки не составило проблем.( в эксперт моде индикаторы показывают, что стики доходят до конца
Подскажите ещё, где ошибка ?
Так, на втором аккуме заводится всегда

У меня недавно тоже так стало. В обычном режиме помогает лишь то, что я выкручиваю стики наполовину, они приподымаются и тогда их можно отводить в более крайние положения. Конечно это КОСЯК 😦

liv55

стоковая выведена наружу вертикально.

Echelon:

Игорь, на пульте тоже наружная 2,4G стоит, врезал разъем? Или в пульте внутренняя стоковая на такое расстояние сработала.


😉

Sc3454
liv55:

стоковая выведена наружу вертикально.

А на Коптере она там не оторвется случаем? Или от ветра ее не гнет?

liv55

кабель руками трудно изгибается не то что ветром, может мне повезло.

Go_Fly
liv55:

Тогда я не вижу смысла переплачивать за про, не вижу в нём ни одного преимущества перед стандартным пультом.
Одно слово Про!

Каждая лягушка - своё болото хвалит.(п)
Есть в Про плюсы. И не мало…
Этот холивар вечен. Обо всём давно описано + и - обеих версий. Нодо просто прочитать, кому что от пульта надо и тот и купить.
Поэтому спорить какой лучше - бессмысленно. Проверено! 😃))

liv55
Go_Fly:

Поэтому спорить какой лучше - бессмысленно. Проверено! ))

я не собирался спорить, я высказал своё мнение. А лягушка - пусть хвалит! 😉

studio120

брал про, т.к. после обзора rc buyer осталось мнение, что про аппаратура дает большую дистанцию полета и лучшую связь.
сейчас уже у меня в руках комплект, смысла холивара в данный момент не вижу.
1)с дуру правую руку немного побил до крови, это да, надеюсь коптеру это было не страшно, когда пытался выключить питание, т.к. стиками не смог
2)то, что в эксперте надо летать, буду теперь знать, попробую, потому что после одного аккума в обычном моде, эксперт сразу показался сложнее.
3)отлетал на 80 метров от себя, в прямой видимости был квад, видео пропадало урывками, управлялся очень плохо, смог развернуть и вернуть ближе к себе.
4)на расстоянии 65-70 метров, над деревьями, зрение у меня, конечно, не супер, но, коптер реагировал с задержкой, 1-5 секунд.
особенно заметно когда крутишь его вокруг вертикальной оси, вроде прокрутил, а сам квад крутится спустя время.
вернул к себе тумблером вернуться домой.
следующие полеты буду полностью выезжать из поселка ( был в центре стадиона, зеленое - лесополоса ).
5) в gps моде на втором аккуме, коптер стал кружить по радиусу 2-3 метров от точки, где включил тумблер gps, просто по кругу.
такое происходило пару раз, когда перестало, летал спокойно ( запуск был при 12 и 12 спутниках )
6)с посадкой тоже что-то думать надо, потому даже на земле есть остатки травы или еще что-то, а винты квадрика расположены низко, т.к. ног, как таковых нет.
7) совсем забыл, при первом пуске на втором акке, один мотор не включился.
включал/выключал раз 7, все остальные разы всё было отлично.

liv55
yuzer_666:

Вчерашние полеты в парке!

Опасно по за деревьями, та и упасть в воду не долго. Класс!