Hubsan H502E & H502S
Ну не повезло просто наверное.
ну и что это у меня может быть? Подскажи пожалуйста, может есть решение.(
ну и что это у меня может быть? Подскажи пожалуйста, может есть решение.(
Ну как я могу помочь, если у меня проблем нет ??? Может правда мамку заменить ? Совсем недорогой вариант решения проблемы. Если поможет естессно…
А я например прочитал, что на новых прошивках калибровка короче и летает быстрее.
Появилась новая прошивка 2.1.37
Но на вопрос к китайцам, что в ней изменено, говорят коротко : Улучшило стабильность дрона
Появилась новая прошивка 2.1.37
Но на вопрос к китайцам, что в ней изменено, говорят коротко : Улучшило стабильность дрона
А как бы получить эту прошивку? Есть ссылка?
А как бы получить эту прошивку? Есть ссылка?
это для новой версии платы. Вы уверены, что у вас новая версия ?
это для новой версии платы. Вы уверены, что у вас новая версия ?
а как узнать новая плата или старая?
а как узнать новая плата или старая?
Прошиться ))) Если нормально встанет прошивка 2.1.хх - плата новая. Если не встанет - значит старая )))
Кстати интересно по комплектации. Например у меня Н502Е со старой версией платы, но подшипники хорошие, металлические шарикоподшипники. А у многих как я понимаю стоят простые фторопластовые втулки.
А как бы получить эту прошивку? Есть ссылка?
Спасибо! А насчет платы, старая или новая не знаю.
Почему то не получается скачать по этой ссылке.
Спасибо! А насчет платы, старая или новая не знаю.
Почему то не получается скачать по этой ссылке.
enjoy
enjoy
у меня новый квадр, прошивка в него залита 2.1.35, подшипники металические 3х6х2.5мм.
enjoy
Спасибо!
У меня вон перегружен на 20 грамм, задний правый мотор в обратной полярности подключен не родной
Возвращаюсь опять, к теме с моторами.
Похоже что китайцы, эти моторы делают, фиг знает как.
То есть моторы то вроде нормальные, но провода к ним, приделывают как им вздумается.
Вот и получается как в лотереи.
У моего дрона, стояли вот эти моторы, типа усиленные
ru.aliexpress.com/item/…/32782805729.html
Летал на них не много, батареек 5-8
Дрон лежал в чемодане, и ждал погоды (недели две).
Сегодня с утреца, решил я с его помощью, крышу дома осмотреть… И он после 1 минуты, упал на крышу.
Опять Ёпть… сдох мотор В обратного вращения. Когда крутиш его руками, чётко чувствуется, что заедают щётки.
Есть такое предположение, что моторы, все одинаковые, просто провода разные
Есть такое предположение, что моторы, все одинаковые, просто провода разные
Повторю - у меня сзади справа стоит мотор А. Просто плюсовой провод с массой поменял местами. Никакой разницы не замечаю, нормально работает, не греется.
А насчёт моторов с али - это полный шлак, сделанный на рисовых полях дядюшкой Ху Ай Веем. Брал комплект ru.aliexpress.com/item/…/32741021273.html , один CCW сдох после одного полёта, у второго оказался кривой вал. Дополнительные акку оттуда же типа оригинал ru.aliexpress.com/item/…/32741878706.html - так у них липучки вверх тормашками приклеены, родной акку переворачиваешь на другую сторону и текст правильно можно читать, а эти оба вверх-тормашками ))) Думаю надо посмотреть в сторону Chaoli:
banggood.com/4X-Chaoli-CL-820-8_5x20mm-2S-7_4V-Cor…
Такая же беда, чаще меняю движки, чем летаю, надо будет следующий квадр брать с бк моторами, лучше один раз переплатить, чем потом возиться, никакого удовольствия )
Сегодня потэстировал 37 прошивку.
Разницы с 35 не увидел, кроме возврата домой на высоте 8 метров (возвращается мордой вперёд), вместо 10 как было.
Хотя просил китайцев наоборот увеличить на пару метров.
В GPS моде, летает нормально, ровно. Хотя при взлёте метров на 5, наблюдается небольшой провал, но потом всё чётко.
Возврат происходит в точку взлёта, но два раза, дрон ошибся на 1,5 метра.
Циркуль флай не работает 😦
Когда летал в GPS режиме, решил попробовать переключится в Альтуд мод.
Лучше бы и не переключался 😃… Скорость дрона увеличилась в двое, причём управление было какое-то странное.
Нажимаю стик вперёд, дрон летил. Но когда отпускаю стик, он продолжает лететь в ту сторону, в какую был нажат стик.
Кстати, ветра небыло вообще (на реке полный штиль).
Короче не справился с таким управлением, и упал сломав 1 пропеллер.
Какое-то странное управление. Если нажал стик вперёд, то чтобы остановится нужно нажать назад и так далее.
Короче фиг остановишся, но летает как ракета.
Вопрос: у всех такое странное поведение в альтитуд моде ?
Вот и думаю может тоже барометр или сама плата чего? Дома летать не возможно, постоянно надо рулить.
у меня была проблема с барометром, улетал в китай каждый раз когда дергал тумблер возврата, по скольку барометр всегда показывал 0, а квадрик пытался набрать свои 30 метров, и уходил в небо до бесконечности, помимо этого точку не держал совсем, легкий ветер его уносил, короче намучался я с ним, заказал новую плату и квадр не узнать, и домой возвращался и точку держал и всё то прям замечательно стало, кстати есть два аккума лишних, новых…надо кому?
аккума лишних, новых
стандартных ? цена ?
стандартных ? цена ?
600, стандартные оба
Сделал небольшой апгрейд. Припаял провода видеопередатчика напрямую к плате камеры вместо использования усб разьёма и перенёс передатчик внутрь корпуса. Теперь внешний вид дрона ничем не отличается от штатного, за исключением обьектива. Полётный вес - 170 грамм.
600, стандартные оба
600 руб за 2 штуки ?