FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)

Viktor_Kraikov

После того как чел потерял свой квадрик за 1500 $ он активно занялся изготовлением систем поиска. На квадрике что он потерял был GPS это не помогло. Народ кто умельцы посмотрите обязательно видео его решение как дома сделать оооочень дешево систему поиска, он дает ссылки на детали и прошивку по ссылкам.

И пошла реклама по большой раме для гонок, есть видео полетов и очень даже похоже на полеты миников, может новая струя 😃
ТУТ

Vladislav855

прошил сегодня BLHeliSuite14101 , моторы стали греться как печки, откатил на BLHeliSuite1400 нагрев пропал.

wanted212
Andreiii:

При не сильном ударе замкнуло плату PDB diatone, горело очень эффектно, всё остальное, вроде живо

=)) да это было очень предсказуемо! там же луч сильно прижимается к плате одновременно и к плюсу и к минусу и при малейшем ударе коротыш обеспечен! я это предвидел и сверху+снизу подложил нейлоновые шайбы и все Ок.

lunohod:

Я залил свою в этом месте дополнительно пластиком 71.

надолго это не спасет.

Maxim_Droy
Strelec_RC:

Ps. Про эффекты учту.

И музыка, мне кажется, совсем не к месту. Слишком “шумная”.

Макс1980

Народ нужна помощь. Вроде все настроил, все движки стартуют нормально, в клинфлае. Но стоит одеть винты и попытаться взлететь, квадр делает кульбит назад. Уже четыре пропа убил.
Мозг Flip32

wanted212
Макс1980:

Народ нужна помощь. Вроде все настроил, все движки стартуют нормально, в клинфлае. Но стоит одеть винты и попытаться взлететь, квадр делает кульбит назад. Уже четыре пропа убил.
Мозг Flip32

пропы правильно одели? 😃

тигромух
Макс1980:

Народ нужна помощь. Вроде все настроил, все движки стартуют нормально, в клинфлае. Но стоит одеть винты и попытаться взлететь, квадр делает кульбит назад. Уже четыре пропа убил.

Ориентацию платы проверьте. Наверняка yaw не в ту стороны повернут.

Макс1980

Вроде да правые винты на правый задний и левый передний моторы, левые винты на левый задний и правый передний.

В клинфлае перед перед зад зад и т.д.

Aleksandr_L
Макс1980:

Вроде да правые винты на правый задний и левый передний моторы, левые винты на левый задний и правый передний.

В клинфлае перед перед зад зад и т.д.

Может быть три причины:

  1. Не правильный порядок подключения моторов
  2. Не правильно одеты пропы или моторы крутятся не в ту сторону
  3. Не правильная ориентировка платы по yaw в настройках

Ищите

lunohod

Сравнил два x4r-sb c x8r. В лесу на большой поляне положил их все на стол и отошёл на 100 метров. Антенны закрепил на картонке, которая во время эксперимента упала, но я не пошёл поправлять.

x8r показал RSSI 60, а оба xr4-sb 53-54. Включил range test, на 100 метрах: x8r - 20, x4r 10-12. При включённом range тесте RSSI у x4r-sb поднялся до 42 на расстоянии в 40 метров.
Потом пошёл дождь и эксперименты пришлось прекратить.

У x8r совсем другие антенны, поэтому ловит немного лучше. Но x4r-sb вроде не сильно хуже.

Hopper

Да отличный приёмник. Ничуть не хуже прочих. вы просто проверьте антенны.
У меня на старом X4R и на D4R антенны одинаковые. А только что купленом с банггуда X4R, часть без изоляции на 3мм длиннее.

Подрезать и всего делов. Тут вроде писали. 31мм

Jade_Penetrate

Полетал сегодня на kingkong 6040 обрезанных до 5040 буллнозов - превзошли все ожидания. Тяги много, флаттера нет, крашеустойчивость на уровне - ни одного поломанного. Гнутся ближе к основанию, выправляются обратно (почти) без потерь характеристик. Точно крепче gemfan BN.
Те у кого двигатели от RCX - проверьте затяжку фиксирующего вал болта. Сегодня после очередного падения колокол просел и стал цеплять основание, полевой ремонт закончился повреждением обмотки. Уже дома посмотрел остальные моторы - 2 винта без натяга, один вообще на половину выкручен.
По поводу x4r-sb - точно не хуже D8r, возможно за счет того что менее подвержен влиянию 1.2 видеолинка. Для миникоптера более чем достаточно.

Viktor_Kraikov
Jade_Penetrate:

Тяги много, флаттера нет, крашеустойчивость на уровне - ни одного поломанного.

Все правильно написано, но блин откручиваются в полете, эти пропы нужно особенно тщательно проверять до и между полетами, уже зарекся, пропустил процедуру- накажут.

Skank
Viktor_Kraikov:

откручиваются в полете,

может гайки пора поменять?)я от кобр штатные гайки,перед первым полетом,на поле,даже закрутить не смог…прикрутил другие,полетал,потом дома поднапрягся и раскачал штатные,теперь могу от руки почти до конца закрутить,а ключом просто поджать,значит изнашиваются,так скажем))

Евжентий

Сегодня сгорел регуль RG20 без видимых на то причин. Все как в Кис - с дымком. Отлетал 2е батарейки, поставил свежую - арм - газ - кувырок - дым 😦
Внимание! видео без цензуры 😃

www.youtube.com/watch?v=wCZ8fKWgr3I


Sabotaghe74

Никогда в жизни бы не подумал, что разные пропы по-разному откручивают гайки.

Amatii
Евжентий:

Сегодня сгорел регуль RG20 без видимых на то причин. Все как в Кис - с дымком. Отлетал 2е батарейки, поставил свежую - арм - газ - кувырок - дым

Мне кажется что все-таки без причины регуляторы не горят.
Я месяц гонял в отпуске на квадре с этими регуляторами и мощнячими моторами RCX2208 1800кв (на такие моторы рекомендуют 30А) с пропами 6045, аккумулятор 4 банки 2200мач и мобиусом, вес получался нехилый и все издевательства регуляторы выдерживали без проблем, моторы и регуляторы теплые и это в июльскую жару в поле. При этом квадр просто пуля с таким весом
Может все-таки где-то что-то коротит на раму и из-за этого возникают такие проблемы
На мелком квадрике 180ке тоже отпахали в жару без проблем
На то время прошивка была 13.2
P.S
Квадр 250-ку продал, человек до сих пор гоняет на нем без проблем

Женя а мотор выжил после такого горения регулятора?
И кобры не вы перематывали?

Viktor_Kraikov
Sabotaghe74:

Никогда в жизни бы не подумал, что разные пропы по-разному откручивают гайки.

По часовой, против часовой, жесткая пластмасса, мягкая, гайки разные итд Пропы те которые мягкие - ни разу не открутились, эти и неломайки булносы лучше зятягивать очень туго и проверять между вылетами. Была бы возможность как то контрил бы, пока не придумал как.

100xanoff

Вот уже который день не могу настроить пиды.

Есть несколько вопросов:

  1. Почему когда я увеличиваю P - управление становится не таким резким? Как с этим бороться, если Rate и так задран до 1,40, мне казалось должно быть наоборот…
  2. До какого момента увеличивать D? До появления мелкой дрожи после раскачки, или после появления осциляций?
  3. На сколько процентов (по статистике) вы поднимали P после настройки D ?
  4. P по питчу выше P по ролу аж в три раза это нормально при класcической компановке ZMR250 c GoPro?
  5. Значения P I D в cleanFlight все положительные, отрицательных нет?
Sabotaghe74
Viktor_Kraikov:

эти и неломайки булносы лучше зятягивать очень туго и проверять между вылетами

Ерунда это всё. Пропы хоть карбон, хоть пластик, хоть жёстий, хоть мягкий. Пусть даже зелёный, или красный.
Я и на гефманах летал и на неломайках, на твёрдом пластике, на мягком. Товарищь на HQ BN, гефманах BN, и ещё на куче всего. Но гайки в полёте не откручивались 😃 Достаточно просто хорошо их затянуть(без фанатизма). Вот к чему действительно стоит присмотреться, так это к гайкам и валам(на которые эти самые гайки накручиваются). Возможно гайки износились, или на валах резьба “протянута”. Нормальные гайки возможно накрутить от руки всего на 2-3-4 витка(до пластика), далее только с ключиком.