FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)

Groza
Сергей_Уж:

Неожиданно получил из Америки FC KKNGF4: Flash: 6000 от Kevin Berner Время в пути 12 дней. Буду пробовать

Даёшь видеобзор😲

Сергей_Уж:

Ставишь 8 каналов, замер, получаешь 18ms steps, переключаешь на 16 и снова возвращаешся на 8 каналов делаешь замер и теперь у тебя теперь 9ms frame.
Было на 8кан -18ms, а теперь на тех же 8 кан -9ms

А можно немного подробнее, а то я не понял)) Что меняет 9мс? Лучше приём становиться? И что надо сделать ? Выделить 8, “прокрутить её до 16” и обратно? и сохранить?

craig_dt
Groza:

Что меняет 9мс?

Задержка в 2 раза меньше 😃

Groza:

Выделить 8, “прокрутить её до 16” и обратно? и сохранить?

8 переключить на 16 и обратно.

saigo:

У меня также отвалился сенсор на Swifte

Я 2 рункама 0420м убил, но там очень мощные лобовые были, первое на полном ходу в столб объективом, объектив разбило, сорвало с резьбы и он выломал матрицу, второй из мёртвой петли не вышел и нашёл метровую в ширину бетонную дорожку в в парке 😦 Ща 2 свифта купил и одна 1177. Посмотрим, как они.
Кстати, 2 1177 сгорели, стаб. Одну по гарантии поменяли, вторая давно уже, там выгорело пипец, плату насквозь прожгло.

Сергей_Уж
Groza:

Цитата Сообщение от Сергей_Уж Посмотреть сообщение Неожиданно получил из Америки FC KKNGF4: Flash: 6000 от Kevin Berner Время в пути 12 дней. Буду пробовать Даёшь видеобзор Цитата Сообщение от Сергей_Уж Посмотреть сообщение Ставишь 8 каналов, замер, получаешь 18ms steps, переключаешь на 16 и снова возвращаешся на 8 каналов делаешь замер и теперь у тебя теперь 9ms frame. Было на 8кан -18ms, а теперь на тех же 8 кан -9ms А можно немного подробнее, а то я не понял)) Что меняет 9мс? Лучше приём становиться? И что надо сделать ? Выделить 8, “прокрутить её до 16” и обратно? и сохранить?

Видео обзоры не делаю, хотя есть и студия и Canon EOS 5D Mark III 😃
вот замер
# task
Unknown command, try ‘help’
# status
System Uptime: 20 seconds, Voltage: 0 * 0.1V (1S battery - NOT PRESENT), CPU:3%
CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
Cycle Time: 125, I2C Errors: 0, config size: 1092

#
Про 9мс, это время обновления фрейма, как луптайм, чем меньше тем лучше. То есть это задержка. Непонятно почему чтобы получить паспортные 9мс нужно шаманить, но иначе
делали замеры получали 18ms А попрыгать туда сюда, становилось как должно быть 8

lunohod
Сергей_Уж:

Непонятно почему чтобы получить паспортные 9мс нужно шаманить, но иначе делали замеры получали 18ms А попрыгать туда сюда, становилось как должно быть 8

Посмотрел у себя в логе, rc команды обновляются каждые 9мс. Ничего для этого не делал.

Mugz
lunohod:

8-16-8. А я ничего подобного не делал никогда.

*** deleted ***

Всё. Понял

Сергей_Уж
lunohod:

Посмотрел у себя в логе, rc команды обновляются каждые 9мс. Ничего для этого не делал.

Отлично, а прошивка какая ?

Кстати я что то не нашел инфо спросил у автора платки об интерфейсе Gyro в моей KKNGF4:Flash:6000:No Baro ( FURYF4 )
ответ
The gyro does use SPI
Что есть супер !

lunohod
Сергей_Уж:

Отлично, а прошивка какая ?

Прошивка 2.8.1 самая последняя.

=Михаил#
ARXITEKTOR:

Никак не могу подружить афро свисток и BLHeliSuiteBeta
В настройках программы выставил Afro ESC USB prog.
Подключаю свисток к ПК. Жму Connect
Зажигается окно Please connect BESC and power up or cycle power.
Подсоединяю регуль Rctimer Mini ESC20A с подключенным питанием от кроны пробовал и акб.
Потом выскакивает ошибка.
Stk500v2 connection to BESC at COM15 Failed!
(Error “CMD_SIGN_ON: read => Timeout (no answer)”)
Please check usb/serial port- und power-connections to the BESC!

Что то прояснилось по этому поводу ? У меня такая же фигня.
Подключаю свисток к ПК. Жму Connect в ответ

Stk500v2 connection to ESC failed!
Error: CMD_SIGN_ON: read=> Timeout (no answer)
Please check usb/serial Port-und power-connections to the ESC!

rlazarev
lokanaft:

На банге немоторы новые: ZTW Spider Pro SP2204 2300KV

однако прототипы этих моторов были весьма хороши

xander_kej

Проблема есть, при полёте прямо коптер немного уводит нос вправо.

Зашёл в конфигуратор, посмотрел, яв был 1504. Выставил в аппе на 1500
Может ли это влиять?
По логам видно, что один мотор немного перекручивает пару
prntscr.com/bkd5i5

prntscr.com/bkd5p1

vap

Выкрутились фиксирующие винты на 2-х RG2204, не найдя подходящей отвертки летал пока они совсем не открутились 😁
Сделал вот такие из 2.5мм стержня:

Каким локтайтом лучше заливать, и стоит ли опасаться что он попадёт в подшипники?

wanted212

Нашел на rcgroups поправки для рамы RD210:

mixer custom
mmix reset
mmix 0 1 -1 0.788 -1
mmix 1 1 -1 -0.788 1
mmix 2 1 1 0.788 1
mmix 3 1 1 -0.788 -1

Скажите, это еще актуально в betaflight 2.8.1 вводить?

cnyx

Кто эксперимент ставил: заармить коптер, в режиме airmode поставить под углом около 20 градусов и отпустить руку. В теории идеально настроенный квадрик должен будет этот угол держать?

Кариёзный_монстр
cnyx:

Кто эксперимент ставил: заармить коптер, в режиме airmode поставить под углом около 20 градусов и отпустить руку. В теории идеально настроенный квадрик должен будет этот угол держать?

Я ставил на землю, армил, поднимал одну сторону коптера правым стиком сантиметров на 5 и отпускал стик в ноль. Коптер держал угол.

lokanaft
xander_kej:

Зашёл в конфигуратор, посмотрел, яв был 1504. Выставил в аппе на 1500
Может ли это влиять?

Дидбенд яв то хоть больше 0 в настройках?

cnyx
Кариёзный_монстр:

Я ставил на землю, армил, поднимал одну сторону коптера правым стиком сантиметров на 5 и отпускал стик в ноль. Коптер держал угол.

У меня падает. Какой из ПИД за это по идее больше отвечает?