FPV миникоптеры на 250х рамах (ZMR, Blackout, QAV250 и т.п.)
Что меняет 9мс?
Задержка в 2 раза меньше 😃
Выделить 8, “прокрутить её до 16” и обратно? и сохранить?
8 переключить на 16 и обратно.
У меня также отвалился сенсор на Swifte
Я 2 рункама 0420м убил, но там очень мощные лобовые были, первое на полном ходу в столб объективом, объектив разбило, сорвало с резьбы и он выломал матрицу, второй из мёртвой петли не вышел и нашёл метровую в ширину бетонную дорожку в в парке 😦 Ща 2 свифта купил и одна 1177. Посмотрим, как они.
Кстати, 2 1177 сгорели, стаб. Одну по гарантии поменяли, вторая давно уже, там выгорело пипец, плату насквозь прожгло.
Цитата Сообщение от Сергей_Уж Посмотреть сообщение Неожиданно получил из Америки FC KKNGF4: Flash: 6000 от Kevin Berner Время в пути 12 дней. Буду пробовать Даёшь видеобзор Цитата Сообщение от Сергей_Уж Посмотреть сообщение Ставишь 8 каналов, замер, получаешь 18ms steps, переключаешь на 16 и снова возвращаешся на 8 каналов делаешь замер и теперь у тебя теперь 9ms frame. Было на 8кан -18ms, а теперь на тех же 8 кан -9ms А можно немного подробнее, а то я не понял)) Что меняет 9мс? Лучше приём становиться? И что надо сделать ? Выделить 8, “прокрутить её до 16” и обратно? и сохранить?
Видео обзоры не делаю, хотя есть и студия и Canon EOS 5D Mark III 😃
вот замер
# task
Unknown command, try ‘help’
# status
System Uptime: 20 seconds, Voltage: 0 * 0.1V (1S battery - NOT PRESENT), CPU:3%
CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
Cycle Time: 125, I2C Errors: 0, config size: 1092
#
Про 9мс, это время обновления фрейма, как луптайм, чем меньше тем лучше. То есть это задержка. Непонятно почему чтобы получить паспортные 9мс нужно шаманить, но иначе
делали замеры получали 18ms А попрыгать туда сюда, становилось как должно быть 8
Непонятно почему чтобы получить паспортные 9мс нужно шаманить, но иначе делали замеры получали 18ms А попрыгать туда сюда, становилось как должно быть 8
Посмотрел у себя в логе, rc команды обновляются каждые 9мс. Ничего для этого не делал.
8-16-8. А я ничего подобного не делал никогда.
*** deleted ***
Всё. Понял
Посмотрел у себя в логе, rc команды обновляются каждые 9мс. Ничего для этого не делал.
Отлично, а прошивка какая ?
Кстати я что то не нашел инфо спросил у автора платки об интерфейсе Gyro в моей KKNGF4:Flash:6000:No Baro ( FURYF4 )
ответ
The gyro does use SPI
Что есть супер !
Отлично, а прошивка какая ?
Прошивка 2.8.1 самая последняя.
Никак не могу подружить афро свисток и BLHeliSuiteBeta
В настройках программы выставил Afro ESC USB prog.
Подключаю свисток к ПК. Жму Connect
Зажигается окно Please connect BESC and power up or cycle power.
Подсоединяю регуль Rctimer Mini ESC20A с подключенным питанием от кроны пробовал и акб.
Потом выскакивает ошибка.
Stk500v2 connection to BESC at COM15 Failed!
(Error “CMD_SIGN_ON: read => Timeout (no answer)”)
Please check usb/serial port- und power-connections to the BESC!
Что то прояснилось по этому поводу ? У меня такая же фигня.
Подключаю свисток к ПК. Жму Connect в ответ
Stk500v2 connection to ESC failed!
Error: CMD_SIGN_ON: read=> Timeout (no answer)
Please check usb/serial Port-und power-connections to the ESC!
На банге немоторы новые: ZTW Spider Pro SP2204 2300KV
33 грамма, офигеть. Как они этого добились?
Взвешивали прямо в коробке)
На банге немоторы новые: ZTW Spider Pro SP2204 2300KV
однако прототипы этих моторов были весьма хороши
Проблема есть, при полёте прямо коптер немного уводит нос вправо.
Зашёл в конфигуратор, посмотрел, яв был 1504. Выставил в аппе на 1500
Может ли это влиять?
По логам видно, что один мотор немного перекручивает пару
prntscr.com/bkd5i5
prntscr.com/bkd5p1
Выкрутились фиксирующие винты на 2-х RG2204, не найдя подходящей отвертки летал пока они совсем не открутились 😁
Сделал вот такие из 2.5мм стержня:
Каким локтайтом лучше заливать, и стоит ли опасаться что он попадёт в подшипники?
А какую прошивку в новую версию заливать теперь?
X-Racer V3 Uploading Firmware
Нашел на rcgroups поправки для рамы RD210:
mixer custom
mmix reset
mmix 0 1 -1 0.788 -1
mmix 1 1 -1 -0.788 1
mmix 2 1 1 0.788 1
mmix 3 1 1 -0.788 -1
Скажите, это еще актуально в betaflight 2.8.1 вводить?
X-Race V3 Sbus Setup
Кто эксперимент ставил: заармить коптер, в режиме airmode поставить под углом около 20 градусов и отпустить руку. В теории идеально настроенный квадрик должен будет этот угол держать?
Кто эксперимент ставил: заармить коптер, в режиме airmode поставить под углом около 20 градусов и отпустить руку. В теории идеально настроенный квадрик должен будет этот угол держать?
Я ставил на землю, армил, поднимал одну сторону коптера правым стиком сантиметров на 5 и отпускал стик в ноль. Коптер держал угол.
Зашёл в конфигуратор, посмотрел, яв был 1504. Выставил в аппе на 1500
Может ли это влиять?
Дидбенд яв то хоть больше 0 в настройках?
Я ставил на землю, армил, поднимал одну сторону коптера правым стиком сантиметров на 5 и отпускал стик в ноль. Коптер держал угол.
У меня падает. Какой из ПИД за это по идее больше отвечает?
X-Racer V3 Uploading Firmware
Печально, если свой форк требуется, новыми прошивками не побалуешся(((