Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
В рейсе (RF ) есть выбор от полной фильтрации, до ее отсутствия
Ну и в бетафлае нет особых проблем фильтра отключить.
походу так, set enable_buzzer_p6 = ON (6 канал)
Это вообще не то.
Может кто нить помочь мне? 😃
Betaflight 3.0.0-RC4 и новый конфигуратор 1.7.1
Конфигуратор
…google.com/…/kdaghagfopacdngbohiknlhcocjccjao
Версия
github.com/betaflight/betaflight/releases
•RC Interpolation added back with multiple options. (Use Auto for automatic rx rate configuration)
RC2 - Changed defaults / cleanup ONESHOT125 feature
RC3 - Defaults based on feedback // yaw_axis added to interpolation // add additional config parameters // FIX PPM on KISS
RC4 - Defaults based on new public tests // Fixed some wrong denom defaults for SPI targets
New 1.7.1 configurator supports some additional tuning parameters. Don’t fotget to check tooltips for explainations!
The PID from 2.x versions can transfer to 3.0 as the scaling is the same, but you may expect that it should be possible to get higher PID’s despite the same PID scaling due to new PID controller functionalities.
Сегодня в конфигураторе ненадолго появилась вкладка с OSD, немного побыла там и исчезла. У всех так? 😃
Мазур, ты мало того что не понял про что я спросил, так ещё и помидор кинул.
Когда не понимаешь, лучше промолчать.
- Команда set enable_buzzer_p6 = ON применяется для мозга CC3D для того что бы можно было подключить пищалку на 6 моторный выход.
- На выходе при этом появляется логический уровень 3.3В
- Для управления этой ПДБ что я приводил используется РРМ сигнал (как для управления сервой) который ничего общего не имеет с 6 моторным выходом при вводе команды set enable_buzzer_p6 = ON
- Я писал про мозг на процессоре F3. Причём тут приведённая тобой команда для мозга CC3D?
Продолжать?
И ты, будь сто раз не прав, ещё и помидор мне кинул? 😃
Если вы знаете, что сто раз правы, стоит ли обращать внимание на помидор?)
Коллеги, требуется помощь. Собрал 130 коптер: Beerotor FC + XM20A + RCX 1304 4000kv. Результатом доволен, но возникла проблема с вибрациями.
BF 1.9.1, 2Khz / 2Khz, стоковые пиды: высокочастотные вибрации даже в висении, при увеличении газа выше 50% появляется заметная дрожь, при 75% летать невозможно. Пробовал усилить фильтры (gyro = 70, dterm = 90, yaw = 70), улучшения есть, но полностью проблему не убирают. Поставил 3.0 RC4 - там вообще беда, сплошная лесенка. Что может быть причиной и как починить? С гироскопа вроде шумов не видно, но на моторах получается постоянная “лесенка”.
Можно просто мозг на вспененный скотч посадить, прямо на столбики по кусочку. Вместо болтов. Плюс цикл поставить 1к/1к.
А еще можно попробовать включить доп фильтрацию в бетафлае 3.0:
- Снимаем пропеллеры, убираем все фильтры, включаем блекбокс по арму например
- Плавно поднимаем обороты без пропов до максимальных
- Ставим новый просмотрщик логов от Бориса, называется betaflight - black box explorer
- Открываем через просмотрщик логов лог с коптера и нажав кнопку справа от имени графика, gyro например, смотрим спектроанализатор данных с гиры.
- Далее либо решаем режекторный фильтр использовать, либо обычными фильтрами вибрации давим.
Можно просто мозг на вспененный скотч посадить, прямо на столбики по кусочку. Вместо болтов. Плюс цикл поставить 1к/1к.
Спасибо, попробую. У меня есть Insects 130, который отлично полетел со стоковыми настройками BF 2.7.1. ПК у него был просто надет на нейлоновые стройки, сверху не прикручен. Вчера прошил 2.9.1, а заодно и “улучшил” крепление контроллера, затянув винами. После этого появились вибрации. Откатил на 2.7.1 - не очень помогло. Теперь вот думаю, возможно, дело именно именно в креплении ПК?
А еще можно попробовать включить доп фильтрацию в бетафлае 3.0:
- Снимаем пропеллеры, убираем все фильтры, включаем блекбокс по арму например
- Плавно поднимаем обороты без пропов до максимальных
- Ставим новый просмотрщик логов от Бориса, называется betaflight - black box explorer
- Открываем через просмотрщик логов лог с коптера и нажав кнопку справа от имени графика, gyro например, смотрим спектроанализатор данных с гиры.
- Далее либо решаем режекторный фильтр использовать, либо обычными фильтрами вибрации давим.
А в чем смысл делать это со снятыми пропами? Я по акселю в конфигураторе на вкладке моторов изучал вибрации: 3 мотора полностью чистые, один дает небольшие вибрации.
А в чем смысл делать это со снятыми пропами? Я по акселю в конфигураторе на вкладке моторов изучал вибрации: 3 мотора полностью чистые, один дает небольшие вибрации.
Разработчик бетафлая говорит надо со снятыми ) Вероятно пропы неодинаковые и вносят свой дисбаланс.
Вроде как то можно в бетафлае включить возможность назначить на какой то из выходов моторов управление с тумблера передатчика?
Мозг на F3.
посмотрите вот тут
Несмотря на то, что сначала написано как баг, но ниже есть описание, как включить и настроить.
Разработчик бетафлая говорит надо со снятыми ) Вероятно пропы неодинаковые и вносят свой дисбаланс.
А есть какие-нибудь туториалы или мануалы по этому поводу? Поставил, в настройках графика есть поле “smooth” - сглаживание в процентах. Меняешь его - меняется график и результаты спектроанализа.
Как эти данные интерпретировать тоже не очень понятно. Видно, что roll чистый, а yaw подколбашивает, но это я и на обычном графике вижу.
А есть какие-нибудь туториалы или мануалы по этому поводу?
Нет, только последние 10-15 страниц темы бетафлая на рцгроупс.
Как эти данные интерпретировать тоже не очень понятно. Видно, что roll чистый, а yaw подколбашивает, но это я и на обычном графике вижу
Подозреваю фильтра нужно таки отключить и посмотреть на каких частотах больше всего вибраций. И попытаться убрать эти вибрации режекторным фильтром. Посмотреть параметры можно в cli набрав get notch. Борис говорит если после настройки режекторного фильтра коптер немного колеблется, можно убрать dterm_lowpass фильтр. Я настраивал, помогает. Но сейчас сменил моторки на новые и необходимость в этом пропала.
Поставил 3.0 на cc3d. Мозг почему то не стартует с подключенным приемником по сбас на уарт³. Если приемник выдернуть, подать питание, и снова подключить приемник, то все работает.
В исходниках пару дней назад добавили таргет для Sparky 2:
А вот это хорошая новость)
Мужики, помогите советом.
Не ставятся драйвера (точнее, не подхватываются) (VCP_V1.4.0_Setup.exe, en.stsw-stm32102) для настройщика клинфлая на Win7 x64 при подключении CC3D.
На любых других системах (например, XP) - все ок. Подпихиваешь папку с дровами - нет их там, говорит. На сайте написано, что для семерки х64 именно этот единственный файл с дровами. В чем косяк?
ПС: исчез последний ноут с XP из моих рук, остались только железки с Win7 x64, поэтому крайне срочный вопрос )
В исходниках пару дней назад добавили таргет для Sparky 2
C предпоследней ревизии добавили:
andwho.sytes.net:8080/job/BorisB_BetaFlight/491/
Не ставятся драйвера (точнее, не подхватываются) (VCP_V1.4.0_Setup.exe, en.stsw-stm32102) для настройщика клинфлая на Win7 x64 при подключении CC3D.
у меня на 7ке х64 работают вот эти драйвера. на двух компах
drive.google.com/…/0B1Ssgtdxk-CaSl96R2gxcjQzY2M/
у меня на 7ке х64 работают вот эти драйвера. на двух компах
drive.google.com/…/0B1Ssgtdxk-CaSl96R2gxcjQzY2M/
Спасибо. Сегодня попробую. Но обнадеживает, что есть файл “VCP_V1.3.1_Setup_x64” и почему-то эти дрова весят в 3 раза больше, чем на оф. сайте… о_0
Выложили Betaflight 3.0.0-RC5
github.com/betaflight/betaflight/releases
•Added “diff” cli command for easier backuping of config.
*RC5 - Defaults based on new public tests /
/ Fix for higher CPU due to filter reinitialisations /
/ Add Sparky2 /
/ Fixes for various targets *
Ну и я знаю внесли изменения в FuryF4 с 6500 гиро