Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Всем привет. Такая беда. умер выход на третий мотор (сигнальный для ESC) на ПК (Ф1). Умер физически. Можно ли переназначить программно на 5 например и запаять туда сигнальный провод. Или как-то еще решить проблему. (смену пк не предлагать, это и так понятно)))
Можно ли переназначить программно на 5 например и запаять туда сигнальный провод
Мне кажется можно. Переназначить его через custom mixer как 5 мотор.
mixer custom
mmix reset
mmix 0 1 -1 1 -1
mmix 1 1 -1 -1 1
mmix 4 1 1 1 1
mmix 3 1 1 -1 -1
Мне кажется можно. Переназначить его через custom mixer как 5 мотор.
я сейчас лазил и понял, что через кастом, но как именно не понял. команды выше - это и есть переназначение? или в последней строке нужно поставить mmix5? и что за значиения (1; -1)?
при вводе конфигурации как выше у меня работают только 2 мотора. на команды mmix3 и 4 нет реакции и во вкладке моторов их нет
но как именно не понял
Вот документация - github.com/cleanflight/cleanflight/…/Mixer.md В самом конце как раз решение вашего случая
Вот документация - github.com/cleanflight/cleanflight/…/Mixer.md В самом конце как раз решение вашего случая
Спасибо! вроде получилось!
При минимальном газе, после арма могут внезапно расти обороты некоторых движков. При этом квадрик стоит на земле. Эйрмод включен всегда. Аксель отключен. Что это такое? Прошивка Бетафлай 3.0. мультишот. СП рэйсинг Ф3.
Если взлететь - все ок. Летит норм
это аирмод.
Чувствуется зима, нет ажиотажа на выход прошивки 310 RC1 Бориса 😃 Перед прошивкой рекомендуется обновить конфигуратор до 185 в хроме
Конфигуратор чуть поменялся, поменяли столбцы и привычное расположение настроек
The difference between the current release and previous one is over1600 code commits by various developers.
github.com/betaflight/betaflight/…/v3.1.0-RC1
Круто, надо протестить в полете ))
New "anti_gravity_threshold" parameter to improve stability in fast changing G forces during flight.
This applies to quick throttle jumps where multirotor can go through weightless transitions.
In these cases the iterm can cause unwanted effects like pitching up or yawing due to strong changes in
accumulation polarities.
Релиз кандидаты множатся
RC2 - Fix in rc expo symmetry // fix missing baro on some targets
RC3 - Enable experimental 32khz support
RC4 - Fix non MPU INT supporting targets // Added MPU Int NAZE // Fix adjustment for setpoint // Some cleanups
подскажите пожалуйста rконтроллер sp racing F3 evo brush
производитель irexacc
после прошивки контроллера закоротив boot в конце загрузки два раза мигает синий диод и пропадает порт.
2017-01-06 @ 14:48:09 – Running - OS: Windows, Chrome: 55.0.2883.87, Configurator: 1.8.5
2017-01-06 @ 14:48:11 – Using cached release information.
2017-01-06 @ 14:48:54 – USB device successfully opened with ID: 1
2017-01-06 @ 14:48:54 – Detected device with total flash size 256 kiB
2017-01-06 @ 14:48:55 – Read protection not active
2017-01-06 @ 14:48:58 – Erased 138 kB of flash successfully
2017-01-06 @ 14:49:05 – USB device successfully closed
2017-01-06 @ 14:49:39 – Failed to open serial port
до прошивки в порте надпись DFU и при попытке коннекта
2017-01-06 @ 17:23:33 – Please use the Firmware Flasher to access DFU devices
В RC-5 самое “нужное” новое
•DSHOT support for F3 and F4. DSHOT150, 300, 600, 900 and 1200 supported (read wiki about board supported hardware)
ну и целиком
RC5 - Fix more non MPU INT supporting targets // fixed RACEBASE and some SPRACINGF3 variants // Fix ledstrip on BETAFLIGHTF3 and IMPULSERCF3 // DSHOT900 and DSHOT1200 added for testing (only to be enable through cli for now)
github.com/betaflight/betaflight/…/v3.1.0-RC5
32 пока возможно через CLI , сейчас статус
gyro_use_32khz = OFF
Allowed values: OFF, ON
900 and 1200 supported
Чуть продолжу ( из форума RSG ), 900 и 1200 никто не испытывал, пока работает только на кисах24, все что не проверено пока работает из командной строки, по мере доводки до устойчивого состояния параметр будет переносится как настройка в конфигуратор. 32 пока работает только с MPU6500, MPU9250, и ICM-series (eg ICM20689) и при этом нужно выставлять to put the pid loop to 16khz -( Борис ) это прописывается в CLI как
set pid_process_denom = 2
То есть при гиро 32 обязательно выставлять pid loop 16 это из за большой загрузки проца, на проце F7 32 32 работает легко…
32 пока работает только с MPU6500, MPU9250, и ICM-series (eg ICM20689) и при этом нужно выставлять to put the pid loop to 16khz -( Борис ) это прописывается в CLI как
set pid_process_denom = 2
Я поставил на своем f4 с mpu6000 32кГц и оно вроде работает. Загрузка с дшотом и включенным акселем 55%, с мультишотом и отключенным акселерометром 44%. Делитель 2 у меня ставится автоматом.
работает в смысле армится и стартует движки. Завтра проверю в полете
Завтра проверю в полете
Удачи ! 😃
Обновился конфигуратор до 1.8.6
Теперь на ф4 от айрбота пишет:
Теперь на ф4 от айрбота пишет:
Я там заказывал F4 когда еще не было опции выбора MPU 6000/6500/9250. Судя из старого описания - раньше все шли с 6000. У вас какая гира? В cli можно же посмотреть?
p.s. извиняюсь, не заметил что вы писали уже про гиру 😃
Пытаюсь прошить CC3D из cleanflight в BetaFlight. Получаю “no response from the bootloader”, хотя вроде все найденные инструкции выполняю.
Нашел в теме, что после запайки перемычки “boot” синий светодиод должен не гореть, а красный гореть. У меня не так.
При обычном включении горит синий и мигает красный.
При включении с перемычкой горит синий, красный не светится и моторы издают регулярный писк. Так должно быть?
Стрелка показывает впаянную перемычку.
что после запайки перемычки “boot” синий светодиод должен не гореть, а красный гореть
Что-то мне подсказывает что перемычку нужно не запаивать, а просто держать замкнутой в момент подачи питания, а потом отключать. Но может и не в этом дело.
Что-то мне подсказывает что перемычку нужно не запаивать, а просто держать замкнутой в момент подачи питания, а потом отключать. Но может и не в этом дело.
Да, я сперва так и делал- результат тот же.