Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Можно ли повесить арминг моторов и полетные режимы (2-3шт) на трех позиционный переключатель?
да. к примеру 1-дизарм, 2-арм+енгле(стабилизация), 3-арм (акро режим).
Подскажите пожалуйста, как за армить моторы стиком газа?
github.com/cleanflight/cleanflight/…/Controls.md
Можно ли повесить арминг моторов и полетные режимы (2-3шт) на трех позиционный переключатель?
Можно, конечно. Вы бы конфигуратор потыкали прежде чем спрашивать, конкретно вкладку Modes…
При указанной на скриншотах настройках моторы не армятся
Проверьте значение канала газа во вкладке Receiver. Если газ больше min_check или коптер стоит неровно - не будет армиться.
При указанной на скриншотах настройках моторы не армятся[/QUOTE]
А что с загрузкой процессора?
после настройки пидов, в бетафлаи значения около 100 что на p что на i что на d…это нормально?)
сетап 2205 рейсерстар, пчелы 20а, f3, 5х4х3
значения около 100 что на p что на i что на d…это нормально?)
D = 100 - однозначно ненормально! Рискуете спалить моторы и/или регули. Там обычно порядка 20.
сетап 2205 рейсерстар, пчелы 20а, f3, 5х4х3
Мало инфы - как минимум ещё масса сетапа, kV моторов и геометрия рамы (крестик, “трамвай”). Но я на “крестике” с теми же BR2205 2300 kV относительно дефолтных в бетафлае лишь сделал пиды по ролл и питч одинаковыми и немного увеличил P и I.
2300, крестик, 520 грамм с акб.
я вот тоже удивился, осцилляций нет никаких.
осцилляций нет никаких
Ну с таким Д конечно не будет. Не увлекайтесь Д! Может дымок пойти. И если ваши ПИДы отличаются от дефолтный более чем в 2 раза, значит что то не так делаете.
F4 revolution: спектрумовский сателлит не входит в режим бинда командой: set spektrum_sat_bind =9
Пробовал UART3, UART6 - без толку. На револьтах и F3 платках - всё без вопросов. Было у кого? Куда копнуть?
спектрумовский сателлит не входит в режим бинда
omnibus f4 (клон с редитускай), тоже не биндится. Забиндил от приемника.
omnibus f4 (клон с редитускай), тоже не биндится
вот что за хрень?
PS
вродь победил, в старом конфигураторе raceflight для версий BB есть кнопочка “bind spektrum” c ней всё завелось.
А что с загрузкой процессора?
CPU Load 371% Тут должна быть запятая?
Кстати, обратил внимание, что синий светодиод на CC3D моргает 6 раз подряд, что означает перегрузку системы, и на сколько я понимаю, это является одной из причин не арминга коптера. Спасибо SkyPlayer за ссылку.
В чем может быть причина перегрузки?
Проверьте значение канала газа во вкладке Receiver. Если газ больше min_check или коптер стоит неровно - не будет армиться.
А где смотреть этот min_check?
Коптер стоит ровно, правда периодически калибровка слетает и приходится калибровать заново.
Расскажу вам историю и ее решение
Суть такова - Квадрик заваливается на бок. При развороте, во время пикирования,после флипа… вобщем , при сброшенном газе
Ф4, БФ 3.1.6 (по дефолту всё кроме рейтов), ДШ-600 (ВВ2 райсстары)
сперва был обнаружен почти переломавшийся сигнальный провод на приемыш… все провода заменил, проблема не ушла
собрал еще один квадрик, на другом железе… и ощит… проблема 1к1 !!!
записываю ББ … и вижу вот такую херь!!! … во время свободного полета (газ-0) три мотора крутятся на 25% а один вваливает 100% газа!!!
хех … бывает и левый и правый мотор
дашь газу, вырулишься и летит дальше без проблем, пока не скинешь газ
Подсказали решение - добавить Холостой ход !!!
да, я всегда ставил минимальный ХХ что бы моторы уверенно крутились… но видимо в воздухе им не хватало этого и полетник сходил с ума
так что - не надо жадничать с холостыми 😃
Всем хороших полетов и адреналина от драйва 😉
В чем может быть причина перегрузки?
Луптайм слишком маленький выставили. Или блекбокс включен с высокой частотой сохранения данных.
B BF для каждого таргета сразу заданы “безопасные” настройки, с которыми нет перегруза, а что там в CF - я уже и не помню.
А где смотреть этот min_check?
В CLI. Ну почитайте же доки на прошивку! github.com/cleanflight/cleanflight/blob/…/Cli.md
Да и в статье про арминг на вашем же скрине ниже про него подробно расписано.
А где смотреть этот min_check?
Просмотрите и остальные видео по настройкам на этом канале.
Вот такую фигню имею. Может сталкивался кто?
Случайно, FS на мозге не включен? github.com/cleanflight/cleanflight/…/Failsafe.md
Такое впечатление, что минимальный уровень газа с приёмника оказывается меньше rx_min_usec, что приводит к срабатыванию FS и “установке” каналов управления в заданные для FS Stage 1 значения.
Второе видео - всё ровно то же самое. Проверяйте значение rx_min_usec. Установите его “заведомо низким” (что-то типа 500) и посмотрите - какое значение канала газа у вас получается при стике до упора вниз.
Включен. Сейчас буду разбирать,че к чему!! Спасибо. Отпишусь
Луптайм слишком маленький выставили. Или блекбокс включен с высокой частотой сохранения данных.
B BF для каждого таргета сразу заданы “безопасные” настройки, с которыми нет перегруза, а что там в CF - я уже и не помню.В CLI. Ну почитайте же доки на прошивку! github.com/cleanflight/cleanflight/blob/…/Cli.md
Да и в статье про арминг на вашем же скрине ниже про него подробно расписано.
Спасибо, почитал, проверил. Удалось за армить коптер только после отключения акселерометра. Загрузка процессора падает с 300% до 30ти. Попробовал все настройки касающиеся акселерометра отключить или скинуть на минимум, но загрузка процессора при включенном аксе все равно держится на 300%😮
В общем перепрошил полетник и вкладку ФС не трогал,оставил как есть. Вроде все заработало, какойто мутный глюк. Видимо случайно ткнул чето не то пока ковырял. Но слава Джа ,все летит. Алексей спасибо за наводку.