Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Если пищалка молчит, значит полевик закрыт. А закрыт он может быть если на затворе не хватает напряжения для его открытия.
Починил:
resource BEEPER 1 A00
resource MOTOR 5 NONE
resource MOTOR 6 NONE
beeper_inversion = **ON**
beeper_od = **OFF**
Привет всем.
- Подскажите, что за режим такой fpv angle mix в Бетафлайт, есть ли с него смысл, если летаю на простом Air Mod?!
- А можно ли использовать просто пищалку с компа без каких-то плат с пищалкой?
- У меня стоит 2khz gyro и 1khz pid, ЦП на 20-40%, если ставить чуток выше, то под 70%. Я так понял в полете может быть еще сильнее загружен или можно оставить где под 60-80% загружен?
- Стоит прошивка от 2016 года 3.0.0, стоит ли прошивать на самую последнюю stable 3.1.7? Какие нибудь улучшения, там есть вообще?
- Как еще прошить, чтобы мои настройки сохранились, пиды не нужно будет настраивать под ту прошивку?
Год не ковырялся в прошивке да и вообще в контроллере вот и отстал на год )))
Как мне этого не хватало ппц)) Я еще думал все время почему по yaw не крутиться ровно по горизонту, а с расскачкой как будто) Оказывается вот оно… Нужно включить функцию и попробовать.
- Подскажите, что за режим такой fpv angle mix в Бетафлайт, есть ли с него смысл, если летаю на простом Air Mod?!
Ну ответ дан выше. Функция читерская. Кому то трудно привыкнуть. Раньше была проблема с заниженными рейтами при включении функции. Незнаю починили или нет?
- А можно ли использовать просто пищалку с компа без каких-то плат с пищалкой?
Если активная и попадает в диапазон работы 5в - то да.
- У меня стоит 2khz gyro и 1khz pid, ЦП на 20-40%, если ставить чуток выше, то под 70%. Я так понял в полете может быть еще сильнее загружен или можно оставить где под 60-80% загружен?
Больше 20% лучше не делать. От греха подальше. У вас F1 чтоли?
- Стоит прошивка от 2016 года 3.0.0, стоит ли прошивать на самую последнюю stable 3.1.7? Какие нибудь улучшения, там есть вообще?
Очень много. Если с ангельским дружите - то вам сюда. читать релиз нотесы.
- Как еще прошить, чтобы мои настройки сохранились, пиды не нужно будет настраивать под ту прошивку?
Год не ковырялся в прошивке да и вообще в контроллере вот и отстал на год )))
Если у вас 3.0.0 то в CLI набираете diff all и сохраняете в текстовик вывод.
После прошивки новой прошивки - вводите в CLI. (опустите команду defaults)
От греха подальше. У вас F1 чтоли?
Я сделал по меньше, как было. 2 и 1khz. У меня старенькая naze32
Если с ангельским дружите
Не понял. Прошью попробую че там происходит)) Да, а команда импорта файла настроек какая?
Просто весь текст, полученный упомянутой выше командой вводите в cli и save
В чем отличие команд diff all и dump? Diff All - вывод только параметров отличных от дефолта? А dump просто всех?
P.S. Вопрос снят. Спасибо, не знал об этой команде, гораздо удобнее чем dump.
в продолжении темы. в моём случае было лучше в этот район поставить один нотч фильтр.
только так моторы полностью успокоились при арме. если без нотч и дтерм фильтров. он конечно летает. но при арме моторы входили в некоторый резонас. как бы вибрировали.
помог только нотч. ни закручивание лпф ни дтерм фильтры эффекта не давали…
А что за режим такой Anti Gravity?
Вроде бы нашел по этому посту но непонятно, его использовать вместе с Air Mod или отдельно?
И еще гляньте эти пиды вообще правильные? Летает вроде нормально но глядя по цифрам ощущение, что задраты ппц.
Anti Gravity?
вроде борется с задиранием носа при резком газе
вроде борется с задиранием носа при резком газе
Если это так, то это имеет место быть. Вчера летал и заметил эту фигню. Может ЦТ не правильный у меня и нужно камеру в перед подвинуть не знаю. Но вчера даю газу и нос задирался.
Прошился с 3.0.0 на 3.1.7 со всеми этими новыми функциями, так нифига я не увидел разницы. + еще при скидывание газа у меня на заднюю сторону коптер заваливается очень сильно. Вот теперь пойди и узнай в чем дело!((
Еще во вкладке “моторы” При поднятии стика газа какие-то моторы опускаются, т.е не все ровно поднимаются, а например 2-3-4 мотор спускаются или отстают. ХЗ. 3.0.0 не нашел версию которая была у меня. И еще у меня на стfарой прошивке даже с сильно понятыми герцами гироскопа и пидов ЦП, так сильно не нагружался. А сейчас даже с 2 и khz под 90-100% грузиться. Настройки вписывал свои через cli.
P.S лучше ничего не трогал никакие новые прошивки нафиг, летал и летай себе.
На прошивке 3.1.7 ЦП норм грузиться под 30% но заметил еще, что написано No data flash chip found, а на старых можно было писать на встроенную память. Это все да… но вот как победить провалы на задний луч?
Все прошивки на гитхабе есть. Просто надо поискать. Либо выбрать в конфигураторе, там все прошивки есть.
Снимаю вопросы по поводу глюков на 3.1.7. В режиме Air Mode + Acro летает, как и летал. В режимах Fvp mix и Antigravity проблемы с опусканием зада и при газовках, как-то странно ведет себя. Вообщем летаю, как и летал в air.
Подскажите по поводу пидов в этом посту. 4s 5040x3 dal prop
И как побороть prop wash с помощью пидов (если они завышены или не правильные по картинке выше), меньший шаг пропа или?
Сейчас полетал и при спусках на малом газу, приблизительно чуть ниже середины стика происходит болтанка. Вот это пожалуй основной момент проблемы!
анти гравитацию лучше не включать. а если включать то прописывать коэффициент поменьше. а то в поворотах затык. разворачивает. )))
Зачем советуете заведомое фуфло?
Извините, долго не следил за темой, решил обновить контроллер, купленный 3 года назад. Заказал и готовлюсь получить именно тот, что Вы раскритиковали. Чем обусловлена критика?
Извините, долго не следил за темой, решил обновить контроллер, купленный 3 года назад. Заказал и готовлюсь получить именно тот, что Вы раскритиковали. Чем обусловлена критика?
Почитайте в профильной теме про все геморы с ним…
Подскажите пожалуйста по этому посту.
Подскажите пожалуйста по этому посту.
посмотрел, особых проблем не увидел)
Еслия коптер стал “резким” то поиграйте экспонентой и рейтами так, чтобы стало комфортно рулить. можно посмотреть, как это бут пример в этой же вкладке.
Подскажите пожалуйста по этому посту.
летит очень плавно и ровно, уменьшите суперрейты так чтобы скорость вращения максимальную показывал около 500-600 (а не 900 как сейчас)