FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
чтобы нормально летать надо ручку выше среднего выкручивать
Это в каком режиме вялый? В стабе?
Спасибо, не подскажете какие мосфеты брать? и где?
под трешкан если,то SIA517DJ , в чип дип есть аналог помощнее SIA519EDJ-T1-GE3 наличии в Москве
Это в каком режиме вялый? В стабе?
нет, акро, прям не хватает тяги, это как 6 дюймов пропы поставить на 1500kv моторы по ощущениям.
спасибо, очень вовремя написали
Уж извините… как прочитал.
Я сталкивался с Snapper7 - 75мм, еще 2 года назад… и ничего хуже не видел.
После нескольких падений с высоты 2 метров раме пришел конец… заменил на пластик аналогичных размеров, так еще и пару грамм выгадал.
Есть легенда, что кто то купил аналогичную нонейм раму из титана - почти вечную. Но, мне ссылку так и не дали.
нет, акро, прям не хватает тяги
Ну это и понятно. Эти моторы под 3S батарею. Вот там все нормально летается. Я брал для экспериментов 3S-350mAh, она нормально влазит в стандартное крепление.
Только вот читал, что под это напряжение очень желательно поставить на питание ёмкость хотя бы 100 мФ.
Я пока не ставил, хотя место под конденсатор уже определил
Спасибо, ваши пиды на 2s мне понравились, единственное коптер немного трясет когда он встречает легкий ветерок, думаю параметр I надо немного убавить. Кстати а на 3s эти пиды подойдут? Пока не пробовал, наверное надо завести два профиля пидов и вывести на переключатель
Кстати а на 3s эти пиды подойдут?
Я пока не пробовал, но на 2S стало лучше. Возможно, на 3S с этими же пидами будет бороться с ветром
наверное надо завести два профиля пидов и вывести на переключатель
где то читал что можно сделать чтобы автоматически профайл выбирался при подключении разных по количеству банок акумов
у меня стоит emuflight , там такого не нашел, но попробовал на 3s примерно так же летает по управлению, только пошустрее, но вот с некоторой тряской на определенных моментах я пока не понял в чем дело, то ли ветер, то ли просто под какими-то углами, немного напрягает. А так летает нормально
думаю параметр I надо немного убавить
Поделитесь потом результатом 😉 Самому интересно
о ли ветер, то ли просто под какими-то углами, немного напрягает. А так летает нормально
Сегодня как раз ветерок, хотел полетать на 3S, но перед полетом обнаружил, что один из пропов стоит кривовато. Снял все пропы - все валы слегка погнуты. Я их конечно подправил, но теперь подожду 3-х лопастные пропы, которые крепятся винтами. Этот тонкий вал не стоит мучать натягиванием штатных пропов от Мобулы
И вот рама вместе с пропами уже неделю на таможне загорает. Что то в последнее время не так с этой таможней…
мне пришла вчера, на выхах думаю перекинуть сайнкана
Моя франкенштейн монстромобула 7.
Камера-видеопередатчик Eachite tx06 (кстати картинка сильно лучше чем у штатной с мобулы).
Канопа под камеру 3д печать, ABS пластик.
Рамка v3
Полетник старенький CrazyBee F3 PRO, Betaflight 3.5.7
Разъем питания под 1S с цельными пинами и укороченным проводом.
Прошивка регулей Blheli_M 16.9
Трехлопастные пропы.
Светодиодная панелька (которая на f3 полетнике нормально работает только в betaflight 3.x.x), из-за нее не стал проливать 4ю бету.
Моторчики штатные 16000kv, но 3 заводских и один перемотанный - на нем были оборваны провода (и разрезаны/спаяны в термоусадке тоже до меня, таким купил). Перемотал сам.
Родная намотка по 11 витков проводом 0,2мм на зуб. Так же и перемотал и припаял родные провода.
До полного комплекта 4го мотора не хватает “C клипсы” и шайбочек, клипсы заказал с али, шайбочки придумаю из чего нибудь. Пока ротор на магнитном поле держится.
Квадрик летает 😃
Безобразие весит 28,17 грамм
Обычная мобула (без светодиодной линейки, на v2 рамке, с монополем в качестве антенны видеопередатчика) весит 25.9g
Вместо клипсы (фиксатора) как я понял - можешь проволку скрутить (диаметр чуть больше паза) . Как он летает без фиксатора? Улетать ротор должен.
Улетать ротор должен.
В руках на полном газу не слетает. В полете нагрузка ещё меньше, пока держится. Летаю без фанатизма. Да и пока что мало летал
Может подскажете в чем может быть дело. Ловлю rxloss в 10-15-30 метрах при RSSI 30-45, Максимум по прямой на открытой местности удавалось метров на 50 улететь. Cинекан 85. Приемник встроенный frsky. Протокол d8 без телеметрии. 4/4 dshot 300 jesc96.
Ровно тоже самое у меня. Похоже какой-то баг в реализации протокола Frsky D8 в BF и непонятно когда пофиксят его.
Улетать ротор должен
Ещё немного полетал, ротор в полете держится, но вот при жесткой посадке временами слетает с пропеллером.
В итоге сделал из ножки резистора колечко прямо по размеру паза, и острогубцами поджал. Теперь никуда не денется.
Перекинул в итоге сайнкана на новую раму. Работает и летает вроде нормально. Полноценно ещё не пробовал на открытом пространстве.
Запарился собирать разбирать. Совет, кольца с моторами, ставьте в последнюю очередь.
Долго мучился с тем, что всё собрав, включаю, камера через 10 секунд отключается.
Собирал и так и эдак. Снимаю канопу, включаю, всё хорошо, закреплю - отвал видео.
Вспомнил про оставшуюся запчасть - пластковый штырек вместо винтика на одном из углов полётника. Один из четырех углов полетника не крепился жестко.
А с новой рамой, винтик без резьбы зачем то в комплекте был.
В итоге оставил как было в сайнкане до этого. С пластиковым штырьком на одном из концов полетника, тот что слева по ходу движения и куда крепится канопа.
В чём дело, так и не понял. В качестве предположения, пережималось что-то при жестком креплении, а так есть свободный ход.