Открытый проект универсального зарядника

Psw

Вот бы мне научится быть лаконичным и при этом изъясняться без неоднозначно толкуемых выражений. Просто опять вижу последствия беглого прочтения моих длинных старательно накорябанных постов.
Вкратце - управление с компа заработало, однако сваливание BP.EXE в экран как на фотке - сиськимасисеськи. Это если выбрать к зарядке предлагаемый первым свинец (нажать Ок или Вниз). Если выбираю зарядку 1S лития, то можно запустить канал, однако он сразу пишет что АКБ заряжен за 1 сек. Чего мне сделать ? Вых напряжение подать 3.5 вольта, что-бы прога думала, что литий есть ? Или проще где-либо в проге заткнуть, что-бы можно было руками ШИМом управлять ? Я просто хотел пульсации замерять/уменьшить.

R2D2:

что разводка платы, шумы внешние, шумы меги, ФНЧ+ТЛ, мало конденсаторов на выходе и т.д. могут не дать ни какого улучшения <> можно обвесить конденсаторами

Вот и у меня вопрос - какова разница в цене между СМД керамикой 0.1 мкф и 1 мкф и 10 мкф. Просто если все блокировочные питание конденсаторы по плате вместо 0.1 поставить 10 мкф (которые я по совету ХайВольтика нашёл на матерях П4 под процом в немалых количествах - жаль что много брак матерей выкинул с этими кондёрами - для борьбы с шумами/помехами в моделизме - очень милая вещь) - то это два порядка разницы. Которые существенно уменьшат шумы на водку. Я кстати эти 10 мкф запаял около питания меги с обоих сторон вместо 0.1 мкф ну и ещё в парочку подозрительных мест на платке. Собственный шум моего Веллемана - примерно 0.1 миллиВольта при макс чутье 5 милливольт/деление.
Запаял вот фильтры ШИМа, а проверить пульсации на выходе фильтра не могу. R29=8К=4К7+3К3, R35=13К7=7К5+6К4 - вот тока домик из двух СМД резисторов паять в место R35 где вокруг прочие элементы - цирк ещё тот. Аднака справился с какой-то матерью.
Как мне сделать ШИМ 50%, что-бы пульсации мерять не спеша ну и прочие эксперименты производить ? Ну то есть - как бы сделать прямое управление коэфф ШИМа канала из меню зарядника или с компа по спец команде ? Типа для тестов ? (лучше с компа - у меня кнопок и енкодера пока нету, да и ЛЦД я не всегда подключаю - и без него нормально работает)
И кстати - я вместо подстроечника делителя V12 постоянные СМД резисторы запаял - в свете Политики Партии по борьбе с Шелудивыми Угольными Полосками. Теперь у меня вместо 12 вольт показывает 11.8 вольт. Программная калибровка этого и прочих делителей будет или нет ?
Я кстати не глядел как обрабатываются замеры усреднённых АЦП преобразований, но по уму - для отсутствия неравномерностей пересчёта при цифровой калибровке делителей (это когда коэфф калибровки будет 1.002 или 0.998 к примеру) - надо к примеру накапливать 64 измерения по 10 бит в 16 бит накопителе и потом работать с ним как с 16 разрядов результатом АЦП. Умножать к примеру на 16 бит калибровочный коэфф, а потом просто использовать в дальнейших вычислениях старшие 10-16 битов от 32 бита результата умножения. И если в текущей версии платы шумят 2-3 младших разряда от 10 бит АЦП - то дальнейший рост разрядности АЦП вряд ли к чему-то приведёт. Вот когда шумы станут около единиц младшего разряда - тогда да, есть над чем подумать.

R2D2

Я щас типа на работе и по роду деятельности “помогать всем” задергали потому наверное читал поверхностно и пропустил чего.
Дома ночью в спокойной обстановке постараюсь найти причину “экрана” и заткнуть я уже догадываюсь. Кстати у меня он не проявлялся.
Глюки бывают при отсоединении шнурка в момент передачи, но отэтого тоже защитюсь.

Для регулировки ШИМА нужно заделать шоб нормально работал КОМ. Тогда вы сможете забраться глубже в меню и там есть настройка ШИМ.
7.Настройки => 7.8 Настройки схемы => I1 или V1 там кнопкой вверх накручиваете шим и смотрите что получилось в этот момент вместо акка можно прицепить лампочку.

Силовую можно собрать на стандартных катушках с сердечником 100-200 мкГн. L1<L2 номиналы пофиг. Это ограничит ток.

При попытке заряда без силовой части LIPO прога видит что тока нет и вырубается.

СМД конденсаторы 0805 (от 0-1мкф) все стоят одинаково приблизительно от количества по 5-30 копеек.
Замену угольных полосок приветствую.
Насчет усреднения да именно так и делаю но до 32 измерений. В общем пришлось подсократить в целях экономии скорости и переменных, но это тоже можно решить. Программную подстройку на V приделаю.

На температуре и токе она есть.

AlexN
Psw:

А у балансира режим более выгодный - он же побаночно меряет, соответственно делитель 5 Вольт=Полная Шкала, вес младшего разряда при 10 битах=0,005 Вольтиков - более чем достаточно по точности и трудно достижимо при калибровке.

Это что за идеальный балансир такой? С дифференциальными входами?

Psw

По другим пунктам меню перемещаюсь легко, BP.EXE сваливается тока при попытке зарядить свинец, в других местах меню всё Ок.

R2D2:

Для регулировки ШИМА <>7.Настройки => 7.8 Настройки схемы => I1 или V1 там кнопкой вверх накручиваете шим и смотрите что получилось

Ну - накрутил, спасибо за подсказку. Пульсации на выходе фильтра при значении 5000 - 8+ милли вольтиков, что как раз и говорит про хуже чем 10 бит итоговую точность. Не зачем там 16 бит ШИМ, будет лучше 12-13 бит с пропорци анальным увеличением частоты модуляции. Это же быстро подправить ?

R2D2:

Силовую можно собрать

Силовой пока нету. Надо вначале ТЛ по управлять без обратной связи, а там поглядим, какая будет силовая.

R2D2:

усреднения да именно так и делаю но до 32 измерений.

Не суть важно скока брать усреднений, главное, что их больше одного и что в вычислениях участвуют все разряды накопителя. Каждое удвоение количества усреднений - теоретически ведёт к добавлению одного бита точности - оптимум делать 8-64 измерения в зависимости от требуемой оперативности принятия решений.
Кстати, программатор тоже запаял и даже прошил им разочек - медленно конечно но работает. Жалко что статья не в ХТМЛ и в ней нету ссылочек на PonyProg к примеру. Да и отсюда можно было бы к разделам статьи напрямую отсылать, если бы она была в ХТМЛ с разделами и опубликована где-либо.

AlexN:

Это что за идеальный балансир такой? С дифференциальными входами?

Ну это скорее мои теоретизации. Потому как реально можно конечно в балансире содеять восемь каналов операционник к примеру и юзать его как ОУ с диф входом. Но - точность подбора резисторов в такой схемке должна быть настока высокой, что подобрать их мало реально. Остаётся только цифровая компенсация/калибровка неточности резисторов, а по какому алгоритму она может быть сделана - надо думать, я не готов сказать сразу.

R2D2

Без обратной связи ТЛ рулиться не будет. Будет зашкаливать в крайности.

Для SEPIC максимальный шим 0xffff * 33% = 0x5555

Насчет усреднения все правильно: Сначала все складываем, потом переводим в число с плавающей потом масштабируем и делим на 32.

AlexN
Psw:

Просто если все блокировочные питание конденсаторы по плате вместо 0.1 поставить 10 мкф … - то это два порядка разницы. Которые существенно уменьшат шумы на водку.

Неверно.
Бесполезно заменять фильтрующие конденсаторы емкостью 0.1 мкФ на более ёмкие.
Если хочется хорошего подавления помех во всем диапазоне частот - ставьте параллельно три конденастора: 0.01, 0.1 и 1 мкФ (или 10 мкФ вместо последнего, если так хочется).
Искал оригинал статьи на эту тему, пока не нашел - объяснение “на пальцах”: каждый конденсатор имеет резкий минимум своего импеданса на вполне определенной частоте (собственная резонансная частота конденсатора, зависит от емкости).
Соответственно, заменяя конденсатор 0,1 мкФ на 10 мкФ мы сдвигаем максимально эффективный диапазон подавления помех в более низкочастотную область, а ВЧ шумы - увеличиваются.

Psw:

Жалко что статья не в ХТМЛ и в ней нету ссылочек на PonyProg к примеру.

А что мешает вставить ссылочки в статью PDF? Пусть автор добавит.

P.S. Надо будет на досуге подумать про дифференциальные входы для балансира - ибо очень хочется иметь нормальный балансир.

Psw
R2D2:

Без обратной связи ТЛ рулиться не будет. Будет зашкаливать в крайности.

Ну а мы её заставим - либо симуляцией обратной связи либо прямым управлением выходной скважностью по 3 ноге ТЛ - нету проблемофф.

R2D2:

Для SEPIC максимальный шим 0xffff * 33% = 0x5555

Понял, ограничения чисто программное.

R2D2:

Сначала все складываем, потом переводим в число с плавающей потом масштабируем и делим на 32.

А здесь не понял - зачем плавающая точка, что-бы код длиннее стал от флоат библиотек ? И так уже 2/3 из 32к насколько я заметил использовано. Или я не туда поглядел ?
Фиксированная точка более чем достаточна. И алгоритмик я уже выше описал - там нету флоат представления чисел. И потери точности - тоже нету.
Кстати, при значении ШИМа 0D30 на выходе фильтрика наблюдается максимальный размах пульсаций более 60 милли вольтиков, 20 милли вольтиков средне квадратичного - фото прилагается. Частоту ШИМа надо повышать однозначно ценой снижения разрядности.

AVK

Насколько мне представляется симулировать обратную связь для TLки крайне затруднительно.
Как вы себе это представляеете?

Psw
AlexN:

каждый конденсатор имеет резкий минимум своего импеданса на вполне определенной частоте (собственная резонансная частота конденсатора, зависит от емкости).

Согласен, но в немного другой формулировке - “Зависит от технологии изготовления конденсатора”.
А я и не предлагал ставить электролиты 10 мкф. Я предлагаю ставить керамику, кстати которая специально расчитана что-бы ГИГА герцовые шумы питания под 100А гасить в П4 матерях. (это я говорю из предположения, что наибольшая мощность шума цифровой схемы будет где-то рядом с её тактовой частотой, а ток питания ядрышка П4 легко представить, зная его напряжение чуть более вольта и мощность нередко более 100 Вт).

Psw

Сижу вот и думаю что делать дальше.

AVK:

симулировать обратную связь для TLки

мне кажется достаточно просто - учитывая 300 КГц на выходе генератора ТЛ - интегрируем выход ТЛ или ЛИ1 простой RC цепью с постоянной к примеру 1 милли секунда, результат интегрирования подаём на ТЛ как результат замера тока. Поведение схемы при такой маленькой добавке (RC цепочка) должно быть похоже на поведение схемы при напаянном/исправном преобразователе/измерителе тока/резистивной нагрузке.
Но вот чего-то мне опять кажется, что управлять неизвестным преобразователем через стабилизатор с неизвестным коэфф усиления - нету особого смысла, результат будет похож на прямое управление выходной скважностью ТЛ через 3 ногу - всё-равно прога осторожничает и набавляет жару постепенно.
Если говорить про программное ограничение величины выхода ШИМа 1/3, определённое опытным путём - то опять - путаем причину со следствием, даже дважды.
На мой взгляд правильнее (раз уж так хочется) разделить на 3 резисторным делителем сигнал с 18/19 ног меги. Ну а делитель конечно посчитать с вых сопротивлением 8К06 раз уж этого требует фильтр. Ну а диапазон регулировки ШИМа оставить 0-100%. Или выходной делитель всё-таки оставить.
Второй момент - на преобразователь действует выход ТЛ, а не её вход. В итоге вопрос - раз уж для СЕПИКА так важно не превышать максимальный коэфф заполнения генератора, почему на 4 ноге ТЛ нулевой потенциал ? Там надо скока-то выше нуля (думаю что 1.5-2 вольтика), что-бы сама ТЛ не могла при ЛЮБОМ входном управляющем сигнале сделать выходной коэфф заполнения более чем максимально допустимый исходя из особенностей силового преобразователя.
Ну и про силу. Я пока скорее всего пойду лёгким путём - возьму 350 Вт БП от компа, в нём ТЛ уже есть, и подведу к ней потенциал управления от внешнего мозга, а обратные связи по току/напряжению заведу обратно в мозг. В итоге - смогу баловаться далее без изготовления силы. Правда не смогу выдать более 16 вольт выходного напряжения - но енто пока что и не нужно.
Убить банку лития с логами на компе можно и 5 вольтами.

R2D2

Psw не ищет легких путей, но идеалогически правильные! (это про управление компутерным БП )

Надо не забыть в V1.1 поставить ограничитель на максимальную скваженность. Я просто пока до максимума не доводил. Может ктонибудь из экстремалов это сделает. После 6 перепаянных транзисторов решил пока прогу по совершенствовать в том числе и защита по току и напряжению уже добавлена.

Не успеваю переписывать прогу за полетом мыслей Psw.

  1. Передатчик УСАРТ постоянно включен.
  2. Частота КОМ повышена
  3. +5 на линии TXD
  4. подстройка напряжения в каналах и +12 кой чего оптимизировалось поэтому.
  5. Дописать статью про это все и ссылку.
  6. Заткнуты дыры в БП.ЕХЕ от зависаний. Правда могут появиться другие последствия. Разрешено копирование в буфер лога.
  7. Повышена частота ШИМ в 2 раза и приделана возможность изменения ее только меняя одну константу.

Выложу во вторник.

Psw

Не поленился сфотать специально для R2D2 мегу с той самой 10 мкф керамикой на борту 3 штуки -

R2D2:

разводка платы, шумы внешние, шумы меги, ФНЧ+ТЛ <> а внутри меги конденсаторов не добавишь.

паять не сложнее, чем домик из СМД резисторов. Паразитная Индуктивность - она погонная, чем длиннее провода, тем выше. Соответственно, чем ближе к ядрышку керамика, тем лучше. (Не зря Интел на дно своих проциков керамику паяет - а мы чем хуже ?). Высоко частотный шум должна резать - сильнее уже некуда.
Собрал конструктив из комп БП в качестве силы и выносного мозга. БП дежурного режима оказался стабилизированным +5 и +12 вольт источником - красота. Отрезал от ТЛ лишние цепи, на её внутреннем ОУ сделал инвертирующий усилитель с близким к 1 коэфф усиления - это что-бы не пришлось в проге чего-либо менять, ну и на 4 ногу на всяк пожарный подал 1 вольтик.
Из-за плохого поведения фильтра на ЛМ при входе выше 3.7 вольта (питаю ЛМ от 5 вольт - паять второй стабилизатор пока лень) - Пересчитал делитель 0,7 после 18/19 ног - но обложался, на память расчитал 18К06, подобрал и запаял 3 резистора 24К+1К5 и 62К, а потом в схеме увидел, что нужно было 8К06 посчитать - завтра пере паяю резисторы. Думаю что из-за слишком высокого на входе начинает открывать ТЛ при значении ШИМ 0х5000 примерно - но что хотел я всё-таки увидел - пульсации сигнала управления 250 Гц, которые проходят через фильтр на вход ТЛ - всё так же и присутствуют на выходе, если преобразователь лампочкой пригрузить - как и следовало ожидать. Размах конечно не высокий - около 50 милли вольтиков, но у меня нету усиления самой ТЛ. А в случае если ТЛ будет стабилизатором тока, пульсации сигнала управления могут усиливаться на выходе, раскачивая схемку. И ещё один программный способ борьбы за точные измерения такого пульсирующего напряжения - синхронизация. Ну то есть в целое число периодов ШИМа ( с частотой к примеру 250 Гц) должно укладываться всегда одинаковое число АЦП преобразований по этому каналу. Тогда мы будем видеть среднее этих пульсаций, и младшие разрядики будуть меньше бегать. А если к примеру пойти сразу двумя путями - сделать частоту ШИМа около 8 КилоГерц, которые как раз и есть предельная скорость АЦП меги - и запуск/обработку АЦП преобразования делать в прерывании ШИМа - тогда уже точно всё будет синхронно. Ну или промежуточные решения возможны разумеется, когда соотношение частот ШИМа и АЦП могет быть 1:8 к примеру.
Вторая фотка - это как раз пульсации на выходе БП с нагрузкой 35 вт лампа - как раз видно что повторяются колебания сигнала, который управляет ТЛ.
P.S. Пойду погульбаню немного, без фанатизьма - экспериментировал целый день. Полёт мыслей надо залить как следует.

AVK

Максимальная скважность думаю вынесет ключевой транзистор.
Однако PSV, твой вариант эмуляции ОС это не эмуляция - это она и есть 😃

AlexN

Товарищи, подскажите цоколёвку стандартного разъема для термодатчика на промышленных зарядниках. Чтобы велосипед не изобретать 😃
И еще добавочка к последней схеме, для начианающих разводить плату:

1. К PA7/ADC7 подключить внутренний термодатчик (LM35D), будем измерять температуру радиатора с транзисторами.
2. К PD6 подключить составной транзистор, будем управлять вентилятором охлаждения зарядника.

P.S. Взялся было за трассировку, но споткнулся на том, что мои библиотеки в метрических единицах, а у R2D2 всё в дюймах… Ничего толком поправить/изменить не могу, придется перерисовывать всё с нуля 😦

Psw

Не удалось откалибровать измеритель тока - запутался в меню/интерфейсе:
Припаял токо измерительный шунт от старого не исправного китайского тестера - такая толстая 1.5 мм жёлтоватая проволока около 4 см длинной - его сопротивление около 4 милли Ом оказалось - рассеиваемая на нём мощность будет около 2 Вт при 20 амперах зарядного тока. Вместо R41 впаял делитель 1К и 36К - для того, что-бы при 20А зарядного тока напряжение на выходе ОУ было 3.5 Вольта - ещё в линейной зоне ЛМ.
А вот дальше не понял как в меню откалибровать - по идее надо в начале ввести X1 и Y1 точки с нулевым током, затем увеличить ШИМ до скольки-то, а затем ввести значение тока по контрольному внешнему ампер метру.
А наблюдается - вначале я могу ШИМ в меню гонять от нуля до максимума, а потом - про каком-то одном значении ШИМа - сразу дву точки тока вводить.
Как уже говорилось выше - нулевую точку можно не вводить - если заранее гарантированно изместно, что ток нулевой (батарейка к примеру не подключена или ещё какие причины), а точку макс тока - вводить ДВАЖДЫ по каждому каналу - потому что у нас ДВА шунта в каждом канале и калибровать их надо НЕЗАВИСИМО - для зарядки и для разрядки.
Схема включения зарядного и разрядного шунтов от Александра мне нравится больше - тем, что ток при разрядке течёт только через 1 шунт ( меньше нагрев элементов схемы). Осталось найти подходящий РазРядный шунтик амперчиков эдак на 100 - и можно банки пробовать убивать с логами.
Кстати, никто мне из Мск не вышлет случаем десяток IRL3713 для построения хорошей разрядочки ?

R2D2

Исправляю последние глюки того что обещал. Надеюсь во вторник выложить.

Могу закупить для Psw на www.chipdip.ru список в личку.

Настройка тока делается так:

  1. В ходим в меню I1 и видим ток в зависимости от ШИМ. Жмем ОК.
    Первая точка:
  2. Установить какойнибудь ШИМ чтоб ток был не нулевой. Жмем ОК.
  3. Указываем какой ток на Амперметре. Жмем ОК.
    Вторая точка
  4. Установить какойнибудь ШИМ чтоб ток был побольше. Жмем ОК.
  5. Указываем какой ток на Амперметре. Жмем ОК. Данные вписываются в ЕЕПРОМ. Вываливаемся в меню.

В версии 1.1 схема шунта позаимствована у Александра.
ФНЧ пересчитан на скокото штук герц и там получились сопротивления по ровнее.

R2D2

Вот последние исправления:

Микро программа V1.0:
Макро программа V1.0:
Схема V1.1:

В схеме добавлено:

  1. Разъем для температурного датчика на радиатор.
  2. Схема управления кулером
  3. Подтянута база музыкального транзистора на землю.
Psw

Согласен, что у СЕПИКа

AVK:

Максимальная скважность думаю вынесет ключевой транзистор

и именно по этому я удивляюсь, почему у R2D2 на 4 ноге ТЛ потенциал 0 вольт. Хотя припаять доп резистор к +5 вольтам от 4 ноги ТЛ - никаких проблемофф. Если это будет 10К, то потенциал будет 2.5 вольта, и макс коэфф заполнения на выходе ТЛ будет примерно (3-2,5)/3=16%, если этого мало, надо уменьшать потенциал/увеличивать подтягивающий к +5 вольтам резистор. Как раз для того, что-бы выходной транзистор не “выносило” при попытке снять с СЕПИКа слишком большую мощь.
А у меня проблемы с силой, На выходе есть весьма сильные пульсации 150-300 Гц, нужны мысли как их побороть, осц прилагаю. (канал 1 - выход силы, канал 2 - выход фильтра ШИМа/инвертирующий вход регулирующего ОУ в ТЛ - 2 нога. На первую ногу подал выход токо измерительного ОУ, нагрузка силы - лампа 30 Вт)
Убрал я инвертор внутри ТЛ, теперь схема включения входов ТЛ в комп БП совпадает с предлагаемой R2D2, только я оставил резисторы ООС явно задающие КУ регулирующего ОУ в ТЛ. Пробовал КУ и 10 и 100 и 1000 - пульсации всё-равно слишком велики. Ну то есть слабая/медленная стабилизация или авто колебания.
Можно переменную составляющую выходного напряжения силы подать на вход ТЛ - но проблемы с подбором фазы.
Можно ещё более уменьшить КУ управляющего ОУ - но проблемы с остротой стабилизации тока.
Какие ещё варианты ?
Калибровка тока работает прикольно. Во-первых, не пойму, зачем в качестве первой точки выбирается НЕ нулевой ток. Во вторых, второй ток калибровки не могет быть более 5 Ампер. Хотя потом если откалибровал нормально, то токи более 5А измеряются корректно. Но постоянно вместо 0.00 А висит 0.01 А. Это следствие отсутствия компенсации нуля ?
Та же штука с калибровкой напряжения в канале. Раз уж привлекли плавающую (32 бита?) точку, быть могет снять программные ограничения на диапазон калибровки ?

AVK

Пульсации, это скорее всего возбуд по обратной связи, ставить фильтр, попробовать поиграться резистором, конденсатором в обратной связи TLки

R2D2

Могу прокомментировать только алгоритм подстройки тока.

График тока - прямая линия, поэтому для однозначной задачи ее надо две точки. Чем дальше они друг от друга тем лучше.
В качестве X выступает 32 раза измеренное, просуммированное значение на АЦП.
В качестве Y выступает реальный, правильный ток полученный с китайского амперметра.

Y=A+KX

Из-за того, что мы подтягивали ОС к +5 вольтам (чтобы ОУ работали корректно), нулевой ток будет получаться при ненулевом ШИМе!!!.

Поэтому первую точку надо выбирать, когда ток хоть какойнибудь да есть, а не когда он ноль.

R2D2

Про 5А=MAX: просто так заточена прога, можно переточить.

Давайте определимся по номиналам и коэффициентам я прогу переделаю.
Предложите разумное оптимальное решение.