Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
непропай в гребенке?
А как можно это проверить, и исправить? Я разбирал сам автопилот, там все выглядит добротно, но это на мой взгляд… Я думаю, что непропай в гребенке действительно может быть проблемой, потому-что больше уже не на что и думать.
Я разобрался со своей проблемой:)😃 Оказывается дело было в контактах разъема подключаемого к автопилоту от приемника. Я попробовал не до конца вставить этот разъем, и о чудо, все заработало. Несколько раз включил, выключил питание, и каждый раз все работает! Причем такая проблема только с разъемом синего провода, все остальные работают отлично.
Люди, подскажите как обнулить сервы после триммирования модели, не обнуляя при этом горизонт (акселерометры). Я перещелкиваю 8 раз из АМВ в RC, тем самым сбрасывая и сервы и горизонт, но хочется только сервы.
Это только у Игла, тут такого нет.
Обычный уровень горизонта
Коллеги, кто нибудь импортировал компас в лайт версию?
Начитался я этого форума и тоже занялся переделкой менеджера питания.
Вставка конденсаторов просто так толку не давала. пришлось вставить диод шоттки.
после него конденсатор на 16в 3300 мкф. размер увеличился, но результаты хорошие.
ниже осциллограммы:
Желтый луч до - до фильтра, голубой - после.
Ток нагрузки: 700 ма.
Я даже не думал, что он так сильно фонит.
Братья по несчастью (по имени FY), случилось страшное… оторвался желтый проводок от менеджера питания. Да не просто гад оторвался, а вместе с контактной площадкой. (фотать не стал в посте #1924 хорошее фото). Подскажите как жить дальше, куды его можно припаять…
случилось страшное
Вась, ну не надо так пугать! Уф! Ну, оторвался жёлтый провод, ничего страшного. Припаяй к оставшемуся на плате слою. Он же не весь отвалился? Сам слой переходит на внутреннюю сторону платы на два резистора и конденсатор. Найти их легко. Они расположены на краю платы. Под ними стоит синий подстроечный резистор. Провод обязательно зафиксируй. В противном случае он опять оторвётся.
Как жить дальше? Очень просто. Радоваться жизни и летать. Вон появился новый самолётик lola.
Cимпатишный.
Вышла новая прошивка для FY41 (автопилот) 1,24.
feiyu-tech.com/…/FY-41AP Fixwing Firmware V1.24 20…
Для нее нужна новая ГКС
feiyu-tech.com/…/GCS 5.11 For 41 And DOS 20140825.…
Изменения
- Increase a batteries voltage corrected value
which can calibrate the display of batteries voltage
when cooperate with GCS5.11 For 41. - Change the compute method of power
consumption, power measurement will more
accurate.
Под лайт соответственно 1.03 вышла.
Столкнулся с проблемой. При токе по амперметру включенному в цепь аккумулятора 50А, фишка по телеметрии показывает в два раза меньше. Фигня полная получается. Поставлю новую прошивку, проверю…не уверен, что поможет. Вывод такой - чем больше ток, тем больше врёт.
Пы.Сы.
Амперметр не врёт.
я мерил, но у меня не такое расхождение сильное, при подключенном приборе (Ватт метр, ампер метр) цифровой специально для моделей. При токе на ОСД 33 Ампера, прибор показывал 35-36А.
чем больше ток, тем больше врёт
Должно быть с точностью до наоборот.
Амперметр не врёт
Уверены? Он поверен?
У меня такая ситуация.Версия Лайт.После подключения потребление в амперах показывает от 0-до 6-7 ампер.Это без включения двигателя.В состоянии покоя.Пока спутники ловит ,может расход нагнать и до 200-300 ма.В полете при планировании может жрать от 0 до 4-6 ампер,а с мотором сразу падает потребление.С мотором с 2 амперами можно лететь прямо и расход сразу уменьшается .Пробовал всяко отключать и подключать ,а без мотора расход большой.В чем причина?Иногда все нормально начинает около 0.3-0.8 расходовать.
Возможно в лайт версии при запуске не сбрасывается датчик тока. На полных версиях fy41 такого нет, даже из новой партии пришедший месяц назад.
После подключения потребление в амперах показывает от 0-до 6-7 а
Явно врёт.
может расход нагнать и до 200-300 ма
Тогда уж не нагнать, а снизить. Такие показания ближе к правде.
.В чем причина?
В чём угодно. От неисправного датчика, до криво вставшей прошивки. Перепрошиться. Не помогло. Заменить модуль “повер менеджер”. Сравнить показания.
Облетал в выходные прошивку 1,03 с FY41-Lite. Не понял, что изменилось от 1,02. Датчик тока также врет.
Настроил наконец полет в РТЛ и Круизе (Line который) по датчику воздушной скорости. Вообще, значения цифр настройки до меня не доходят. Это какое то шаманство с цифрами, а не реальная настройка. Поставли в ГКС целевую скорость 50, воздушную скорость 20, целевую высоту 100. Этот гад, при включении РТЛ или Круиза врубает газ на полную и прет, скорость ЖПС за сотню, скорость воздушная под 60, токи за 30-35А, не Скай, а джет какой то…
Пошел по пути “а поменяю какую-нибудь цифирь”. После десятка взлетов и настроек уже через ОСД получил более-менее стабильный полет в нормальном экономичном режиме (расход 6-12А) по ветру и против. Только цифры получились какие то странные. Параметры с ОСД (не ГКС) - SPEED 40КМ/Ч, ASP ADJ - 120 (что это за параметр ASP ADJ? Я думал, что это скорость по воздушному датчику, а тут 120-ть чего то ADJ 😦)
С целевой высотой вообще какие то непонятки. Поставил высоту в ГКС 100м. При возврате с высоты более 100м идет домой ровно на высоте, на которой включился возврат, на базе становитс в круг и снижается до высоты 100м. Все нормально. Но если РТЛ был включен на высоте ниже 100м, то идет домой на этой же высоте, не поднимается. И на базе не поднимается до целевой высоты, а кружит на той, в которой РТЛ включился. Дома подключил ГКС, посмотрел, целевая высота записана 0. Хотя я несколько раз записывал 100м и сохранял, и при снижении Фишка ориентируется на цифру 100м. В чем прикол такой работы с целевой высотой - не понятно.
Целевая высота хорошо работает на fy31. Тут к сожалению недоработки в прошивках. В принципе когда есть опыт полетов то вам вообще все это не нужно будет, главное что бы был аварийный возврат сохряняя высоту и понятное ориентирование Осд , четкая стабилизация , где не плывет курс и горизонт после маневров как на Пирате и Игле.
А что при возврате в РТЛ режиме фишка не четко разворачивается на курс, а еще пару лишних доворотов делает? Вроде бы как переруливает и уменьшает колебания и потом только выравнивается на курс домой… Пиды вроде бы закрутил до 90. Должна четко отрабатывать.
Еще заметил, если отключить датчик воздушной скорости, то в РТЛ и Круизе, то нос начинает рыскать вверх-вниз на метр-другой, как будто по кочкам летит:)
Как то уже обсуждали , вроде возврат хорошо работает “шустрых” самолетах, у меня сейчас только Бд5 там возврат хороший, даже если ветром сносит то самолет чуть креном компенсирует снос. Но я не пользуюсь возвратным режимом,потому что мне нужно заходить на поле с юга , лечу по приборам , а возврат тупо приводит к дому с любой удобной стороны , либо прописывать точки и вместо возврата включать режим Nav , тогда самолет как по приводным маякам пойдет с авто снижением к дому.
Без использования воздушной скорости