Автопилот iNav полёты с GPS

сандор

Да выносил спутники ловит больше 10 и все равно , он и в помещении ловил больше 6. Но раньше этой фигни же не было, работал нормально.

SurveleRu

Попробуйте в CLI набрать команду status, там будет “arming disable flags …”

сандор

Сто

tuskan:

что на осд то?

На осд все нормально, Арминг и показывает режимы, позже выложу видео.
SurveleRu вот что в СТАТУСе

Entering CLI Mode, type ‘exit’ to return, or ‘help’

# status
System Uptime: 70 seconds
Current Time: 2041-06-28T01:04:00.000+00:00
Voltage: 23.42V (6S battery - OK)
CPU Clock=168MHz, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000, BARO=BMP280
STM32 system clocks:
SYSCLK = 168 MHz
HCLK = 168 MHz
PCLK1 = 42 MHz
PCLK2 = 84 MHz
Sensor status: GYRO=OK, ACC=OK, MAG=NONE, BARO=OK, RANGEFINDER=NONE, OPFLOW=NONE, GPS=OK
SD card: Startup failed
Stack size: 6144, Stack address: 0x10010000, Heap available: 1828
I2C Errors: 0, config size: 5374, max available config: 131072
ADC channel usage:
BATTERY : configured = ADC 1, used = ADC 1
RSSI : configured = ADC 3, used = none
CURRENT : configured = ADC 2, used = ADC 2
AIRSPEED : configured = none, used = none
System load: 3, cycle time: 1002, PID rate: 998, RX rate: 66, System rate: 9
Arming disabled flags: CLI
может это видео как то поможет, оба регуля калиброванные и оба запускались с этим АП

youtu.be/TXF1dd0E_FA

youtu.be/9yRDLFX2iBc

Simoom
сандор:

Что может быть не так, вчера работал нормально, дело не в бузере а в том что моторы не стартуют

Они пищит монотоно без перерывов?

Посмотрел видео, монотонно.
Бузер если я правильно помню подключается одной ногой на плюс, а второй ногой управляет контроллер сажая его на землю. Судя по тому как он у тебя пищит, можно предположить что вторая нога отгорела и закорочена на землю. Если это так то ноги управляющие моторами могли сделать тоже самое.

Да а сервы двигаются?

Хотя, на 10 секунде видео видно что у вас в миксере не настроен ни один мотор.

сандор
Simoom:

Да а сервы двигаются?

Хотя, на 10 секунде видео видно что у вас в миксере не настроен ни один мотор.

Сервы двигаются, мотор отключал и включал, один хрен бузер орет и не стартует мотор.

karabasus
сандор:

один хрен бузер орет

Бузер так не должен орать, в прошивке не предусмотренно такого тона. Или аппаратная проблема или сломался что-то 😃. Проверьте выход на бузер (минусовой) не постоянно ли замкнут на землю.

сандор
karabasus:

Проверьте выход на бузер (минусовой) не постоянно ли замкнут на землю.

Нет не замкнуты. Сейчас отпаял все провода, по новой нагрел все пины, прошел спиртом для очистки и о чудо запустилось. Ура, спасибо .

karabasus
сандор:

и о чудо запустилось

Ну и нормально, а то иногда, в похожих случаях, начинают ворчать что inav гадость, а на самом деле просто не смогли разобраться.

сандор
karabasus:

в похожих случаях, начинают ворчать что inav гадость

Наоборот, айнав меня приятно удивил, если бы ума не дал, то уже запланировал F765-WING , хотя до этого глядел на более дорогие полетники

kasatka60
сандор:

то уже запланировал F765-WING

Сначала надо с одним полетником разобраться. Даже облетать, а уж потом смотреть на другие платы.

karabasus
сандор:

хотя до этого глядел на более дорогие полетники

Моё мнений, что можно конечно смотреть на более дорогие полетники (для полетов ФПВ) только если у них более красивое/функциональное осд, например построение посадочной глиссады, авиагоризонт с градусами, выводимые графики нужных параметров. Да и вообще как бы векторное уже, а то спрайты уже приелись в 90х годах.

сандор

Ума не дал , имелось ввиду сгорел/ испортился а так пока смысла нет покупать аналогичный даже ели он и более навороченный.

TrueMuMa

Подскажите, не работает датчик тока. В конфигураторе показания 0. Полетник Matek F411WSE. ADC_Channel - 3 вроде правильный. Что ещё посмотреть?

kasatka60

Вы ему внешний датчик тока подключили?

TrueMuMa

Нет, датчик штатный. Проблема была в элементе с 5 ногами, рядом с шунтом. Перепаял на такой же со сгоревшей платы Omnibus и ток начал считать. Теперь возникла другая проблема. Перестало работать OSD (это никак не связано с датчиком тока). Сначала все работало нормально (с комплектом мелкой камеры Caddx EOS2 и передатчиком от вупа Trashcan75). Потом на следующий день настраивал долго полетник без подключенной камеры и передатчика, а как добрался до OSD и подключил камеру с передатчиком увидел что OSD все мерцает, и то что отображается все полупрозрачное. Когда отключил камеру, OSD стало жирным, но мерцание не прекращалось. Потом после нескольких перезагрузок и переподключений, OSD вообще перестало что либо отображать за исключением небольшой области в левом верхнем углу, туда помещается 2-3 символа, оно так же было полупрозрачным при подключении камеры и жирным при ее отключении. Затем после нескольких перемещений элементов в этой области OSD стало выдавать глюки в виде заполнения повторяющимися символами всего экрана когда помещаешь какой либо элемент в эту область. Пока на этом остановился. Шрифты перезаливал, inav перешивал на 2.3 и 2.4, ничего не помогает. Электрически ничего не перепаивал с того момента когда OSD работало. Неужели чип накрылся? Перегрелся или может повлияло то что я подключал камеру с передатчиком “на горячую” (у меня разъем).

Andron1967

Полетник накрылся, че то много жалоб на матек стало, альтернативы нет

TrueMuMa

Да, к сожалению альтернативы нет, мне нужен мелкий полетник формата 20х20 (чтобы одна хотя бы сторона была до 30 мм), с 4мя портами UART и датчиком тока для ZHOD Dart 250g. Я не нашел ничего кроме этого F411WSE. Ну и обычного F411wing, но там с портами еще хуже ситуация. Обидно за 30$ получить столько косяков. А аппаратный клон Furious F-35 Lightning, т.н. Wing FC-10 DOF за 20$ работает уже год замечательно на другом крыле.

kasatka60

А что не так с портами в ф411винг?
У меня матек ф405-ctr, с ним никаких проблем, ну кроме того, что один раз прошивка криво встала, пришлось прошивать с последующим сбросом. На матек ф405винг глюки с выходом на серву, из-за него чуть мини талон не потерял. Хотя сейчас воткнул его в другое аппарат и пока таких глюков нету, в полете видно будет. Сейчас на мини талоне ф722винг, но там была проблема с приемником и то пока точно не известно где косяк: приемник, провода, плохой контакт или сам полетник виноват. Дальнейшие тесты покажут.