Activity
Самые ранние прошивки бетафлай которые вижу на гитхабе, это 3.2.0.
Посмотрите, пожалуйста, точнее Вашу прошивку.
зависит от ПК не на каждый ПК есть старые прошивки бетафлая.
а хотя посмотрел . да действительно убрали старые прошивки
Этот вариант не устраивает.
тогда никак. так и будет прыгать
Есть другой квадрик, на Айнаве, там в АирМоде не прыгает.
ты хоть летал на этом айнаве? по пилотированию как г. аирмод там для галочки. по сути и нет его. квад на нулевом газе всё равно заваливается и не держит угол.
Вот и прошу помощи подсказать, что в настройках поменять, чтобы не прыгал.
нет таких настроек. аирмод либо вкл либо выкл. .вот и сделай его выкл. или переписывай код прошивки
ну можешь конечно айнав накатить ))
можешь аирмод на тумблер повесить. и выключать перед посадкой
на 2.1 что то не так похоже с работой компаса. может много раз брать курс домой верно. но бывает при полёте над собой компас чудит. даже в холде бывало летишь к себе . нормально. а пролетаешь себя и начинается унитаз. пока откатился на 2.0.1 посмотрю как там
никто подобного не замечал? (на коптере)
Спасибо! интересную тему затронул, мне шире спереди больше нравиться х.з. почему.
да . шире спереди. конфигурация интересная. нужно подольше полетать. что то есть. но пока не совсем понял что. сзади совсем не понравилось.
сделал небольшой тест. с разными лучами
а почему пробовал? стало интересно. после этого
Здравствуйте коллеги! С новым годом!
Сделал себе подарок в виде очков, и теперь мучаюсь с выбором приёмника!
кандидатов три:
rapidfire (дорого )
furius tru-d
или realak с ахиллесом?помогите с выбором!
фуриус с ахилесом. на али 4тыр. мне уже едет такой
пробовал кто летать на коптере на новой прошивке? 2.1.0
у меня чтото норовит аварийную посадку сделать в RTH
для чистоты эксперимента нужно ещё компас калибрануть в поле.
но случай был. что при РТХ, коптер верно повернулся в сторону дома. и даже не начал никуда лететь. просто. стал аварийно садится. на предыдущей прошивке такого небыло
тоже решил. сам ошибся. что то не то поставил в настройке ртх трешхолд. верней 40м было)
пробовал кто летать на коптере на новой прошивке? 2.1.0
у меня чтото норовит аварийную посадку сделать в RTH
для чистоты эксперимента нужно ещё компас калибрануть в поле.
но случай был. что при РТХ, коптер верно повернулся в сторону дома. и даже не начал никуда лететь. просто. стал аварийно садится. на предыдущей прошивке такого небыло
Попытался собрать в кучу мысли. и рассказать о пяти очках что у меня были. боскам . скайзоны2, аттитуд4. хд3. ев200д. хдо
не только
на банге. купон 502c6b действует 1 раз на аккаунт. и кэшбек не забыть.
Согласен.
А что на счёт Скайзонов 3?
Тогда, вопрос по цене-качество Eachine EV200D или skyzone sky03?
ев 200 мне не понравились экранами. более тормознутый чем на шарках. и в синеву отдаёт.
новый онбо. в апреле обещают продажи. он конечно мощней всего что я видел в этом обьёме (1500) но вес…
затестил пропы. на скорость. ток . просадку напряжения.
ну и чутка субьективное мнение. кому не интересен бубнёж. в конце видео таблица.
кто обьяснит. почему при уменьшении луптайма с 4х до 1 кгц. коптер трясёт от вибраций?
я чтот думал меньше луптайм меньше частота гироскопа, меньше ловит шумов и вибраций?
можно. 1. влючить мультишот. и ограничить макс газ в конфигураторе. 2. если рег. 32 бита с раздельными датчиками тока. можно выставить ограничение в регуляторах. 3 можно ограничить ход газа в пульте. итд
самое идеальное и правильное решение под номером 2
Ну в слово “Автовозврат”, можно разные понятия вложить. По факту коптер при потере связи не рухнет незнамо где, а вернется к месту взлета. Как именно он это сделает, красиво и плавно или как парализованный, уже не так важно.
если кому то и интересно как он это делает то вот я экспериментировал)) сорри за офтоп))
нет не глючит. значит экземпляр такой компаса. по идее он и до -50 будет работать.
на земле обещали 17м.с на высоте подозреваю было выше. коптер на 2204. 2300кв. пропы 5 дюймов. макс скорость 100кмч
вопрос. будет ли больше стабильности. если поставить лучи на 7 дюймов и поменять моторы под 7й проп?
По логике - зависит от настройки ПИДов.
пиды те что бейсик\акро? или там ещё ниже настройки есть…
может ли ветер перевернуть коптер на высоте? или его просто будет сдувать.? столкнулся с кувырками коптера. на высоте 2.5км. до этого раза 4 летал за облака было нормально. в этот раз так и не вышел из облаков)
натестировал что сам не ожидал что так выйдет.
посмотрел как будет сажать. весело. но опасно )))0
Немного необычный формат полетушек с болтовнёй)
немного у крана полетал
динамичный фристайл
и да - с явом я долго мучался, больше всего… пропвош прям парил мозг… а потом я просто поставил 15 по D… и всё… как рукой сняло…
а до этого картинка была такая по яву (лучшее что получалось):
я так и не смог привыкнуть к 3.5
откатился на 3.3.0. летит чётко.
у меня все пиды на экране. смотрю а по дефолту Д по ЯВ 20 стоит. дай думаю ради прикола 0 поставлю.
поставил. коптер полетел ужасно. напомнило 3.5. чёткости управления по яв нету. точность руления упала. вернул как было. вот такой мой опыт.
Красоты нет. просто опасные и динамичные полёты на заброшке
Второе - соответствующая (по емкости и токоотдаче) коптеру батарея не отдаст столько тока.
мотор можно спалить даже не раскручивая его. как вариант неисправность регулятора. батка отдаст запросто столько чтоб из мотора пошёл хороший дым))
Вжарил в бору
даже боюсь спросить причём тут это? там где выдаёт нормально 8 каналов - ставишь дефолт (авто), если нет (надо 9 каналов или r9m) - частоты 30 или интерполяцию иначе будет неровная работа моторов при движении стиков.
на одном кваде я настроил с интерполяцией. на другом лучше полетело с новым методом фильтрации “фильтр” причём и его поднастроил…
Я чтото не могу оценить преимущества Smart feedforward.
Квад просто становится как корова на льду, самая клиника на тяжелом.
Да, подсказака пишет что уменьшается эффект фф и типа уменьшается овершут. Так емае. Чтоб кввад опять начал рулиться, надо накидывать фидфорвард побольще.
В чем прикол этой опции?
там так много новых фич. и всё друг на друга влияет. настройка сродни шаманству.
я по кебабу всё выставил. вроде хорошо . можно поиграть со сглаживанием рц сигнала (хотя я всё таки оставил интерполяцию). фидфорвард в районе 45 ±10
ещё интересный результат. если Р по яв поменьше а I побольше. (у меня вроде 60\85)
c коэфф. антигравити можно поиграть в сторону уменьшения.
А записи не пережатой нет?
А в чем отличие гонки от писалки? Вес? Видео супер, прогресс не хилый.
пиды. под гонку люблю чуть другие. в частности. Д. ну и пропы циклон 5045 как ни крути. а характерный пропвош на них выражен
Очевидно, что где-то косяк в прошивке с настройкой таймеров, но не могу найти где.
а если прошивку поменять. может в новых версиях это исправлено?