Накапливается погрешность X и Y
брал через 7805 с силовой части(+30В).
У меня точно так же было:(
Надо попробовать 5 вольт от другого источника запитать😇
Значится рапортую о проделанных опытах.
Смена софта результатов не дала (что в общем то и предполагалось).
Укоротил провода по оси Х.
Все движки посадил на землю. Туда же экраны кабелей, БП, комп.
Результат получился следующий:
Погрешность по оси Y исчезла как класс (на глаз не видно, по идее теперь инструментом нужно измерять).
По оси Х осталась но уменьшилась на порядок(т.е. если раньше я видел уход на 1 мм при каждом проходе то теперь по результатам 10 проходов я вижу только что контрольное отверстие в 0 имеет форму небольшого овала (вытянутого по данной оси меньше чем на 0.5 мм) видимо нужно будет еще поработать над землей по данной оси (хотя может это просто люфт).
По Z не измерял (скорее всего ситуация та же что и с Y) но пока это и не нужно было.
Вывод:
При постройке станка из дерева нужно в обязательном порядке обеспечивать нормальную землю для каждого из двигателей (к слову сказать подключение просто самих экранов кабелей на землю ощутимых результатов не дало, ну или я просто не заметил отличия.)
Спасибо всем кто оказал помощь в поиске проблемы.
если есть у драйвера функция снижения тока при простое, то иногда она работает с большими тормозами, из-за чего первый полезный импульс шага не отрабатывается… явление редкое, но попадалось…
если есть у драйвера функция снижения тока при простое, то иногда она работает с большими тормозами, из-за чего первый полезный импульс шага не отрабатывается… явление редкое, но попадалось…
Да, есть такое, но мало кто об этом знает.
если есть у драйвера функция снижения тока при простое, то иногда она работает с большими тормозами, из-за чего первый полезный импульс шага не отрабатывается… явление редкое, но попадалось…
а объясните, откуда БОЛЬШИЕ торомоза у этой функции. озвучьте драйвера, где это случалось пжста.
Итак почитал я это все , была у меня такая же проблема , значит было так смещение по осям было только на больших подачах , при этом не помогало не перестановка нормального мача ни ломаного , этот процесс был заметен по звуку когда ручным перемещением двигаешь две коретки одновременно, кстати по круговой интерполяции почти все нормально было , это происходило именно в момент перехода от кадра к кадру , я это вылечел на ломаном маче перестановкой драйвера , там их два почему то оказалось когда сказал обновить и выбрал вручную, и все нормально заработало
Продолжаем борьбу с накапливающейся погрешностью.
При прогоне 100 раз квадрата 50 на 50 выяснилось что по Х это не люфт а всетаки накапливающаяся погрешность.
Т.к. по оси Y (после установки земли на все движки и т.п.) она полностью исчезла был сделан вывод либо проблема с кабелями либо с движком.
Как вариант поменял местами движки с проводами X и Z осей. Т.к. 2,5 и 3D пока не планируется проблем с уходом по Z не будет.
Результат накапливающаяся погрешность больше не наблюдается по осям X и Y (для раскроя нормально). По Z (который раньше был X) погрешность есть но из за малого хода по данной оси ее не видно.
В следующий раз нужно будет попробовать поменять кабеля на данной оси.
Т.к. это менее затратно чем новый движек да и быстрее в плане проверки.
rcopen.com/forum/f110/topic140627 Похожая ситуация,кстати. победил только новыми драйверами…очем не жалею( небо и земля)
rcopen.com/forum/f110/topic140627 Похожая ситуация,кстати. победил только новыми драйверами…очем не жалею( небо и земля)
Ну я то не могу поменять у меня и контроллер и драйвер одно целое. Как то при покупке чет не подумал о том, что было бы неплохо их отдельными иметь мало ли что там погорит и т.п.
Ну теперь не выбрасывать ведь его ))).
В принципе я думаю просто проблема в кабеле у меня т.к. эту ось я делал первой и отматывал кабель с бобины который лет 5 валялся в гараже мэйби просто с этими несколькими витками какие то траблы.
Т.к. на 2х остальных остальных осях после установки земли проблема исчезла.