Ну вот сезон отлетал больше не повторялось (тфу, тфу, тфу…). От жары не могло? Квадр долго лежал на солнце под стеклом в закрытой машине. Ну и на улице и без того в районе 30 было.
Вполне могло быть. Обычно даю время, чтобы оборудование нагрелось (охладилось) до уличной.
И еще лучше - не класть электронику на солнцепек! Под прямым солнечным светом до 80 градусов нагреваться могут предметы, а в закрытых пространствах - даже больше… Те-же аккумуляторы махом надувает под прямым солнечным светом.
кто-нибудь в каком-нибудь виде использовал через терминал последовательный порт (может вирутальный)? этот протокол
чтобы при примерно 20% общего газа пошли 100% на два мотора
Не рассматривали вариант, что температурный перепад сбивал калибровку акселерометра?
(пока писал, вам уже сделали такое предположение)
Я сам как-то попался на том что по тупости калибранул вместо магнитометра аксель. И горизонт сохранился хрен пойми под каким углом. И получил четко ваш симптом. При взлете как только газ перешагнул значение мин тротл получал кувырок.
кто-нибудь в каком-нибудь виде использовал через терминал последовательный порт (может вирутальный)?
не можеш вытащить как запрос направить?
завтра приеду домой и дам кусок, там все просто
сделано на делфи с подсчетом црц (делал свой гуй)
п.с. - если не забуду, напомни лучше в личку завтра вечером
не можеш вытащить как запрос направить?
завтра приеду домой и дам кусок, там все просто
сделано на делфи с подсчетом црц (делал свой гуй)
п.с. - если не забуду, напомни лучше в личку завтра вечером
спасибо. жду. откуда брал инфу?
блин нашли проблему - один дефайн заменить (ну или поправить)
Покажите пожалуйста пример что ,где и как это делать??За ранее благодарю!
кто-нибудь в каком-нибудь виде использовал через терминал последовательный порт (может вирутальный)?
этот протокол
В файле JS2Serial.zip исходники которые я в взял за основу, управление мультииВием через джостик от компьютера.
В файле mwSerial.zip мой код для связи MultiWii 2.2 и ROS
Ребята, понять не могу, делаю дисарминг, а моторы включаются, на стики обороты не реагируют. Что делать???
Что делать???
Clear EEPROM?
Делал
Здравствуйте, это опять я. Поставил MIDRC 1512 (апа Hobby King HK-T6A V2), Roll и Pitch стали в 0, как и должны, передний правый мотор перестал обгонять всех остальных, зато теперь их обгоняет левый задний.
ACC откалибровали? Во время подачи питания коптер не шевелите? Там гиры калибруются.
Horison можете все три точки поставить на AUX1?
1534 1526 1523 - вот причина.
триммируйте на 1500 +/-5 макс
ACC откалибровали? Во время подачи питания коптер не шевелите? Там гиры калибруются.
Horison можете все три точки поставить на AUX1?
Да, могу Horizont поставить и аксель калибровал.
1534 1526 1523 - вот причина.
триммируйте на 1500 +/-5 макс
Я правильно понимаю, что триммировать надо саму апу? Т.е. мне надо открывать прогу для конфигурирования аппы? У меня просто в t6config все настроено на 1512. И триммировать мне нужно до 1512?
Кажется нашел корень зла, почему-то в аппе Pitch не опускается как Yaw и Roll, калибровка аппы не помогла. Думаю хардварный баг.
подскажите что нужно поставить на эту плату что бы гексакоптер мог нормально висеть
вопрос ниочем!
в верху на коптере в центре тяжести крючек и на потолок кручек. потом на тросике повесить. будет висеть как прибитый
подскажите что нужно поставить на эту плату что бы гексакоптер мог нормально висеть
Жирный крест и купить назу, хотя не гарантирует отсутствие подобных вопросов.