MultiWii

serjok

У меня вообще не пашет, если блютуз включен. Смирился. Магнитометр должен быть вкл для rth ? RC1.

mahowik
serjok:

что для возврата не обязательно включено иметь асс и баро. А магнитометр?

serjok:

Магнитометр должен быть вкл для rth ?

асс/аксель - для всех авторежимов (rth, ph) обязательно!
баро - по желанию
маг - если включен, то возврат будет идти носом (либо попАм… зависит от настроек в конфиге) к точке старта, если выключен, то будет лететь домой произвольной стороной…

serjok:

RC1.

все выше описанное никаким боком к RC1… т.е. это общие вишные феньки…

cylllka:

начал тормозить ГУИ для вия и Ардуино, причем конкрето. Запускалось несколько минут, открывались прошивки по минуте, прошивалось тоже долго

rcopen.com/forum/f123/topic221574/3543

по сути в MultiWiiConf (вроде с 2.х версии) уже лежит нужный/правильный rxtxSerial.dll (98381 байт), который устраняет этот баг… но также если есть проблема со скоростью инициализации/поиска портов под виндой в Arduino IDE кладем ее и туда…

DmS

Существует ли ГУИ для вия, чтобы можно было реализовать #define RCSerial,
то есть управлять каналами управления (Газ, крен итд) с ГУИ ?

serjok

[QUOTE=mahowik;3912124]асс/аксель - для всех авторежимов (rth, ph) обязательно!
баро - по желанию
маг - если включен, то возврат будет идти носом (либо попАм… зависит от настроек в конфиге) к точке старта, если выключен, то будет лететь домой произвольной стороной…

Спасибо, Александр. Ты как всегда на страже. Я под утро уже и сам догнал
, что без акселя возврата не будет.

Dynamitry:

отпусканием тренера активировать стабмод?

Спасибо. Заработало.

Shuricus

А можно ли как-то настроить режим на тумблер, что бы коптер не опускался ниже 0.5 метра по сонару? Что бы летать низко, но не задевать землю.

Jerico

Есть плата Crius se. И GPS, проблемам в том, что в режиме ph и rth отрабатывает удержание и возврат как бы в реверсе. Валится все сильнее и сильнее. Что рыть?

quadcopter
Jerico:

Есть плата Crius se. И GPS, проблемам в том, что в режиме ph и rth отрабатывает удержание и возврат как бы в реверсе. Валится все сильнее и сильнее. Что рыть?

Прошивку если не лень.

Jerico

стандартная 2.1 раскоментирован quadx, crius se, i2c-gps и стоит переходник шитый под gps-i2c-nav

quadcopter
Jerico:

стандартная 2.1 раскоментирован quadx, crius se, i2c-gps и стоит переходник шитый под gps-i2c-nav

вы полностью прочтите прошивку

Jerico
quadcopter:

вы полностью прочтите прошивку

вот прошивка
остальное что менял в config.h написал ниже. больше ничего не менял

quadcopter
Jerico:

вот прошивка

у меня такая-же ток плата другая.

Jerico:

остальное что менял в config.h написал ниже. больше ничего не менял

надо поэксперементировать с разделом GPS. А ещё надо посмотреть ориентацию по датчикам. Если так мало поменяли то конечно гарантии работы нет. А точно! часто заливают прошивку без очистки еепрома. А ВЫ ОЧИЩАЛИ еепром???

Jerico
quadcopter:

А ВЫ ОЧИЩАЛИ еепром???

да очищал и свежую прошивку заливал через usbasp

quadcopter
Jerico:

да очищал и свежую прошивку заливал через usbasp

ну тогда перечитывайте прошивку… проверьте правильные ли датчики указаны в строке криус се, ориентация по датчикам должна быть аксель и магнетометр.
А еще присмотитесь к прошивкам mahowik forum.rcdesign.ru/blogs/83206/:) Желаю удачи.

Jerico

залил такую прошивку и вроде все нормально стало…
только тестил сейчас, но места 15х15м… вроде не валит… завтра посмотрб поподробнее

omegapraim

да те же яйца только в профиль, микруха правда другая но насколько я помню 32 атмега почти ни чем не отличается от 328 только корпус другой, видать просто нашли где то партию 32 атмег по дешевке …

flank

если сравнить, то на 32 мега вроде юсб встроенный, а так все тоже самое
ну и там барометр другой вроде

igor_v_t
flank:

если сравнить, то на 32 мега вроде юсб встроенный, а так все тоже самое
ну и там барометр другой вроде

Да не совсем. Там выход 11 битный и одно дело менять выход с дискретом 8 мксек а другое 1 мксек. Я это пробовал и по моему отличие Мультивия и Арду в плавности именно в этом.

Jerico
Jerico:

залил такую прошивку и вроде все нормально стало…
только тестил сейчас, но места 15х15м… вроде не валит… завтра посмотрб поподробнее

возврат и удержание заработали… Играюсь дальше с PID

Alex_Millon

Тоже залил последнюю прошивку с офф.сайта. Значения газа стали одинаковые. Только вот проблема хвост все время в одну сторону несет.

DVE
omegapraim:

да те же яйца только в профиль, микруха правда другая но насколько я помню 32 атмега почти ни чем не отличается от 328 только корпус другой, видать просто нашли где то партию 32 атмег по дешевке …

Зато с 2560 разница огромная: 32K памяти против 256, 2 serial порта вместо одного, ну может там еще по мелочам что-то.
В общем смысла большого в этой ATmega32U4 не увидел (ну разве что цель сэкономить по максимуму, хотя 20$ разницы погоды совсем не делают).