Мультироторные системы на основе платы КК контроллера от kkmulticopter.kr
Если триммер РН на передатчике не помогает, сделайте реверс гиры YAW в контроллере
сейчас был на поле ! взлетаю метров на 5-6 вроде весит но сразу начинает в какае нибудь сторону лететь , оттремировать просто не успеваю .
Скажите положение потенциометров для первого полета ? если не трудно
Вынужден переспросить:
КК, blueseries 20A, Turnigy9x
Моторы включаются когда ручка газа передвигается ровно на одно деление на аппе, что по моему слишком много. При прямом подключении - почти сразу. Это Кук вносит задержку?
Это у всех или только у меня?
Моторы включаются когда ручка газа передвигается ровно на одно деление на аппе, что по моему слишком много. При прямом подключении - почти сразу.
А Ругели откалиброваны от платы?
о, наверное надо и тут отметится, все-таки ещё одна мультироторная система на куке поднята в воздух;)
А Ругели откалиброваны от платы?
В смысле - калибрацию газа, на куке делал. Поэтому и удивлен!
о, наверное надо и тут отметится, все-таки ещё одна мультироторная система на куке поднята в воздух;)
у меня так же летает ! Я думал это болтает так ))) Если это нормально то я тоже летаю ))) Еще что меня тут удивило, на поле сломал винт один 10х6 пришлось поставить 9х5 дак еще и подрезанный на 10 мм при этом вроде поведение коптера даже как то поспокойнее стало но потом порыв ветра и бах ))
Вы знаете, я сейчас поигрался с чувствительностью - стало ещё лучше…постараюсь заснять;)
Вы знаете, я сейчас поигрался с чувствительностью - стало ещё лучше…постараюсь заснять;)
чувствительность датчиков ? А так классно уже получается !
Лучше сделать коптер под Х конфигурацию (ИМХО)
почему ?
у меня так же летает ! Я думал это болтает так ))) Если это нормально то я тоже летаю )))
Не должно болтать. Должен зависать в том положении в котором оставили без заваливания набок. У меня квадрик на КУКе, с отпущеными стиками, спокойно около минуты висит, плавно летя по ветру. Этого хватает, что бы почесать нос, ответить на звонок.
Если заваливается набок, значит нехватает чувствительности, если при увеличении чувствительности уже раскачивать начинает квадрик - медленные регули.
Если заваливается набок, значит нехватает чувствительности, если при увеличении чувствительности уже раскачивать начинает квадрик - медленные регули.
вот спасибо большое!!! теперь хоть буду знать в какую сторону крутить:)
А можно сделать видео квадрика кука минуту без ручек. Мне кажется такое недостижимо.
Я конечно верю на слово, но хочется увидеть.
А можно сделать видео квадрика кука минуту без ручек. Мне кажется такое недостижимо.
Я конечно верю на слово, но хочется увидеть.
Вот старое видео. Квадрик на КУКе, после падения и откапывания из снега. Регули РЦ-Таймер непрошитые.
Со второй минуты ролика, летит по ветру без рук около 40 секунд набирая высоту и падать не планирует.
www.youtube.com/watch?v=n4HiEgNLFdY
Вот другой коптер, тоже на КУКе 4,7. Смотрим с 9:15. Пришлось подхватить т.к. снижался, но висит в том положении в котором оставили.
Офигеть, у меня правда треха, но она так долго не висит!
Зачем тогда другие навороченные мозги нужны - ваще не ясно!
ладно, будем набираться опыту. Видимо дело не в комптере ))))
… пропы 10*6 если не ошибаюсь,не совсем гуд… Кстати, “Киндза-Дза” почему-то вспомнилось ))
… пропы 10*6 если не ошибаюсь,не совсем гуд… Кстати, “Киндза-Дза” почему-то вспомнилось ))
Да 10*6 , а мне понравилось. Сейчас попробовал вроде весит, но все равно надо подруливать
Ребят подскажите проверенную стабильную прошивку для трешки.
Дело в том что в универсальном флешере kkMulticopterFlashTool их там извеняюсь как авна 😃 а на чем летать непонятно,пока все перепробуешь ведро винтов потратишь.Плата такая www.goodluckbuy.com/kkmulticopter.html
Ребят подскажите проверенную стабильную прошивку для трешки.
Дело в том что в универсальном флешере kkMulticopterFlashTool их там извеняюсь как авна 😃 а на чем летать непонятно,пока все перепробуешь ведро винтов потратишь.Плата такая www.goodluckbuy.com/kkmulticopter.html
Ребят подскажите проверенную стабильную прошивку для трешки.
Летал на 2.2 и на 2.3, полёт нормальный, особой разницы не заметил.
XXcontrol_KR_TriCopter_v2_2.zipXXcontrol_KR_TriCopter_v2_3.zip
Собрал миниквадрик на Куке с HK v2.1.
ESC SS series 8-10A
моторы комплектные с рамой.
Отлетал около 20+ минут чистого полетного времени.
Сухая масса без аккумулятора - 265гр.
С аккумом на 1300 - 341 грамм
с аккумом на 4000мАч и поролоновым шасси - 530 гр.
Сломал 4 пропеллера дома, пока настраивал. V4.7 KK не захотела работать (тормозит задний правый мотор - №3).
Сейчас v2.5 XXcontrol.
один пропеллер сломал после проверки на раскачку, пытался плавно посадить, но потерял ориентировку метрах в 10 от себя и кувыркнул в снег.