ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)

SovGVD

больно на сидуинку похож =)))
прикалывает надпись на первой картинке =)

Syberian

Так это и есть knockoff с сидуины, только плата не фирменно-красная, а зеленая. 1280 и 2560 по выводам совпадают 1-в-1.

vsamiev

да не то чтобы похож а чистой воды копия, поленились даже сделать свои фотки а использовали фотки сидуинки )))

Syberian

Проект MegaPirate обновлен до версии B15 , дабы соответствовать прогрессу в “родительском” ардукоптере
Версии B3 и B8 удалены.
Как мне надоела эта гонка! А летуны все куда-то подевались… Чо видевом не хвастаетесь? 😦

===
What`s new in r724:

  • поправлен яв
  • корректировка удержания высоты
  • команда калибровки компаса теперь в другом месте: CLI - setup - offsets вместо ‘compass offsets’
  • добавлена распиновка OCTO X и P в файл release_notes
    ===

Если кому-то еще интересно, качать здесь:
ardupirates.googlecode.com/…/MegaPirateB15.zip

Covax

Олег, ты сам то чего не летаешь? 😃
GPS поборол?
Это в ардукоптере каждую неделю новую прошивку выпускают???

SovGVD
Syberian:

Чо видевом не хвастаетесь?

пропы на таможке застряли… и я чето начинаю теряться в этих обновлениях… код для датчиков не поменялся??? или снова пихать для моего BMA020?

Syberian

Снова, Глеб… 😦 Давай так, скинь мне AP_ADC_ADC7884.cpp, а я его через дефайны встрою, чтоб уж точно не похерилось уже…

Серег, я никак не могу свою ж*пу на улицу вытащить, то ветер, то дождь, то времени нет, а баро дома тестить с моими навыками - риск для мебели, потолка и частей тела. Про ЖПС - вопрос тем более не стоит.

SovGVD
Syberian:

скинь мне AP_ADC_ADC7884.cpp

dl.dropbox.com/u/1638929/…/libraries.zip это то что работает щас для B3 пока пины не менялись =) хоть и BMA180 написано, но на самом деле BMA020 конечно же (тупо передрал из мультивия + подобрал коэффициент)

SovGVD

угу, 3205 из wmp, код даже не трогал, только для себя поменял там оси (мне так удобнее было платку распологать)

Volver
Syberian:

А летуны все куда-то подевались… Чо видевом не хвастаетесь?

я только вчера поставил нормальную винду, где ява нормально работает. Жду моторов, мои оказались оч слабые под вес коптера, в комнате летают, в штиль летают а при ветре коптер уже ловить сложно, тяги не хватает чтобы ловить его от непреднамеренной посадки )).

Сегодня надо постараться припаять контакт для входа в CLI и залить прошивки, поиграть.

Syberian

Глеб
Ну вот… теперь, скачав новую прошивку, залезь в ADC_ADS…cpp, закомментируй FFIMU, раскомментируй ALLINONE и BMA020 одновременно.
Коэф-ты остались твои.
Проверь по индикаторам. ardupirates.googlecode.com/…/MegaPirateB15.zip

BMA020 официально добавлен

Syberian

Отбой! Это г*** не летает на В15!
Возвращаемся на В8

Чертов джейсон каждую бету делает все хуже и хуже

Covax

Олег, а вообще стоит ли вообще идти в ногу с ардукоптером?
По идее сделать задача минимум не хуже, а даже лучше. Ардупираты же были лучше чем ардупилоты…

Syberian

Да я чего-то думаю, может, прогресс какой-то будет, поршивка круче или что там…
Теперь понял, нельзя втупую конвертить. Может, сам чувак и летает, но блин нигде не сказано, что это за куча странных дефайнов в конфиге появилась и что они значат!

Вот буквально только что нарыл, почему же самой лучшей по удержанию курса была B3: в остальных стоит какой-то “экскрементальный” параметр “yaw_mode”, который подставляет какую-то левую процедуру, из-за чего яв качается, хоть закрутись пиды. Причем, в В8 он градусов на 10 качал, а в В15 аж на пол-оборота! Первый раз нормально, аж выложил на радостях билд, а во второй еле успел посадить.
Нахера такую сырость выкладывать? чтоб поубивались все?
Все, больше никаких апдейтов от “родителя”, пора завязывать.

Covax
Syberian:

Все, больше никаких апдейтов от “родителя”, пора завязывать.

+1, делай свою версию нормальную, мы оценим, железо в пути 😃

Syberian

“отсебятина” уже добавлена в этом выпуске: фунциклирует RC_switch на канале приемника 7, если больше середины, на выводе d37 единица. У меня это БАНО включает через драйвер.

SovGVD

затестил прошивку (заодно закоментил GPS - лениво припаивать его, да и толку пока нет) - работает отлично и даже старого бага, когда 2 мотора при старте крутились, нет =) только почему то при взлете против часовой стрелки крутится градусов на 50-80 (но это может потому что пропеллеры разного диаметра и шага… хехе), но потом отлично летает и хорошо реагирует на стики
пиды теже что и были для pitch и roll, только D не трогал (0.12 вроде бы дефолт), получается 0.25 - 0.2 - 0.12, возможно завтра на улице испытаю =)

upd: может пропустил чего, но что с коптером будет если аппа выключится?