Crius Hobby MultiWii

devv

Если в прошивке 1100 и 1900 то надо расширить каналы до 1050, 1950

3 For channels on switches, adjust TX endpoints to show 1050 and 1950 on the GUI

хотя кто то пишет что хватит 1095,1905
кто то говорит надо 1090, 1910

ну или:

Art_Nesterov:

можно АРМ назначить на тумблер.

Никита_Сычев

Большое спасибо за советы, вечером попробую изменить расходы на пульте.

Никита_Сычев

Помогло! Коптер заармился, чему я несказанно рад! 😃
Правда, разумеется, есть еще проблема, но менее значитеьная - тот моторо у которого регуль с бэком запускается так же как и все моторы, но если остаться на малом газу в скором времени останавливается. Но это вроде как распространенная проблема, так что пойду с самого начала курить форум.
Еще раз спасибо.

7 days later
Никита_Сычев

И снова здравствуйте. Выше указанную причину сам решить не смог, зато более подробно её изучил. Без пропов запускаю - слегка понимаю газ и запускаются первым делом только два мотора. Если ещё добавить газ запускаются все остальные, НО два движка постепенно останавливаются. Решил посмотреть что происходит в GUI, а там то самое и происходит - полоска газа (не там где показывается сигнал с передатчика, а где показывает газ на каждом из четырёх моторов) на двух движках падает. Тоесть если с нуля до середины газ поднять - две полоски медленно падают вниз. Что это может означать?

devv
Никита_Сычев:

Что это может означать?

ничего
запускать без пропов и пытаться смотреть на колонки в ГУИ - зря время терять

serega0573

Никита, для начала через прошивку откалибруйте регуляторы, скорее всего проблема в этом! Затем на ровной поверхности откалибруйте аксель и гиро с пульта, рол и питч должны быть по нулям! затем попробуйте еще раз запустить без пропов и посмотреть что будет.

Taatarenkoff

Я не понимаю что всё прицепились к столбикам моторов. Да сколько уже раз написано, что до лампочки показания в GUI на земле. Взлетать надо.

1 month later
Ринго

хочу использовать плату как стабилизатор полета для летающего крыла .
В коде включил крыло . Дальше что надо настраивать ?

10 days later
Interno

Вопрос почему так колбасит и не влетает плата Multiwii se 2.5 , ESC-30A A2212/13T , аппа flysky fs-t6 , акум Turnigy 2.2 Прошити регули ESCs calibration по инструкчий , плата прошита 2.2 Видео на Youtube Вес коптера с батареий 1100гр

maxistent
Никита_Сычев:

…полоска газа (не там где показывается сигнал с передатчика, а где показывает газ на каждом из четырёх моторов) на двух движках падает. Тоесть если с нуля до середины газ поднять - две полоски медленно падают вниз. Что это может означать?

Присоединяюсь к вопросу, т.к. у меня точно такая же проблема =( “мозг” очищен, залита чистая прошивка с необходимыми параметрами, при подключении с пропеллерами и без них ситуация не меняется (за исключением появления вибрации от движков с пропами). Даже если отключить питание движков (просто подключить контроллер через USB ) - проблема остается, т.е. регуляторы и передатчик тут ни причем. Аксель, гиро, магнитометр и барометр показывают нормальные значения, не “прыгают”, вроде все ровно… Попытка взлететь, как советовали ранее, приводит к перевёртышу =( В чем подвох? Как это побороть?

Taatarenkoff
Interno:

Вопрос почему так колбасит и не влетает плата Multiwii se 2.5 , ESC-30A A2212/13T , аппа flysky fs-t6 , акум Turnigy 2.2 Прошити регули ESCs calibration по инструкчий , плата прошита 2.2 Видео на Youtube Вес коптера с батареий 1100гр

Скорее всего проблема из-за вибрации. Была похожая фигня когда жестко контроллер к раме прикрутил на не отбалансированной ВМГ. Но и при сильно мягкой виброразвязке может возникнуть такой же эффект.

maxistent

в дополнение к посту #2847
Прошил с конфигом гексы - результат тот же: индикаторы газа для трех движков (из шести) постепенно снижаются - один до половины (~50%), второй до ~60%, третий до ~70% Соответственно, взлететь не удается при таких “чудесах”…

serenya

А не пытается ли он развернуться по курсу? Может при большом газе наводки на компас прут и он пытается удержать курс? Компас вообще включен в это время?

Art_Nesterov
maxistent:

Прошил с конфигом гексы - результат тот же: индикаторы газа для трех движков (из шести) постепенно снижаются - один до половины (~50%), второй до ~60%, третий до ~70% Соответственно, взлететь не удается при таких “чудесах”…

При подключении аккумулятора, коптер должен быть неподвижен в течении 10-15сек. Иначе гироскопы дают в мозг неверные показания и мозг чудит.

maxistent

Не думаю, что он пытается что-то сделать, т.к. двигатели физически отключены и не могут создавать никаких наводок (ESC не запитаны от аккумулятора). Компас и все остальные датчики отображают адекватную информацию, при наклонах все показания соответственно меняются как положено. Я просто подключаю контроллер к компу (плата на столе, неподвижна), открываю MultiWiiConf, подключаюсь, затем с пульта даю полный газ и… сначала индикаторы движков идут к верху (2,3,5,6), а затем два (5 и 6) начинают снижаться. При этом плата по-прежнему лежит неподвижно, показания датчиков не меняются. Почему контроллер пытается снижать обороты двух движков, да еще и неравномерно?
Сейчас попробовал проделать те же манипуляции (подключил к компу, но без аккума) с другим контроллером от гексы (он реально работает, причем летает довольно-таки неплохо) - результат меня вообще завел в ступор )))) два-три индикатора движков тоже постепенно снижаются. Но почему ж тогда гекса летает нормально, а квадрик наклоняется и переворачивается?

maxistent
maxistent:

Сейчас попробовал проделать те же манипуляции (подключил к компу, но без аккума) с другим контроллером от гексы (он реально работает, причем летает довольно-таки неплохо) - результат меня вообще завел в ступор…

Поставил первый контроллер на гексу (вместо родного) - гекса перевернулась, ставлю родной - летает нормально =( Люди, ну что за хрень происходит? Проблема с полетным контроллером/датчиками? Но ведь все показания схожи у обоих контроллеров. Может с прошивкой/настройками что-то не так?

maxistent

Хмм… Похоже, решение проблемы нашлось. В прошивке включил фильтр гиро - квадрик вроде начал летать, но внезапно появлялись какие-то кратковременные провалы на одном из движков и аппарат тупо падал. После этого я увеличил тайминг на регулях - и… о, чудо! он летает )) попробую фильтр гиро обратно увеличить (в прошивке по умолчанию значение 256 Гц, я ставил 42 Гц) - поставлю 98 или 188 Гц и посмотрю, как изменится его поведение…

Taatarenkoff
maxistent:

(в прошивке по умолчанию значение 256 Гц, я ставил 42 Гц) - поставлю 98 или 188 Гц и посмотрю, как изменится его поведение

Устанавливайте смело 20 Гц и будет вам счастье.

aegismoon

Здравствуйте форумчане,
Устав летать на игрушках стал потихоньку переходить на multiwii.
Данные системы Multiwii se 2.5 (прошивка 2.3) , ESC-30A, двигатели: A2212/13T.
Начал с ПК, согласно пунктам wiki- проекта. Уточнил end-points ( верхний предел по газу занизил до 85%), сделал калибровку датчиков, настроил аппу.
Проверяю при запуске двигателей ( двигатели отключены, питание контроллера через usb-uart), даже при небольшой тяге контроллер начинает задирать один двигатель до максимума, и второй в плече, два других почти по нулевой тяге. Коптер стоит на ровной поверхности. В чем причина такого поведения?Ведь при старте с ровной поверхности сигналы к двигателям должны идти примерно одинаковые?
Может кто-нибудь сталкивался.
Видео процесса запуска.