Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32

cylllka
rinatka7:

У меня такие завалы, что полного хода стика не хватает выровнить квадрик!
И самое обидное не могу понять после чего такая проблема стала!
Квадрик летал просто отлично, после этого ПИДы не менял, прошивку не менял.
Луптайм кстати 1800 😉

Кстати подобрая проблема бывает у НАЗы, когда то дали порулить на поле, на 450й раме. Ну я сразу педаль в пол и давай наяривать полотаж, так после нескольких крутых виражей коптер завалился на бок, стика слушается плохо, еле успел подловить. Где то ошибки накапливаются.

CrazyCoder

Может быть некачественный аксель, или после крашей побился сенсор. Летайте в rate mode, никаких проблем =)

cylllka
CrazyCoder:

Летайте в rate mode, никаких проблем =)

Слишком простой выход из положения. Нужно найти причину.

CrazyCoder

Я бы начал с увеличения значения acc_lpf_factor.

bond62

а я acc_lpf_factor сразу ставлю 100 (где то вычитал такой совет).

rinatka7

Думаю впаять в naze32 acro вот такую флешку - m25p16 .
И можно будет писать логи полета.
Все описано вот тут - Black box.
Попробую отследить завалы по логу!

Aleksandr_L
CrazyCoder:

Может быть некачественный аксель, или после крашей побился сенсор. Летайте в rate mode, никаких проблем =)

А оно кстати и в мануале не очень при этом.
У меня вообще странно было. Он когда валиться в Angle начал, я переключил в мануал и первый полет отлетал как по рельсам.
Я уже обрадовался, аккум поменял, взлетаю, наклоняю для полета вперед, он выравниваться начинает, на поворотах заваливается на внешнюю сторону, в общем чушь какая то.

На 1.7.1 нет времени подлетнуть, может всё же 1.7.2 косячная прошивка на CleanFlight?

CrazyCoder

Я бы еще попробовал 1.8 бету cleanflight с новым PID контроллером 5: harakiri.

Он вроде как с нуля написан и должен быть свободен от наследия MultiWii.

cylllka

Попробовал покрутить значения:
gyro_lpf
acc_lpf_factor
Никак не сказалось на “недовыравнивании”. В горизонт не возвращается. Прошивка 1.7.2. (пробовал 1.7.0. Та же ерунда)

CrazyCoder
cylllka:

Никак не сказалось на “недовыравнивании”. В горизонт не возвращается. Прошивка 1.7.2. (пробовал 1.7.0. Та же ерунда)

Кстати, версия 1.8.0 вчера зарелизилась, можно пробовать harakiri.

cylllka
CrazyCoder:

Кстати, версия 1.8.0 вчера зарелизилась, можно пробовать harakiri.

Хотел попробовать, залил, а … а где UART2 ?

У меня на нем Сателлит висел

cylllka

Прошился 1.8.0, подключил новый конфигуратор. Все работает, разницу в поведении не почувствовал в квартире, недовыравнивание осталось. 😦 ПИД регулятор не имеет значение.

CrazyCoder
cylllka:

недовыравнивание осталось. ПИД регулятор не имеет значение.

Остается попробовать такой же новый мозг чтобы исключить железную проблему.

Artteth
cylllka:

Прошился 1.8.0, подключил новый конфигуратор. Все работает, разницу в поведении не почувствовал в квартире, недовыравнивание осталось. 😦 ПИД регулятор не имеет значение.

А можете снять видео недовыравнивания(чтоб знать на сколько оно у вас критично)

Viktor_Kraikov
CrazyCoder:

В хроме подключить экстеншен из распакованного каталога.

В расширениях Crome включить режим разработчика и добавить папку, появляется в расширениях.

CrazyCoder:

Конфигурация портов сменилась

После прошивки у меня trottle не работал, а появился на переключателе, стартанул двигатели ( с пропами). Будьте осторожны. Сейчас попробую с новым конфигуратором прошится посмотрю что получится.
PS Не получилось, снова левые стики не работают ( радер, газ ), тротл на выключатель перекинулся. В режиме Дисплей все нормально и тротл и радер активны. Раскладка каналов не поменялась. Как только вернулся на 1,72 все снова заработало. И кстати версия 1,80 пока видна как релиз кандидат, не зафиналилась пока. Если в новом конфигураторе есть особенности, подскажите …

cylllka
Artteth:

А можете снять видео недовыравнивания(чтоб знать на сколько оно у вас критично)

Снял в спешке перед работой. Взлетает ровно, но стоит наклонить коптер и отпустить стик - продолжает лететь под наклоном. Причем недовыравнивание происходит если в момент отпускания стика коптер уже двигается в горизонтальной плоскости. Если коптер не успел набрать скорость, то выравнивание нормальное.
Хотя управление и поведение коптера мне нравится. Если просто летать, то эта штука не мешает. Но дело принципа…
Повторюсь, что прошивка, ПИД контроллеры, ПИДы, фильтры на гиру и аксель не влияют на это.
Влияет Таймлуп. При 3500 слабо заметно, а при 2000 на видео.

youtu.be/UYTWGQ8_80c

Artteth

Ну да
Видно хорошо
Щя сравню как у меня

bond62

сегодня погонял малыша по квартире такая же ерунда как и на видео ну чуть поменьше несет в сторону но у меня 3500 стоит. а в общем летать не мешает .

Artteth

Блин
Кто сможет помочь с настройкой жпс и маг
А точнее я все подключил клинфлайт все видит и показывает спутники
Включаю баро маг потом пос холд(висеть в точке по жпс) и не намека на висения по жпсу

mataor

нусь… для начала, подрубите блютус, установить на телефон EzGui, и проверить правильность показаний компаса хотяб по 8 направлениям во время висения, причем точность с реальностью не должна быть больше 5-10градусов (в идеале конечно)
во вторых - абсолютно неизвестно, какой ЖПС у вас
в третьих - пиды под ЖПС тож желательно крутить, причем для спокойной погоды и для ветра - они разные

ну и в четвертых -

Artteth:

и не намека на висения по жпсу

абсолютно не понятно, чего вы тут ожидали?
если висение абсолютно в точке - никогда и не увидите.
в мультивие считаеться нормой удержание позиции - висение в пределах шара, диаметром 2-3 метра