Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32

CrazyCoder

Может быть некачественный аксель, или после крашей побился сенсор. Летайте в rate mode, никаких проблем =)

cylllka
CrazyCoder:

Летайте в rate mode, никаких проблем =)

Слишком простой выход из положения. Нужно найти причину.

CrazyCoder

Я бы начал с увеличения значения acc_lpf_factor.

bond62

а я acc_lpf_factor сразу ставлю 100 (где то вычитал такой совет).

rinatka7

Думаю впаять в naze32 acro вот такую флешку - m25p16 .
И можно будет писать логи полета.
Все описано вот тут - Black box.
Попробую отследить завалы по логу!

Aleksandr_L
CrazyCoder:

Может быть некачественный аксель, или после крашей побился сенсор. Летайте в rate mode, никаких проблем =)

А оно кстати и в мануале не очень при этом.
У меня вообще странно было. Он когда валиться в Angle начал, я переключил в мануал и первый полет отлетал как по рельсам.
Я уже обрадовался, аккум поменял, взлетаю, наклоняю для полета вперед, он выравниваться начинает, на поворотах заваливается на внешнюю сторону, в общем чушь какая то.

На 1.7.1 нет времени подлетнуть, может всё же 1.7.2 косячная прошивка на CleanFlight?

CrazyCoder

Я бы еще попробовал 1.8 бету cleanflight с новым PID контроллером 5: harakiri.

Он вроде как с нуля написан и должен быть свободен от наследия MultiWii.

cylllka

Попробовал покрутить значения:
gyro_lpf
acc_lpf_factor
Никак не сказалось на “недовыравнивании”. В горизонт не возвращается. Прошивка 1.7.2. (пробовал 1.7.0. Та же ерунда)

CrazyCoder
cylllka:

Никак не сказалось на “недовыравнивании”. В горизонт не возвращается. Прошивка 1.7.2. (пробовал 1.7.0. Та же ерунда)

Кстати, версия 1.8.0 вчера зарелизилась, можно пробовать harakiri.

cylllka
CrazyCoder:

Кстати, версия 1.8.0 вчера зарелизилась, можно пробовать harakiri.

Хотел попробовать, залил, а … а где UART2 ?

У меня на нем Сателлит висел

cylllka

Прошился 1.8.0, подключил новый конфигуратор. Все работает, разницу в поведении не почувствовал в квартире, недовыравнивание осталось. 😦 ПИД регулятор не имеет значение.

CrazyCoder
cylllka:

недовыравнивание осталось. ПИД регулятор не имеет значение.

Остается попробовать такой же новый мозг чтобы исключить железную проблему.

Artteth
cylllka:

Прошился 1.8.0, подключил новый конфигуратор. Все работает, разницу в поведении не почувствовал в квартире, недовыравнивание осталось. 😦 ПИД регулятор не имеет значение.

А можете снять видео недовыравнивания(чтоб знать на сколько оно у вас критично)

Viktor_Kraikov
CrazyCoder:

В хроме подключить экстеншен из распакованного каталога.

В расширениях Crome включить режим разработчика и добавить папку, появляется в расширениях.

CrazyCoder:

Конфигурация портов сменилась

После прошивки у меня trottle не работал, а появился на переключателе, стартанул двигатели ( с пропами). Будьте осторожны. Сейчас попробую с новым конфигуратором прошится посмотрю что получится.
PS Не получилось, снова левые стики не работают ( радер, газ ), тротл на выключатель перекинулся. В режиме Дисплей все нормально и тротл и радер активны. Раскладка каналов не поменялась. Как только вернулся на 1,72 все снова заработало. И кстати версия 1,80 пока видна как релиз кандидат, не зафиналилась пока. Если в новом конфигураторе есть особенности, подскажите …

cylllka
Artteth:

А можете снять видео недовыравнивания(чтоб знать на сколько оно у вас критично)

Снял в спешке перед работой. Взлетает ровно, но стоит наклонить коптер и отпустить стик - продолжает лететь под наклоном. Причем недовыравнивание происходит если в момент отпускания стика коптер уже двигается в горизонтальной плоскости. Если коптер не успел набрать скорость, то выравнивание нормальное.
Хотя управление и поведение коптера мне нравится. Если просто летать, то эта штука не мешает. Но дело принципа…
Повторюсь, что прошивка, ПИД контроллеры, ПИДы, фильтры на гиру и аксель не влияют на это.
Влияет Таймлуп. При 3500 слабо заметно, а при 2000 на видео.

youtu.be/UYTWGQ8_80c

Artteth

Ну да
Видно хорошо
Щя сравню как у меня

bond62

сегодня погонял малыша по квартире такая же ерунда как и на видео ну чуть поменьше несет в сторону но у меня 3500 стоит. а в общем летать не мешает .

Artteth

Блин
Кто сможет помочь с настройкой жпс и маг
А точнее я все подключил клинфлайт все видит и показывает спутники
Включаю баро маг потом пос холд(висеть в точке по жпс) и не намека на висения по жпсу

mataor

нусь… для начала, подрубите блютус, установить на телефон EzGui, и проверить правильность показаний компаса хотяб по 8 направлениям во время висения, причем точность с реальностью не должна быть больше 5-10градусов (в идеале конечно)
во вторых - абсолютно неизвестно, какой ЖПС у вас
в третьих - пиды под ЖПС тож желательно крутить, причем для спокойной погоды и для ветра - они разные

ну и в четвертых -

Artteth:

и не намека на висения по жпсу

абсолютно не понятно, чего вы тут ожидали?
если висение абсолютно в точке - никогда и не увидите.
в мультивие считаеться нормой удержание позиции - висение в пределах шара, диаметром 2-3 метра

cylllka

ГПС на Мультивий это мазахизм. Сколько с друзьями времени убили на это, и не летает как хотелось бы. Хотите ГПС - ставте АРМ. Назе32 это для летния руками.

bond62:

сегодня погонял малыша по квартире такая же ерунда как и на видео ну чуть поменьше несет в сторону но у меня 3500 стоит. а в общем летать не мешает .

Значит не только у меня. Попробуйте ещё луптайм 2000 для теста. Будет ли сильнее недовыравнивать?