Вопрос по IdeaFly 4
Очередное видео.
Немотря на отбалансированные винты, вибрация есть, и при жесткой фиксации камеры идет желе.
Пришел к выводу, что нужно камеру повернуть вниз градусов на 15-20 - иначе плохо отрабатывается контраст.
Баро у меня держит в пределах метра (с умеренным ветром).
Кто летал на нем FPV?
в параллельной ветке на rcgroups буквально пару дней назад коллега выкладывал свое видео:
по моему вполне симпатично 😃
По поводу альтхолда - по моему в нынешнем виде это скорее зло. Зависания при отсутствии ветра еще кое как держит, но при малейших маневрах начинает прыгать неконтролируемо. Не знаю, разве что для видео может быть полезно - вкл альтхолд, завис на одной высоте, неспешно повертелся, выкл альтхолд и полетел дальше. Но пока не пробовал, как оказалось ветер хоть не большой есть постоянно, раньше не замечал 😃
Зависания при отсутствии ветра еще кое как держит, но при малейших маневрах начинает прыгать неконтролируемо.
До установки поролона на датчик - да. После - совсем нет!
На ролике видно, как болтается камера на подвесе (особенно заметно в конце видео). Можно ли как-нибудь это поправить?
Можно ли как-нибудь это поправить?
винты и моторы отбалансированы? Зелененькие винты хорошо на оси сидят? Я бы поставил стоковые, хотя-бы для теста, или стоковые уже тю тю?
Тут не с камерой проблема, весь коптер трусит не по-детски. Задние ноги уже поломаны?
болтается камера на подвесе
похоже на высокую чувствительность на стабилизации подвеса, попробуй уменьшить…у меня на верте 450ке стоит простая гира на стабилизацию подвеса, вот когда чуйка была высокой, подвес “само возбуждался”, чуйку уменьшил, все заработало как надо, еще знаю ставят амортизаторы от машинок на сам подвес.
Винты и моторы балансировал, стоковых пропов давно уже нет, ноги также давно поломаны. Одну дугу давно еще заказывал, задние из 4 мм проволоки (разница в массе около 8 гр, но зато не ломаются). Без подвеса коптер лучше себя ведет. На подвесе одна серво при наклоне коптера по тангажу компенсирует наклон, но камеру трясет и без подключенной серво. Может ли такое быть из-за смещения центра тяжести коптера из-за камеры? Подвес крепится к коптеру резинками, но я пробовал и жестко крепить - все равно болтается. Вопрос: то что серво пытается компенсировать наклон - это и есть стабилизация подвеса?
серво пытается компенсировать наклон - это и есть стабилизация
Да.
Винты и моторы балансировал
Осталось попробовать виброизолировать сам контроллер.
Кстати, какой полетный режим?
Во время взлета - стаб, потом альтхолд включаю. Поролон на бародатчик установил. Как можно сам контролллер виброизолировать?
Помогите опознать проблему проблему?
Коптер вел себя идеально. Полетное время до возникновения проблем около 5 минут. Темп. за бортом +10 0С. Штиль.
Распишу по хронолигии записи (не полетное время):
0:18 - короткий рывок вправо
0:26 - рывок вправо с удалением
0:48 - перестал реагировать на команды
01:30 резкий газ, набор высоты и “акробатика”…
По звуку слышно питание просело. У меня тоже было: не свежий акк, полетное время 5 мин на высоте 10м бросило в сторону - выправил сел. Померял акк просел. Поставил свежий и 10мин отлетал без проблем. (акк 2200)
Как можно сам контролллер виброизолировать?
rcopen.com/forum/f123/topic294132/169
Правда, там первая версия, cлишком высоко получилось, сейчас контроллер сидит на липучке от гиро типа такой: hobbyking.com/…/__15214__Gyro_Flight_Controller_Mo…
По звуку слышно питание просело.
Питание действительно просело, это слышно по сигналу пищалки, но… с момента начала сигнала он обычно летал еще не меньше минуты (дольше просто не гонял) и это не объясняет выкрутасов и потерю управляемости.
Батарея не свежая уже, может холодно ей было. Дома гораздо медленнее наступает от редких писков до сплошного. Поставь телеметрию с ОСД или фрскай. Для коптера всяких датчиков заказал, но посылки щас 2 месяца ходят, поэтому не дождать летаю по 7 минут на 2200
Летал с FPV и OSD телеметрией. В данном случае все было снято, для облегчения. На батарее s3 2650 при +3C полетное время было 13-14 минут (с навесами). Батарея свежая. Пищать он начал в момент резкого самостоятельного газа (это слышно). Но вот отчего он “сошел с ума” - не понятно! Его когда дернуло первый раз я потащил его “домой”. Но он очень быстро перестал меня слушаться и даже не сбросил высоту.
Может ли быть, что просевшее напряжение и режим удержания высоты сыграли такую “злую шутку”?
Еще я беседовал с парапланеристом: тот мне сказал, что возможно это точечные восходящие потоки от свежей пашни с лужами + мой малый вес, вот бородатчик и “съехал с катушек”. Возможно?
вот бородатчик и “съехал с катушек”.
Я им ваще не могу пользоваться, мне кажется он работает неправильно, нестабильно, …и еще много НЕ. Попробуй дома на севшей батарее, очень часто все подглючивает, только не включай баро - в потолок упрется 😃
Помогите опознать проблему проблему?
Коптер вел себя идеально. Полетное время до возникновения проблем около 5 минут. Темп. за бортом +10 0С. Штиль.
Распишу по хронолигии записи (не полетное время):
0:18 - короткий рывок вправо
0:26 - рывок вправо с удалением
0:48 - перестал реагировать на команды
01:30 резкий газ, набор высоты и “акробатика”…
Ну спасиб те мил человек- на самом интересном видео заказнчивается
Дома как раз все в порядке, в любых режимах, да и раньше проблем не наблюдалось. К потолку прилипает только если специально подвести (за счет эффекта всасывания). В поле еще не выводил после краша. Времени не было.
Ну спасиб те мил человек- на самом интересном видео заказнчивается
😃 На этом моменте - камера вдребезги!
Дома как раз все в порядке, в любых режимах, да и раньше проблем не наблюдалось. К потолку прилипает только если специально подвести (за счет эффекта всасывания). В поле еще не выводил после краша. Времени не было.
😃 На этом моменте - камера вдребезги!
ясн извини а что осталось?
Осталась рама и куча грязи в моторах и всех щелях. Ноги (самопал) разлетелись метров на 5-6. Он вообще был как-бы весь размазан по грязи… 😉 Кожух (самопал) пробит осколком винта. Винты были карбоновые. Один уцелел, но уже дома я нашел в нем трещины. Моторы после краша слегка люфтят и противно поскрипывают. Но стабильность осталась прежней. Калибровка мозгов тоже не понадобилась.