F4BY. Отечественный ответ Pixhawka'm

alexeykozin

ссылка для любителей покопаться в исходниках github.com/…/e224ff2aa875ddcf6c90ead180f89b7efa10a…
этот и несколько предыдущих коммитов посвящены доработке бортового дисплея.
при желании достаточно просто этот функционал применить для других контроллеров втч пикса

arb
alexeykozin:

бегущую строку заказывали?

Прикольно. Несколько утомительно ждать, но когда проблемы хоть будет понятно в чем.
Я так понимаю будет появляться когда преарм: файлед.

men68

Гораздо утомительнее - слышать звук неудачного старта и гадать что пошло не так 😃

8 days later
Xatron

Здравствуйте, подскажите по поводу разбора логов, при просмотре IMU AccX и AccY наблюдается “гуляние нуля”, ну или как это назвать. Нормально это и как бороться если не нормально ? Лог yadi.sk/d/xwg4Pkf7x6Rsx

alexeykozin

это величины проекций вектора гравитации на оси коптера, если полетник неподвижен то и значения постоянны, в случае движения и наклонов значения показателей должны меняться

10 days later
Alex407sw
alexeykozin:

пишите в почту, бесплатно вышлю замену

наконец то дошли руки, вытащил сенсор из корпуса. Все прозвонил. Скорее всего бракованный аллегро! Показывает 0.9 вольта с сигнального пина, ПОД нагрузкой и без!

alexeykozin
Alex407sw:

Скорее всего бракованный аллегро!

нужно написать в почту kozin@mail.ru
подтвердить почтовый адрес для отправки нового сенсора в замен вероятно бракованному

ps: перепроверил все остатки от этой партии сенсоров - все исправны

8 days later
Alex407sw

Добрый вечер. Помогите пожалуйста с разобраться. Летал, летал предыдущие разы все хорошо. А этот раз что то странное! Прошивка 3.3. Взлетел в стабе, включил альтхолд все нормально, переключился в лойтер и он куда то драпанул! Поймал переключился в альтхолд и где то на 1:40 минуте резкая просадка по высоте и следом такой же набор! Пришлось посадить. По логу видно что что-то с баро. А что понять не могу!
cloud.mail.ru/public/DLxt/7UJ3Sfiy4
cloud.mail.ru/public/7nCr/Rq7q7aahB
заранее благодарен.

Сетап: Рама дискавери, моторы емах 2216, пропы 10х4,5, реги dji 30a перешитые в блхели, Акк 4s, full set f4by.

arb
Alex407sw:

По логу видно что что-то с баро.

Надеюсь баро защищен? Вопрос на всякий случай, но все же чтобы знать.

Alex407sw
arb:

Надеюсь баро защищен? Вопрос на всякий случай, но все же чтобы знать.

Контроллер в корпусе и наклеен поролон внутри из комплекта!

arb
Alex407sw:

По логу видно что что-то с баро. А что понять не могу!

Так и есть. Только там еще есть проблема и с реалвысотой.
Возможно баро недокалибровался при включении. Получилась отрицательная высота. Ну и когда разные высоты попытались соединиться получилась ошибка.
Надо еще сделать несколько проверочных запусков. Необязательно даже взлетать, надо просто проверить какая получается высота на земле.
Неплохо посмотреть что пишется в закладке flight data\messages при включении.
Возможно что-то и с прошивкой, в этих новых алгоритмах надо еще разобраться.

Alex407sw

Спасибо завтра попробую. Сейчас попробывал дома, тоже самое на 1:10 минуте, с 1 метра плюхнулся на пол и резко взлетел опять на 1 метр!

alexeykozin
Alex407sw:

переключился в лойтер и он куда то драпанул!

спутников крайне мало, 8 это ниочем для комбинированной глонасс-жпс системы, ищите источник помех
в плохие дни должно быть порядка 16 , в хорошие 20-22

Alex407sw:

Поймал переключился в альтхолд и где то на 1:40 минуте резкая просадка по высоте и следом такой же набор!


примерно на 1-40 у вас сильнейший удар по акселю z
как вариант что то плохо закреплено и ударяет по контроллеру

Hyperion
Alex407sw:

Контроллер в корпусе и наклеен поролон внутри из комплекта!

клейкой стороной куда?)

Alex407sw
Hyperion:

клейкой стороной куда?)

Ни куда. Два квадратика склеины между собой и под корпус!

alexeykozin:

спутников крайне мало, 8 это ниочем для комбинированной глонасс-жпс системы, ищите источник помех
в плохие дни должно быть порядка 16 , в хорошие 20-22


примерно на 1-40 у вас сильнейший удар по акселю z
как вариант что то плохо закреплено и ударяет по контроллеру

Да вроде все намертво закреплено! По позже сделаю фото и прикреплю!

arb
alexeykozin:

спутников крайне мало, 8 это ниочем для комбинированной глонасс-жпс системы, ищите источник помех
в плохие дни должно быть порядка 16 , в хорошие 20-22
примерно на 1-40 у вас сильнейший удар по акселю z
как вариант что то плохо закреплено и ударяет по контроллеру

Про спутники подумал , что стоит просто жпс-система. Ну если глоннас …
Удар видел , но как-то не придал значение (почему-то подумал о землю), да и высоты на старте сбили.
Еще раз глянул лог. Так и есть, сначала был удар (предположительно снизу) , а потом началось снижение. Это не ошибка прошивки, здесь именно надо искать механическое воздействие.
Там у Вас случайно часовой механизм не заложен, что через минуту каждый раз стучит:).
Про калибровку баро можно отложить на потом, сейчас главное найти , что стучит.

Alex407sw

Вот фотографий.

Причём когда якобы по логу был удар он был метрах на 5 от земли!

arb

Я на фото ничего подозрительного не увидел кроме разъема батареи.
Надо подключить все как есть, включая батарею и потрясти коптер в разных направлениях. Стуков не должно быть.
Ф4 я так понимаю приклеен на пенку.
Провода не должны болтаться.

Alex407sw
arb:

Я на фото ничего подозрительного не увидел кроме разъема батареи.
Надо подключить все как есть, включая батарею и потрясти коптер в разных направлениях. Стуков не должно быть.
Ф4 я так понимаю приклеен на пенку.
Провода не должны болтаться.

Нет ф4 жёстко прекреплен на пластиковых стойках 10 мм (на последней фото видно гайки снизу).
А что с разъёмом? Провода которые на ЖПС только не прикреплены, но они тоненькие!