DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Хочу взять какой нибудь планшетик, ибо на моем самсунге ноут8 в ясное солнце ничего не видно
Я это смог решить перейдя на видеоочки, никакой козырёк и никакой планшет в условиях яркого солнца не поможет.
На 400 прошивке количество глюков зашкаливает.
Мало того, что после обновления прошивки каждой батареи он писал:
Поймал такую же проблему с подвесом - похоже все-таки в прошивке дело…
С .400 прошивки откатиться нельзя
Подскажите, так имеет смысл обновляться до .400 прошивки? Кто на чем летает? А то я до сих пор в сомнениях.
Летаю на 400-й прошивке с самого начала как она появилась. Уже более 100 км отлетал и ни одного глюка. Видимо дело в конкретных экземплярах и их глюках. Поэтому обновляйтесь смело.
скорее у конкретных экземпляров глюков нет
Тоже пока решил оставаться на 0300.
Все таки запрет Производителя на откат прошивки - напрягает. Сервиса у нас авторизованного нет (как и нормальной гарантии), т.е. если заглючит, придется покупать новый аппарат. А стоит он недешевого и дешеветь не собирается… 😃
На 300 все устраивает, замечаний нет, ФCC работает прекрасно!
Да, подтверждаю, на 300 не было вообще ни одного глюка. Если бы знал, что начнется на 400, не обновлялся бы ни за что…
Правда, установил потом DJI GO 4.2.20 и хоть немного полегчало, а то вообще сконнектиться не мог…
Нда, ребята, с каких пор стали бояться обновлений? Каждое обновление исправляет ошибки и баги! Не зря их целый отдел программистов на основании статистики использования доводит до совершенства! Обновляйтесь и не бойтесь!
Нда, ребята, с каких пор стали бояться обновлений? Каждое обновление исправляет ошибки и баги! Не зря их целый отдел программистов на основании статистики использования доводит до совершенства! Обновляйтесь и не бойтесь!
Это вы про тот отдел который ПРИЗНАЛ - да в новой версии есть ошибка моторов
но она сугубо информативная (ошибка ПО) - когда пофиксим - хз
летайте так
и это уже не первый месяц
хотите стать бета-тестером всех новых выпускаемых прошивок и DJI GO - вперед
но не нужно на это остальных агитировать
Нда, ребята, с каких пор стали бояться обновлений? Каждое обновление исправляет ошибки и баги! Не зря их целый отдел программистов на основании статистики использования доводит до совершенства! Обновляйтесь и не бойтесь!
Вы верите в это? Ну что-ж - безумству храбрых, как говорится…
Обновление исправляет известные ошибки и баги, но легко может наплодить новых.
Я обычно очень консервативно подхожу к новым прошивкам, а тут дернуло - обновился в первую неделю. Вроде не натыкался на баги .400-й прошивки, последний месяц практически не летаю (ЧМ 2018), но очень жду обновления прошивки - на всякий случай…
Я это смог решить перейдя на видеоочки, никакой козырёк и никакой планшет в условиях яркого солнца не поможет.
Ой ли?
Ой ли?
да же на этом фото мы видим отражение фотографирующего, не знаю как ведет себя на солнце этот монитор, но по многолетнему опыту- в очках наиболее комфортные условия для съёмки , да и вообще-эффект “полёта”
А какие очки? Epson BT 300 кто-нибудь пробовал? а то очень мало информации про них.
не знаю как ведет себя на солнце этот монитор
В инете куча тестов именно повышеной яркости на солнце , и этот девайс это не монитор а именно полноценный планшет с dji go
К примеру
да же на этом фото мы видим отражение фотографирующего
Люблю диванных аналитиков.
А какие очки?
Вчера во время полёта получил (впервые) следующие ошибки:
- In Flight, working IMU encounters heading exception, please switch to atti mode if craft behave abnormally.
и сразу вслед за этим 100500 раз: - Not enough force/ESC error
В этот момент коптер перестал слушаться управления с пульта и стал заваливаться вперёд и влево с ускорением.
В какой-то момент наклон превысил 45 градусов (отрабатывал ли в этот момент подвес неизвестно).
Затем коптер выровнялся и я смог посадить его без каких-либо проблем.
В целом, от столкновения спасло только то, что был некий запас высоты, которого хватило.
Перед этим никаких кульбитов не совершал, летал спокойно, в P-режиме, плавно двигался назад со смещением вправо (снимал видео).
Кейс в DJI открыл.
Хотелось бы знать, что это было и чем вызвано.
Люблю диванных аналитиков.
…ну,на счёт диванности это ещё вопрос …вообще-то фпв в видеоочках с 2009 года летаю. А то что никакой монитор не даёт эффекта полёта-это факт. да же если он очень яркий
Вчера во время полёта получил (впервые) следующие ошибки:
…вообще в поведении мавика аир ,то же иногда наблюдаю странные вещи:
например после взлёта уже было неоднократно , набрал небольшую высоту метров 15…стики отпустил, не трогаю, а он вдруг самопроизвольно развернулся влево градусов на 20-30-причём рывком. Потом вроде всё нормально.
в другой раз, то же спокойно снимал , вдруг он ни с того ни с сего начал дрейфовать вправо -причём в этот момент вообще не слушался команд (было ощущение как-будто управление перехватили) Были мысли по поводу “глушилок” -период ЧМ.
Насчёт автоматических режимов-вроде бы всё чётко работает
У меня в Геленджике самопроизвольно в сторону полетел. В логах “Weak GPS signal. Aircraft is in Attitude mode and hovering may be unstable. Fly with caution.” было. Застрял на высоте 10 м в пицундской сосне. Пришлось авто вышку вызывать, сняли.
Пришлось авто вышку вызывать, сняли.
…думаю программные косяки. Ещё не обкатана система как надо.
У меня в Геленджике самопроизвольно в сторону полетел.
До боли знакомая история…по 501-му Хапсану! 😃 😃))
Он когда в сторону пошел, управления слушался? Может в отсутствии спутников он в мануал мод соскочил!? А там уж ветер сделал своё дело. Бухта Геленжика, не самое лучшее место для ловли спутников и тихого ветра, как и всё черноморское побережье Кавказа. 😉 😃 На равнинах обычно всё ровно, а вот в горах и предгорьях, самое интересное и начинается с GPS, сонарами и прочей электроникой! Так что, действительно, в таких местах - “летайте с осторожностью!” 😉
Обнаружил интересные подробности своего случая.
Просматривая лог полёта в DJI GO, обнаружил, что во время сваливания в пике программа совершенно неправильно показывает ориентирование коптера.
Сверил по видео - все верно: ориентация носа по DJI GO отличается на 180 градусов от того, что было на самом деле.
После стабилизации коптера ориентация вновь совпадает с видео (как, впрочем, и до сваливания).
Похоже на ошибку компаса, но почему в таком случае не было соответствующих предупреждений??
Любопытно ещё и то, что судя по информации о положении стиков в логе, я будто бы зажал их в сторону сваливания, хотя на самом деле перед сваливанием я двигался медленно назад и вправо (направление, противоположное сваливанию), а собственно во время сваливания я все стики отпустил.