Walkera QR-X350 Pro
Опять ночь.
Два подряд утопления на ветке! И по необъяснимой причине. У вас дважды ночью. Я рискну предположить, что виновата или повышенная влажность в это время дня и … осень. Влага в воздухе. Нестабильность из-за этого явная. Была ли плата и компоненты обработаны каким-нибудь лаком типа Plastic? Ну не бывает же такого, чтобы на ровном месте… Вот такие мысли.
квадрик пошёл носиться как угорелый
А какой режим был? И какой приемник у вас на нем?
:)сочувствую
У меня только один раз был неуправляемый девайс - вертолет 50 класса.
Эмоции незабываемые
Опять на том же заколдованном месте.
Жесть.
рискну предположить, что виновата или повышенная влажность в это время дня и … осень.
Нет, дорогой Евгений. Краши у меня начались только ночью, только в Москве, только в одном районе и только на высоте от сотни метров. У меня три утопления, одно падение с произвольным отключением моторов и одно падение по причине частичного отказа управления. Причём, в двух случаях одновременно со сбоем отключалась камера. Сегодня тоже исчезло FPV, но пока не могу прочитать файл, т.к. камера не завершила его корректно, упав в воду. Так что он не читаем (но этот момент я обойду). Собственно, ради этого я и купил бустер. Оказалось, зря. Не слушается никаких режимов. Я под конец уже и аппу выключил, ибо файлсейв проверен на непрошке 50 раз. Но сегодня ей было всё равно. Пока всё, что я могу сделать, - не летать в этом месте ночью.
не летать в этом месте ночью
Телеметрия с записью есть?
Владислав, я честно не догоняю - в чем потаенный смысл перепаивать 2 резистора (в стоке тупые перемычки в smd корпусе), если они стоят последовательно?
Есть такие слова в песне"я его слепила из того, что было…".
Когда экспериментировал с подключением блютуза, понял, что надо понизить уровень сигнала, с старой материнки выпаял, поставил-заработало. Выложил в англ форум, и сюда. Так и примелькалось. Уж простите. Можно и другие наборы, и один резистор, закон Ома для последовательного соединения.
Ну вот и установлен модуль MT3333 в прошку.
Коптер стоит на балконе!
Несите его уж скорее в поле. На балконе работает хорошо, надо в воздух поднимать.
Телеметрия с записью есть?
Нет. На борту только камера SJ4000 и предатчик TS832 С клевером. Сейчас сушу:)) Не могу я дойти ни до телеметрии, ни до достойной аппы. (Расходов, понимаете ли много:))) Зима бы уже что ли скорее, чтобы пруд замёрз:))
Не могу я дойти ни до телеметрии
Сегодня поставил коптер на веранде (дождь шел) и наблюдал за телеметрией (Н500), при 6 спутниках, показания расстояния от точки “взлета”, скакали как дурные, “улетал” на 15 метров, но было три “улета” из которых два на 4 километра и один на 26 километров)))) правда почти сразу “возвращался”
Краши у меня начались только ночью, только в Москве, только в одном районе и только на высоте от сотни метров.
Все же, есть ли возможность провести в этом месте натурный эксперимент с влажностью? Взять какой-нибудь простенький гигрометр и в этом месте припрятать повыше, чтобы не стыбрили и вечером и ночью ходить проверять показания. Чудеса в нашей жизни это славно, конечно, но тут или рок или техническая причина. Про аппаратуру понятно. По поводу влажности у Алексея Козина идет третьим пунктом в плате контроллера APM 2.5.2M3.
но пока не могу прочитать файл, т.к. камера не завершила его корректно, упав в воду. Так что он не читаем (но этот момент я обойду).
Кстати моя гоупро не засняла падения в воду. Почему-то видео перестало записываться где-то за 30 секунд до падения. Ну и файл тоже битый был.
Сегодня была выявлена одна из возможных причин, почему Валкеры сходят с ума.
В прошивке бутлодера, зачем-то установлен таймаут записи данных в память. Попрошу заметить, что в оригинальном АПМе такого нет.
Т.е. если какой-то пакет не может записаться определенное время - память ваще отрубается. Чтоб вы понимали, это память буферная, в которую помещаются данные процессора.
А теперь представьте, что происходит, когда данные перестают обрабатываться?..
Внимание! Информация выложенная постом выше не подтвердилась!
Прошу удалить оба сообщения, дабы не вносить смятение.
Че-то дизассемблер намутил.
Извиняйте.
😦“Полетал” сегодня на новом GPS MT3333
Если бы был новичок в управлении вертолетом - не было бы коптера.
Как только переключился Loiter - квадр как сумашедший куда то ломанулся.😃
Проверять “куда?” я не стал.😁
По DroidPlanner:
-3dfix установлен по 17 спутникам.
-Точно позиционировался на местности. С точностью метр не больше.
Несколько раз сажал в новом месте, армил и дисармил движки - DroidPlanner четко показывал новое место Home (ОЧЕНЬ точно)
В режиме Stabilize - летал нормально.
Компас перед взлетом калибровал
Куда копать даже не знаю:)
Если мозги видят спутники и координаты, то куда он ломиться?
На снимке Droidplanner видно “выброс” коптера в сторону при переключении в Loiter
img-fotki.yandex.ru/…/0_ab594_5e7a66cf_orig.jpg
А значение hdop меняли? На стандартном арду вообще не рекомендуют ставить hdop выше 1,5. Для хорошей точности должно быть около единицы. По умолчанию в devo-m GPS_HDOP_GOOD,200. Если повысилась точность gps, надо бы попробовать этот параметр понизить. Подобрать значение, стало быть, от 100 до 200.
Не менял, стоит 250.
Реальный hdop около 0.7 на приемнике был.
Напрягает другое…он именно куда то полетел. Даже попытки быть в каком то квадрате не было.
На скрине там где он полетел обратно - это уже я переключил в Stabilize и вернул обратно.
Делал несколько попыток-результат один
На явную причину улета в сторону трудно указать, поскольку в нашем контроллере нет логов и бортового журнала. Вот поэтому мы тут сидим и гадаем иногда на кофейной гуще. HDOP определяет точность позиционирования в горизонтальной плоскости. Идеальная точность соответствует HDOP=1, и чем значение HDOP больше, тем выше ошибка позиционирования.
Hdop 250 явно много. Попробуйте 150.
У меня три утопления
Пока всё, что я могу сделать, - не летать в этом месте ночью.
Это прям как молния, которая дважды, пардон трижды!!! в одно место… А надо непременно там летать? 😃
познакомили с Хоббикингом, и особливо с русским складом.
бросьте в меня ссылку, можно в л/с или сюда, ну как для альтернативно одаренных. Не нашел я там “русский склад”
Всем- сорри за чуть оффтопа
Нашел я причину своего улета. У меня неправильный режим компаса стоял 😦
Вроде ставил правильно yaw180, а в итоге в конфигурации roll180. Вот и причина. Завтра проверю.
Мля. Столько возможностей ошибиться(((. Народ, подскажите, у меня переключатель GEAR в моей аппе Турнига гонит ШИМ(в одном положенни 1000, в другом 1900) в 5 канал контроллера. Чем самым дает еще одну возможность чего то нащелкать не того. Где его убрать? В аппе он у меня не замикширован. В МП не могу найти. СПС.
Еще вопрос. У меня МП оживает только, когда аппу включаю. Так у всех?
Нашел я причину своего улета. У меня неправильный режим компаса стоял Вроде ставил правильно yaw180, а в итоге в конфигурации roll180. Вот и причина. Завтра проверю.
мля сколько возможностей ошибиться
режим компаса
Какой компас ставили?
Какой компас ставили?
На NEO6 стоял ROTATION_YAW_180 как и положено, но поменяв gps-модуль как-то умудрился зацепить компас. И при разборке полетов обнаружил, что стоит ROTATION_ROLL_180
Как ни крути-мой косяк. Надо было перед взлетом проверить работу компаса по сторонам света