Walkera QR-X350 Pro

mofo

Так скорее всего при падении сместился корпус контроллера полётного, или его плата, или материнская плата. Разберите корус и проверьте. А калибровку акселелерометрА (а не акселерометрОВ) нужно проводить во вклкдке acelerometer в mandatory hardware.

Вадимм
mofo:

а не акселерометрОВ

Владислав с планшета пишет.

mofo

Я подумал про опечатку, но потом смотрю второй раз так же написал, человек наверно сбился из за этого, подумал про калибровку каналов радио.

NARAJANA
kulak:

в МП в окне с показанием курса, валька в горизонтальном положении, показания завал на правую сторону, появилось после падения, чем лечить?

Андрей вам ответил, и я третий раз отвечаю- калибруйте акселеромеТР через программу МиссионПланнер. Как- читайте библию по ссылке ниже, ищите и смотрите ролики в Ютуб, их там сотни на эту тему.
translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=…

kulak

Всем огромное спасибо!

Теперь я подкован в плане настроек! 😃

NARAJANA
mofo:

Я подумал про опечатку, но потом смотрю второй раз так же написал…

Ведроид сам пишет, что ему хочеться, вручную корректировать каждоя пятое слово я уже устал. Извиняюсь.

mofo
mofo:

У Вас глаз-алмаз! Действительно именно в этом моторе я по своей рукожопости, при сборке забыл одеть стопорное кольцо, и был вертикальный люфт!

Эх, что то не так. Мотор не при чём оказался, вибрация сохранилась, пропы другие пробовал… что же может быть. Вибрация только при висении, при спуске или подъёме, её нет.

oleg167
mofo:

что же может быть

Краша на этом моторе не было? Если был, то может вал немного погнулся.

mofo

Мотор установлен новый. Люфтов или посторонних звуков нет в нём, и не греется больше других.

mofo

Вобщем хотел новый корпус приберечь на всякий случай, но сегодня психанул и перекинул всё со старого клеенного корпуса в новый. Но думаю болтанка останется. Блин что же может быть причиной, ведь коптер на видео у всех кого смотрел, висит ровно, не болтается. И наверняка многие даже не баллансируют пропы. Завтра может быть попробую потестить в новом корпусе. А пока сегодняшний тест:

youtu.be/Ze-O_Jsb6hs

mofo

Вобщем щас тестировал в новом корпусе, во первых после взлёта сразу коптер сильно опустил нос, пришлось тримером выравнивать. Вибрация появилась ещё сильнее, прилично так колбасило. Потом решил попробовать взлететь с подвесом и камерой. И, как ни странно, вибрация пропала! то есть с подвесом и камерой коптер висит нормально. Я вобще не понимаю как так может быть.

Вадимм
mofo:

Я вобще не понимаю как так может быть.

Мне кажется у Вас проблемы с пропами, есть возможность поменять на новые?

mofo:

коптер сильно опустил нос,

Выставите коптер по уровню и посмотрите что показывает в МР

mofo

Вот как раз сижу в МП сейчас. Показывает ровно горизонт. А пропов у меня три комплекта, думаю не в них дело.

Вадимм
mofo:

Показывает ровно горизонт.

У меня было аналогично, при взлете летел вперед, как выяснилось что на 4 градуса была ошибка, пока не откалибровал аксель.

mofo

Ок, спасибо, перекалибрую. А скажите за что отвечает параметр AHRS_TRIM_X, AHRS_TRIM_Y?

NetWood
mofo:

AHRS_TRIM_X, AHRS_TRIM_Y

Это параметры автотрима для исправления дрейфа.
Проверьте еще ПИДЫ. Может зацепили ненароком и из-за этого осциляции похожи на вибрацию:
RATE_PIT_D,0.006
RATE_PIT_I,0.2
RATE_PIT_IMAX,500
RATE_PIT_P,0.125
RATE_RLL_D,0.006
RATE_RLL_I,0.2
RATE_RLL_IMAX,500
RATE_RLL_P,0.125
RATE_YAW_D,0
RATE_YAW_I,0.02
RATE_YAW_IMAX,800
RATE_YAW_P,0.3

sdveg

Всех с наступившим!

Пришли мне 31 антенны Boscam FPV 5.8G Clover Spirit Mushroom Antenna SMA For TX RX и камера Mobius.
Сегодня дома протестировал антенны с передатчиком ImmersionRC 5.8Ghz Audio/Video Transmitter - FatShark compatible (600mw), сравнивал с камерой DV04 и штатным передатчиком от QR-x350.
1.Шум на Mobius не появился в отличии от штатной комплектации.
2.Дома положил передатчик за входную металлическую дверь (со всех сторон бетон с еще одной металлической дверью) - ImmersionRC 5.8Ghz Audio/Video Transmitter - FatShark compatible (600mw) с штатными антеннами сигнал не прошел, а вот с клеверами прошел даже в следующую комнату через деревянную дверь.

the_fly

Помогите разобраться что с Валерой!
Подключаю к МП - вроде бы виделся нормально…
я паралельно сидел занимался своими делами и раз в 10 минут что-то клатцав в МП.
По идее я нажал откалибровать акселерометр - он откалибровал барометр, написал клик далее когда закончите и надпись что он закончил. Нажимаю далее - не помогает (возможно это лишь совпадение)

потом занимался снова своими делами, и как-то захожу в МП, а там коптер крутится, вертится по всем осям, по всем плоскостям…

ПОсле выкл/вкл коптер не реагирует на наклоны устройства…
и все мигает левым зеленым глазом.

the_fly

Относительно вопроса выше - походу проблема была в том, что пульт был выключен…впервые с таким столкнулся.

Вопрос следущий - подключаем Валеру к МП и он показывает относительно стабильное положение, а потом медленно все сильнее и сильнее начинает раскачиваться и крутиться…как буд-то на лодке в шторм он.
При чем прыгает и высота и все остальное.

Показания компаса после калибровки:
COMPASS_OFS_X -64,71606
COMPASS_OFS_Y -38,30735
COMPASS_OFS_Z 67,17117

не знаю, нормально ли что там +, а там -

показания сдвигов акселерометра
INS_ACCOFFS_X 0,004978971
INS_ACCOFFS_Y 0,08346064
INS_ACCOFFS_Z 0,1691066

Показания шкалы акселерометра
INS_ACCSCAL_X 1,002971
INS_ACCSCAL_Y 1,002675
INS_ACCSCAL_Z 0,9882969

Показания гироскопа
INS_GYROFFS_X 0,01834713
INS_GYROFFS_Y -0,005376968
INS_GYROFFS_Z 0,02120456

Что меня еще удивляет: компас, аксели - все имеют существенно отличные значения по оси Z

А гироскоп по оси Y

Нормально ли это?
Возможно есть идеи с чем это может быть связано?