Hubsan X4 FPV H501S / Pro
наверное надо переходить на форум SS ников.
С учётом того, что наши питомцы всё равно остаются двоюродными братьями, вопросы по SS надо задавать наверное там, но, привлечь внимание народа к своей ветке, никто не запрещал… Только не многостраничными обсуждениями, а приглашением со ссылкой на пост и анонсом темы обсуждения. Тогда, точно никто не будет путаться в номерах и моделях…имхо.
Полетал только что. Прошивки
4.2.19
LCD 1.3.4
1.2.20
1.1.35
Не хочет лететь к пульту.
Может очередность действий не та?
Взлетел
Отлетел
Отхожу от точки взлета
Нажал FM - квадр разворачивается ко мне
Включаю RTH - поднимается на высоту возврата-летит к точке старта - садится.
Пульт стандарт
RX вообще нельзя прошивать от S ки, на SS
И еще вопрос: у меня остался в наследство от утопленного мной в реке Sке стандартный пульт с выносными антеннами, как можно его перепрошить на новый квадр SSку? На старом пульте ведь установленны старые прошивки. Какой алгоритм действий?
Доброго времени суток!
Подскажите какие настройки тока и напряжения нужно выставлять на IMAX B6 MINI при такой схеме зарядки трёх аккумуляторов?
По хорошему нормальный ток это 1А и для данной схемы, вы то все равно заряжаете с балансиром. Напряжение как на 6 банок 22,2В.
вот 1.1.29 не знаю как эта прошивка себя зарекомендовала.
Мне 501 SS приехал с прошивкой V 1.1.31
Подскажите какие настройки тока и напряжения нужно выставлять на IMAX B6 MINI при такой схеме зарядки трёх аккумуляторов?
Напряжение как на 6S(22,2в), а ток если стоковые, то 1А, если нормальные аккумуляторы(типа HRB или Zippy), до 1С (2700мАч).
Не уверен,зайди в соседнюю ветку SS,там есть пара-тройка счастливых “халявщиков” !
Я смотрю тебя скоро зависть сожрет просто…
Проверил возврат домой на FC1.1.35, RX1.2.20, TX1.1.9 , при включении RTH летит мордой к пульту и садится на него, при выключении пульта летит задом на точку взлета.
Полетал только что. Прошивки 4.2.19 LCD 1.3.4 1.2.20 1.1.35 Не хочет лететь к пульту.
Готов уже поверить в мистику…
Сегодня осуществил 6 вылетов, с несколькими взлётами и посадками в каждом. Пытался повторить вчерашний RTH из FM к пульту…
Результат - полное фиаско! Не знаю, что произошло…и на что думать. Перепробовал все варианты комбинаций полётов, высоты, дистанций…ничего не помогло. Единственно, так это посадка почти всегда происходила с отклонением не более 50 см от точки взлёта и движки выключались каждый раз после посадки, чего раньше и в помине не было. Также, вновь стабильно заработала функция остановки движков в нижнем положении одного левого стика. Ни разу, не было полёта крабом…
Возникло предположение…а не могло ли случиться так, что во время прошивки RX20 что-то прописалось во временную память, и когда сразу после прошивки пошел опробовать функции, всё летало как надо…а сегодня, после продолжительного ночного отдыха, из памяти вытерлись какие-то значения, без которых возврат к пульту из FM перестал действовать…но зато, стали стабильно работать остановки движков!?
Если бы у “Толяна” эта функция также не сработала, я бы воспринял вчерашний результат как простой глюк, который случайным образом пару раз проявился…а теперь, не знаю что и думать… пипец какой-то…
ПАРНИ, хотите посмотреть как смотрится АЭРОДРОМ сверху, усаживайтесь в кинозал. Сегодня слетал на дальность, а заодно проверил на дальность шлем- Eachine VR D2, вместо стоковой патч антенны прикрутил покупную, поставил на штатив и в полет. Квадрик улетел на 1500м на высоте 55-60м без проблем, за реку побоялся лететь. А шлем: 1000м- отличное изображение, 1100м -рябь, 1150м- изображение пропало. Видео прилагаю, заодно посмотрите как смотрится АЭРОДРОМ с высоты, глазами нашего питомца!!!
Качество видео на Ютубе почему то хуже чем оригинал.
Последовательно соединяю два акума получаю 4S, в режиме балансировки заряжаю током 0.8 ампер. И то считаю это большой ток.
Стандартная зарядка от коптера заряжает в 1 ампер
слишком темно было, побоялся выше.
оригинал здесь yadi.sk/i/2URtAm_J3GqJk4
И еще вопрос: у меня остался в наследство от утопленного мной в реке Sке стандартный пульт с выносными антеннами, как можно его перепрошить на новый квадр SSку? На старом пульте ведь установленны старые прошивки. Какой алгоритм действий?
Ваш пульт поддерживает всю серию 501, всю серию 109 и прочие серии коптеров Hubsan. И для этого не требуется ничего прошивать, это уже с завода так.
Сбиндили пульт с коптером и взлёт.
Олег, возможно проабгрейдить RTH в 35 как на 25, сравнить параметры и перенести в 35-ю
Не, это невозможно. Они там переколбасили весь алгоритм. Кучу всего добавили, параметров поменяли много. Проще, наверное, в 1.5.25 RTH головой вперёд сделать. Правда поворачиваться в стороны наверное не будет.
На момент его упоминания на форуме и заказа ещё небыло прошивок с которыми недокомпас калибровался без покачиваний.
А никто до сих пор не идентифицировал чип “недокомпаса” ? На нём что-нибудь написано ? Есть у кого-нибудь хорошая макро-фотка этого чипа ?
Добрый вечер форумчане. Вопрос к тем, кто ставил себе “тигромуха”. Подключать маяк нужно как на фото? А то при таком подключении на квадрике спутников 0.
С тигромухом не знаком, но логичнее было бы подключать зелёный провод тигромуха на первый пин (TX), а не на второй как у вас (RX).
Может быть и не прав, но я бы именно так спаял без наличия инструкции.
Может быть и не прав, но я бы именно так спаял без наличия инструкции.
Я тоже так думаю, но у Eсhelon написано- Важно: при подключении не привязывайтесь к цвету проводов в штатном четырехпроводном шлейфе, ведущему от платы к GPS-модулю. Как показал опыт китайцы могут применять шлейфы с различной цветовой комбинацией и последовательностью проводов. Поэтому подключаться надо к проводам в родном шлейфе «по счету от края», а не «по цвету».
Внимательный читатель возможно заметил, что зеленый провод RX маяка тигромуха подсоединен к одноименному выводу штатного GPS-модуля. А не к выводу TX модуля, как того требует схема подключения маяка. Да, это очередной привет от китайских мастеровых, порой с легкостью меняющие цвета проводов вразрез с принятыми стандартными, а также делающие обозначения на свой лад.
Проверил возврат домой на FC1.1.35, RX1.2.20, TX1.1.9 , при включении RTH летит мордой к пульту и садится на него, при выключении пульта летит задом на точку взлета.
Очень интересное замечание. Получается, что существует два разных режима возвращения домой и головой вперёд сделали только один, а второй остался как был.
Вопрос к тем, кто ставил себе “тигромуха”. Подключать маяк нужно как на фото?
Да, именно по этой картинке подключал, не думая. Проблем нет.
Да, именно по этой картинке подключал, не думая. Проблем нет.
Ладно, будем искать. Кстати, а как с зарядкой маяка?