Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
в шлеме я думаю будет всё видно,да ощущения будут другие
однозначно другие. Но… монитор, как бы не засвечивало, можно прикрыть и при съёмке на близком расстоянии (если снимать) - монитор рулит однозначно. А во полетать - фигня с ним полная (как по мне).
баро и компас 3 в 1, такой:
Так на нём барометра нет,там только акселерометр и магнитометр
там только акселерометр и магнитометр
баро И 3 в 1, баро бмп280, отдельное…
мля две новости:
подключил диоды от 5 вольт через убек,выставив 3.3 вольта
а вторая прогрел паяльником АКККУРАТНО сам баро и бэк, раз 5 перезагрузил пк -вроде работает…
сейчас попробую компас подпаять…
эххх мля, а вдруг!
а вторая прогрел паяльником АКККУРАТНО сам баро и бэк, раз 5 перезагрузил пк -вроде работает…
сейчас попробую компас подпаять…
эххх мля, а вдруг!
Это хорошая новость,ждём результатов
ждём результатов
баро работает после хрен знает скольких перезагрузок,
компас пока не хочет, напряжение на нево идёт!
будем смотреть дальше…
Это хорошая новость
ребятки поздравьте меня!😁
p.s.похоже последний краш был сильный, сальто на винты!так как не сильно визуально пострадал я думал всё обошлось!
прогрел САМ компас…
ребятки поздравьте меня!
Не понял,с чем,но на всякий случай -поздравляю😁
ребятки поздравьте меня!
Поздравляю!!!
Не понял,с чем
полётник победил, было отказали баро и компас
в итоге компас заработал после прогрева? просто не совсем понятно
В первую очередь благодарить нужно Анатолия
Он редко тут бывает, никто номера его не знает)))
полётник победил
Серега, какие дальнейшие планы?
в итоге компас заработал после прогрева? просто не совсем понятно
да, прогревал полностью все входы(которые стоят вдоль входа проводов, всю мелочь которая на плате)и как не удевительно заработал
Он редко тут бывает, никто номера его не знает)))
Серега, какие дальнейшие планы?
будет свободное время, или по вечерам, я диоды подключил через убек,что б 3.3v.не нагружать,надеюсь скоро акум 4200 приедет, соберу опять баяшко-фант,и сделать облет …
Опишу маленькое происшествие, решил полетать проверить время работы нового акума, в конце полёта (коптер уже моргал огнями) опустил дрон на уровень головы и решил его взять за ноги и потянуть на себя, он начал сопротивляться, (что в принципе нормально, удержание позиции) я уже хотел его отпустить как он врубил полный газ, огни погасли (перестали моргать) тяга ох…ть, пришлось бросить пульт, за две лапы положить его на стол в низ винтами, и отключить батарею (на кнопку вкл откл не реагировал). Баян не перестаёт удивлять (или разочаровывать), через минуту включил всё в норме, что это было?
что это было?
вот такова не разу не было! может глюк?, или ветер из китая дунул -на родину потянуло.
и у меня вопрос, хотя ответ знаю но уточнить
жпс всё равно в какую сторону повёрнут?, ведь жпс это геопозиционироние(о мля слово какое), он сравнивает себя относительно спутников, это жэ не компас…
решил его взять за ноги
а зачем его за ноги то брать? у него автопосадка отлично работает,а так то да-алгоритм работы его контроллера является загадкой как и логика китайцев,которые его программировали.Но за 5 тыщь я бы ничего лучше не купил с бк моторами. Разве что сами моторы с регулями:)
он сравнивает себя относительно спутников
Все правильно. По барабану как ставить GPS. У меня модуль TS100 вот там 2 в 1 компас+GPS, в этом случае не все равно, хотя в INAVe все это можно настроить, хоть вверх ногами.
хотя в INAVe все это можно настроить, хоть вверх ногами.
у меня в инаве компас на 90* развёрнут
просто модуль жпс хорошо встаёт только где то под углом 40* в корпусе фанта
где то под углом 40* в корпусе фанта
Как правило на GPS модулях с одной стороны расположена типа антенна. Как говорят для лучшего приема должна стоять наверх, а так х. знает. Надо попробовать.
неее, всё таки что то с пк не то, когда полностью окучил и всё подключил сперва перестал компас работать потом баро, похоже я как то умудрился бэк на 3.3 подпалить, хотя х.з., может и нет, потом надо с машинки взять лампочку и погреть место где баро и бэк стоят. но радует то что новый пк ужэ в москве, и на этот дрона я точно собирать не буду, когда приедут все запчасти буду эксперементировать с ним, авось пригодиться, если чётко будет работать -пойдёт в крыло…
одной стороны расположена типа антенна
я ево развернул по плоскости, по кругу, а так как и стоял в баяшке, т.е. антенной вверх!
Опишу маленькое происшествие, решил полетать проверить время работы нового акума, в конце полёта (коптер уже моргал огнями) опустил дрон на уровень головы и решил его взять за ноги и потянуть на себя, он начал сопротивляться, (что в принципе нормально, удержание позиции) я уже хотел его отпустить как он врубил полный газ, огни погасли (перестали моргать) тяга ох…ть, пришлось бросить пульт, за две лапы положить его на стол в низ винтами, и отключить батарею (на кнопку вкл откл не реагировал). Баян не перестаёт удивлять (или разочаровывать), через минуту включил всё в норме, что это было?
Предположу, что сработала защита от разряда батареи. В этом случае он поднимается на высоту 10 метров и летит в точку взлета. Как раз это он и пытался сделать. По крайней мере у меня на X21 именно так и происходит. При 10,9 Вольт он поднимается на высоту 10 метров и летит к точке взлета, но не садится, а просто зависает и возвращает управление пилоту. А при 10,7 Вольт он опять поднимается на 10 метров и летит в точку взлета, потом садится и глушит моторы.
Я на выходных наконец таки выбрался в поля и произвел свои первые полеты (5 аккумов).
Своими доработками пока доволен, но далеко и высоко не летал, т.к. только учусь. Один разок покосил траву, хорошо без последствий.
Я вынес GPS на стойку, получаю стабильно 15-19 спутников.
Поставил антенны выносные от Wi-Fi на квадрик и на пульт, сигнал вроде стабильный, но далеко не летал.
Установил FPV комплект. На 25mW получаю помехи на сравнительно небольшом расстоянии ~100м. Переключив на 200mW вроде картинка нормальная, но т.к. передатчик стоит внутри корпуса и не обдувается, получаю нагрев и как следствие уменьшение мощности сигнала. Но повторюсь, на дальность пока не проверял.
На картинке получил эффект “желе”. Поставил камеру на виброразвязку, буду пробовать и смотреть.
Аккумчиков хватало примерно на 15 минут полетов с FPV при очень сильном ветре и на двойных расходах.
Это вкратце. Более подробно с фото и видео будет позже, когда еще поеду попускаю. Пока видео не записывал, т.к. надо было хоть как-то научиться летать.
Предположу, что сработала защита от разряда батареи. В этом случае он поднимается на высоту 10 метров и летит в точку взлета.
Возможно, но до глюка моторы выравнивали квадр меняя обороты, потом погасли моргающие огни и полный газ, вот если бы я его отпустил, первый раз баян победил бы высоту в 120 м без переделки.
первый раз баян победил бы высоту в 120 м без переделки
и по скорости полёта в китай -на родину!😁
это явный глюк
потом погасли моргающие огни и полный газ
это похоже что и 120/500, китайцы перестраховались и процентов на 30-40 он начинает летать поблизости