Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Низ 4мм сплошной.
Рейcфлатовцы считают такую раму идеальной для передачи вибраций 😃
Рейчфлатовцы считают такую раму идеальной для передачи вибраций
У меня была в свое время 3мм копии qav210 и 180. Очень печально было пиды настраивать, тк из за мягкости лучей резонансы были дикие )) А режекторных фильтров тогда не было…
При переходе на 4мм проблема ушла. Какую то хрень по моему они говорят 😃
Рейcфлатовцы считают такую раму идеальной для передачи вибраций 😃
А какая рама должна быть? В целом в мире почти все перешли на целковый низ еще и 3мм у многих.
Ты на RCG писал постинг для ctzsnooze и писал что проблема решилась запайкой конденсаторов
Я так понял, что у него проблемы со срывами. Ну и естественно я предложил ему конденсаторы)
Я так понял, что у него проблемы со срывами. Ну и естественно я предложил ему конденсаторы)
У тебя картинка красивая, ты убил все шумы. Нафига ты еще LPF задействовал на 90 мгц, его вообще не рекомендуют из за задержек ? И у тебя нет второго нотч фильтра на 400.
Можешь попробовать убить все свои настройки и прошить новую версию с настройками по умолчанию и убрать колечки ( подозреваю очень мягкие и работают как желе )
Это вроде на вид правильная, а по сути не правильная картинка , я такой еще не видел. Проделав то что я пишу многое не потеряешь, у тебя там результат катастрофа
А какая рама должна быть? В целом в мире почти все перешли на целковый низ еще и 3мм у многих.
Они ( рейсфлайт ) проводили свои исследования после которых поменяли место гиры на полетнике и поставили гиру в центре, в видео которое они выложили промелькнуло что цельная рама правильный крест это идеал для передачи вибро на полетник, но в самом центре рамы ( где они прикрутили гиро теперь ) вибрации работают в противофазе и равны практически нулю.
Докладываю, прошил Kiss FC в Betaflgiht, 4/4 режим загрузка 17%
И даже прошил обратно на родную прошивку.
Можно будет проверить в полете, только надо подождать когда на RcGroups ответят.
- Моторы в Кисс пронумерованы иначе чем в Бетафлайт…
- Какой протокол ESC использовать…
Как ответят сразу полетим тестировать )
Как ответят сразу полетим тестировать )
Видел твой вопрос, будет интересно как поменяется полет, обязательно отпишись потом, будет понятно дело в железе или в прошивке…
попробовал записать лог.
фильтры не настраивал. пиды поставил по памяти когда откатывал обратно прошивку.
вроде есть небольшой пропвош, что посоветуете?
yadi.sk/d/6BrDu5H0x8wvW
я както особо не освоил ещё фильтры. скажите квад как по шумам?
Нашёл источник вибраций. В определённый момент на примерно 1700 газа вибрации даже на самом максимальном масштабе достают до пределов:
Класс. А на других регах не пробовал?
Нет исчо. Зато менял тайминг, демаг, старт повер, частоту на моторы. Влияет всё, но только лишь сдвигает ±10 этот момент и всё. Хотя на 16к и 32к вообще дёргающий звон начинается.
А что у тебя за реги? Что б я такие точно не взял 😁
я както особо не освоил ещё фильтры. скажите квад как по шумам?
Я б поставил что то типа:
gyro_notch1_hz=315
gyro_notch1_hz_cutoff=200
gyro_notch2_hz=185
gyro_notch2_hz_cutoff=160
save
Но после нужно еще лог записать, посмотреть куда частоты вибраций уплывут.
Ztw flash 30A blheli_s. Вчера поставил прошу 16.3, была 16.1.
гм… я их собирался на рейсстары 30а поставить.
Поставь, проведи исследование =D
скоро )) Поставь пчелки, с ними точно норм будет 😁
Я уж лучше Dshot подожду 😉
а, я думал у тебя они есть. Они у всех есть…
Но после нужно еще лог записать, посмотреть куда частоты вибраций уплывут.
yadi.sk/d/itgmO3t7xACvx
лучше стало или вернуть обратно как было?
лучше стало или вернуть обратно как было?
Да вроде получше. Когда фильтра настраиваешь лучше логи одинаковые по времени писать, а то чем больше лог - тем больше шума на спектре сигнала гиры.
Летать то лучше/хуже стал? Сейчас по идее можно поднять D без особых последствий или gyro_lowpass и dterm_lowpass тоже без последствий. Например:
gyro_lowpass=100
dterm_lowpass=110
save
или
gyro_lowpass=110
dterm_lowpass=120
save
А если эффект не понравится всегда можно вернуть назад. У меня второй вариант, очень нравится 😃
Летаю на регуляторах ZTW Flash 30A BLHeli_S 16.3 протокол MultiShot 32kHz ни каких проблем и срывов. Но припаяны конденсаторы параллельно регуляторам 470мкФ 25В.
А на другом квадрике “пчёлки” 20А BLHeli 14.6 MultiShot 2-4kHz идут шумы, пришлось включать полосовые фильтры, а то моторы в полёте откручивались. Но кондоры не припаяны.
А вот на Eachine Racer 250 стоят такие же “пчёлки”, но на плате стандартно стоят конденсаторы 220мкФ 25В и ни каких проблем. Прошивки везде стоят одни и те же BF 3.0.0. Аккумы везде использую одни и те же 4S, пропы тоже одинаковые на всех сетапах DAL 5045 V2 трёшки.
На сетапе где шумы и моторы откручиваются сейчас делаю пересборку: меняю лучи на 4мм и буду паять конденсаторы параллельно регуляторам.