Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Разумная голова воспитанная 10-и летними полетами на параплане и пальцы скалолаза. У кого нет такого опыта то конечно лучше привязывать!
Не думаю, что можно удержать в руках квадрик, у которого неправильно выставлен поворот контроллера.
Мозга только один пока.
Не думаю, что можно удержать в руках квадрик, у которого неправильно выставлен поворот контроллера.
Именно поэтому сначала проверяется все БЕЗ винтов. Разве это не очевидно?
Именно поэтому сначала проверяется все БЕЗ винтов. Разве это не очевидно?
Абсолютно не очевидно. Потому что первым делом проверяют на первой вкладке конфигуратора как ведёт себя модель когда ты наклоняешь коптер по всем направлениям, а уж после того как все вкладки конфигуратора прошли, все проверили, и порядок моторов проверили без пропов и вот только потом одевают пропы и пробуют взлететь.
Прям на первой вкладке конфигуратора вы сразу поймёте что мозг повернут и на ней же вы сразу делаете калибровку акселерометра и потом начинаете остальное настраивать.
Если честно, я без винтов ну не могу определить: правильно коптер реагирут на команды с аппаратуры, так как ну не совсем на глаз не определишь какие моторы крутятся быстрее какие медленнее. Да и направление вращения обычно определяешь только на ощупь.
Да прочитайте что человек пишет то, прежде чем советовать. Он сам еще не убился, так вы ему настойчиво помочь хотите? Я в руках пробовал в такой ситуации. Хорошо что догадался именно в руках, а не с пола!
Я в таком случае фиксирую коптер (верёвкой\липучкой, да чем угодно)., чтобы он не смог вырваться.
Можно вообще между 2 стульями растянуть его - он тогда сможет стабилизироваться в воздухе.
Либо должна быть отличная реакция на дизарм.
можно так же отнести это и к минусу. много раз при крашике реально было поймать коптер, но палец уже щёлкнул тумблер. 😃
Можно вообще между 2 стульями растянуть его - он тогда сможет стабилизироваться в воздухе.
по первости между окосячками привязывал.
Чую вечер будет прикольный у меня. Всем спасибо за совет. Будем пробовать все.
Будем пробовать все.
Мне кажется, все таки снимите BlackBox’ом логи в первую очередь.
Там сразу все понятно станет.
что такое BlackBox я знаю, но что с ним делать и как смотреть, я еще не дорос.
но что с ним делать и как смотреть, я еще не дорос.
Вы главное логи снимите и сюда прикрепите, я думаю, тут основные проблемы, если есть, Вам много кто подскажет по ним.
Контроллер Омнибус F3 прошит 3.0.1. Решил испытать с новой Flysky-i6s. И чего-то я встал в ступор.
Моторы запускаются и реагируют на газ и яв, а питч и рол не реагируют. В закладке ресивер все четыре канала весёленько двигаются.
В логах та-же история.
Чувствую где-то налажал, но вот где, подскажите?
Перепрошил и вставил флешку и только тогда всё нормально.
Уважаемые, подскажите
железо F3/btflight 3.0.1/lbee 20A 14.8/ откалибровано и настроено
подымается, висит, даешь чуть газу и сразу сальто в землю, ниже логи
www.youtube.com/watch?v=CQfJB6487k0
так понимаю какой то зашквар с 4м мотором или регулем ? в сухих прогонах 4й мотор работает не хуже остальных, спасибо
Кондёр low esr туда надо
Люди подскажите куда капать.
Армю моторы крутятся медлено как и должны. Двигаю стиг газа на одно деление и моторы раскручиваются на 100% дальше стиг газа тупо не реагирует моторы крутятся всегда на 100% опуская газ в ноль моторы снова крутятся медлено.
Мозг F3.
Прошивка бетафлай 3,0,1.
2/2/ваншот125.
Белхели 14,8.
Калибровал. Пере прошивал. Винты ставил (чуть не убился).P.S. Где то видел эту проблему но не могу найти.
Проверь обмотку этого двигателя - у меня была похожая ситуация. На холостых оборотах и на небольшом газу висения - все ок. Как газанешь - кувыркается через один мотор.
Оказалось я повредил обмотку двигателя - порвалось 2 из четырех проводочков в одной из обмоток.
Малые токи нормально проходили, а при газе, большой ток вызывал большое сопротивление и дальнейшую рассинхронизацию. Заменил мотор и все прошло
Проверь обмотку этого двигателя - у меня была похожая ситуация. На холостых оборотах и на небольшом газу висения - все ок. Как газанешь - кувыркается через один мотор.
Да, есть такое дело. Видел такие кувырки когда винты в обмотку вошли. Из вкладки моторов все нормально запускается, как пытаешься взлететь - кувырок. Все проверили, оказалось вкрутили винты в обмотку.
Прозвоните обмотки моторов на раму.
Да, есть такое дело. Видел такие кувырки когда винты в обмотку вошли. Из вкладки моторов все нормально запускается, как пытаешься взлететь - кувырок. Все проверили, оказалось вкрутили винты в обмотку.
Прозвоните обмотки моторов на раму.
ага.
я всегда смотрю на длину болтов. Но прокололся на зимних полетах. Квад упал в сугроб и начерпал снега в мотор. Через 5 минут на морозе снег схватился в лед и заблокировал статор с ротором. Я его хотел силой провернуть - в итоге провернул ротор одновременно со статором и надорвал провод одной из обмоток. Итог описал выше )) Мотор под замену.
Приветствую всех.
Народ подскажите плз в чем может быть проблема:
Недавно стал счастливым обладателем Eachine EB185. Поставил Cleanlfight 1.13 и все замечательно работало а я потихонечку постигал науку управления коптерами.
Но вот сегодня решил обновиться до 1.14.1 и тут такое дело- Во вкладке Modes все режимы вешаются на AUX и переключаются кроме режима ARM . ARM не включается.
Во вторых, во вкладке Motors не активируются моторы. Шью 1.13- все ок. Шью iNav - не работает настройка Led Strip (не выделяются диоды на карте, ну где квадратики выделяешь сначала) и так же не работает ARM режим во вкладке Modes.
В чем может быть дело ? Пк Naze32 6dof.
ARM не включается.
ПК не в горизонте, минимальный газ выше нормы
Шью iNav - не работает настройка Led Strip
спросите в теме по айнав, возможно эта опция вообще вырезана
не активируются моторы.
смотрите протокол общения между ПК и регулями
ПК не в горизонте, минимальный газ выше нормы
смотрите протокол общения между ПК и регулями
А можно для новичка поподробней в какой вкладке этот протокол меняется? Подчеркну что в 1,13 всё ОК Прошивка регулей BlHeli 14.8. А по поводу арминга щас буду пробовать ваши рекомендации.
Видео для новичков о том как быстро сохранять и восстанавливать настройки betaflight после перепрошивки.
Команда diff - выводит только значения отличные от значений по умолчанию.
Команда dump - выводит весь конфиг.
После заливки настроек не забываем делать save