Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Или газ надо как-то по другому ставить значения а не те что выдаёт аппа во вкладке ресивер?
Диапазон ресивера и диапазон сигналов управления на моторы - вещи не связанные. Сигнал на моторы выдаёт полётник в соответствии с настройками мин-макс газа, а диапазон каналов управления определяется приёмником и может быть скорректирован на полётнике в “фэншуйный” 1000-2000 командой rxrange в CLI (читайте доки по прошивке) безо всяких триммеров аппы.
Поэтому регули нужно калибровать исключительно через выходы полётника (на котором настроен диапазон газа 1000-2000) через вкладку Motors (как вариант - через аналогичную вкладку в BlHeli Suite, но тоже через полётник) - им и дальше с этими выходами работать.
Если во вкладке ресивер значение минимального газа больше1100 коптер армится не будет!
В этом случае надо откалибровать аппу- записать мин и макс значения ( например 1150 и 1850)
Пойти в CLI и прописать: rxrange 3 1150 1850 далее энтер и коману save. Канал газа откалибруется. Точно ак же можно откалибровать все каналы ( первый 0 , второй 1 И так далее)
Футаба выдает нестандартный рэндж газа. Калибровать надо
Пс да рэндж каналов теоретически можно откалибровать расходами в аппе ( Расходами а не триммерами!
оэтому регули нужно калибровать исключительно через выходы полётника (на котором настроен диапазон газа 1000-2000) через вкладку Motors
Чуть-чуть неточно написал. Ползунками во вкладке Motors каналы моторов будут менчяться в диапазоне от min_command до max_throttle.
А min_throttle уже потом, после калибровки регулей, подбирается как минимальный газ, при котором устойчиво (без срывов) крутятся все 4 мотора с одетыми пропеллерами.
Всем привет! Прошился с OP на Cleen Flyfgt, CC3D. Не могу разобраться с настройкой аппаратуры Radiolink AT9 по PWM. На вкладке “аппаратура” в CF, при движениями стиков, графические бегунки показывают не верную настройку. При движении левого стика вверх-низ (газ) бегает бегунок Roll, левый стик вправо-лево показывает на Pitch, правый стик влево-вправо -> Throttle, вверх-низ реакции бегунков нет. За Yaw почему то отвечает 3х позиционный переключатель справа. Через s-bus подключаться не хочу, т.к. uart-ы нужны для других нужд. В Open Pilot все работает корректно.
Есть еще вопрос по CC3D, помимо MAin i Flexi портов есть 4х пиновый порт для отладки, и 2 3х пиновых порта. Для чего нужны 3х пиновые порты?
Через s-bus подключаться не хочу, т.к. uart-ы нужны для других нужд.
Ну так переткните PWM каналы (провода) как это принято в CF. Или перенастройте в аппаратуре раскладку каналов.
Прошился с OP на Cleen Flyfgt, CC3D.
смотри тут github.com/cleanflight/…/Board - CC3D.md
Ну так переткните PWM каналы (провода) как это принято в CF. Или перенастройте в аппаратуре раскладку каналов.
Как перенастроить именно стики не разобрался, а вот по ссылке Limonchik удалось перевоткнуть каналы, предварительно потанцевав с паяльником. Стики заработали правильно ( с инверсией, но думаю что смогу настроить на аппе), из переключателей работает только 3х позиционник (Radiolink AT9, переключатель C, AUX1). Подскажите пожалуйста, как за армить моторы стиком газа? Можно ли повесить арминг моторов и полетные режимы (2-3шт) на трех позиционный переключатель?
Можно ли повесить арминг моторов и полетные режимы (2-3шт) на трех позиционный переключатель?
да. к примеру 1-дизарм, 2-арм+енгле(стабилизация), 3-арм (акро режим).
Подскажите пожалуйста, как за армить моторы стиком газа?
github.com/cleanflight/cleanflight/…/Controls.md
Можно ли повесить арминг моторов и полетные режимы (2-3шт) на трех позиционный переключатель?
Можно, конечно. Вы бы конфигуратор потыкали прежде чем спрашивать, конкретно вкладку Modes…
При указанной на скриншотах настройках моторы не армятся
Проверьте значение канала газа во вкладке Receiver. Если газ больше min_check или коптер стоит неровно - не будет армиться.
При указанной на скриншотах настройках моторы не армятся[/QUOTE]
А что с загрузкой процессора?
после настройки пидов, в бетафлаи значения около 100 что на p что на i что на d…это нормально?)
сетап 2205 рейсерстар, пчелы 20а, f3, 5х4х3
значения около 100 что на p что на i что на d…это нормально?)
D = 100 - однозначно ненормально! Рискуете спалить моторы и/или регули. Там обычно порядка 20.
сетап 2205 рейсерстар, пчелы 20а, f3, 5х4х3
Мало инфы - как минимум ещё масса сетапа, kV моторов и геометрия рамы (крестик, “трамвай”). Но я на “крестике” с теми же BR2205 2300 kV относительно дефолтных в бетафлае лишь сделал пиды по ролл и питч одинаковыми и немного увеличил P и I.
2300, крестик, 520 грамм с акб.
я вот тоже удивился, осцилляций нет никаких.
осцилляций нет никаких
Ну с таким Д конечно не будет. Не увлекайтесь Д! Может дымок пойти. И если ваши ПИДы отличаются от дефолтный более чем в 2 раза, значит что то не так делаете.
F4 revolution: спектрумовский сателлит не входит в режим бинда командой: set spektrum_sat_bind =9
Пробовал UART3, UART6 - без толку. На револьтах и F3 платках - всё без вопросов. Было у кого? Куда копнуть?
спектрумовский сателлит не входит в режим бинда
omnibus f4 (клон с редитускай), тоже не биндится. Забиндил от приемника.
omnibus f4 (клон с редитускай), тоже не биндится
вот что за хрень?
PS
вродь победил, в старом конфигураторе raceflight для версий BB есть кнопочка “bind spektrum” c ней всё завелось.
А что с загрузкой процессора?
CPU Load 371% Тут должна быть запятая?
Кстати, обратил внимание, что синий светодиод на CC3D моргает 6 раз подряд, что означает перегрузку системы, и на сколько я понимаю, это является одной из причин не арминга коптера. Спасибо SkyPlayer за ссылку.
В чем может быть причина перегрузки?
Проверьте значение канала газа во вкладке Receiver. Если газ больше min_check или коптер стоит неровно - не будет армиться.
А где смотреть этот min_check?
Коптер стоит ровно, правда периодически калибровка слетает и приходится калибровать заново.
Расскажу вам историю и ее решение
Суть такова - Квадрик заваливается на бок. При развороте, во время пикирования,после флипа… вобщем , при сброшенном газе
Ф4, БФ 3.1.6 (по дефолту всё кроме рейтов), ДШ-600 (ВВ2 райсстары)
сперва был обнаружен почти переломавшийся сигнальный провод на приемыш… все провода заменил, проблема не ушла
собрал еще один квадрик, на другом железе… и ощит… проблема 1к1 !!!
записываю ББ … и вижу вот такую херь!!! … во время свободного полета (газ-0) три мотора крутятся на 25% а один вваливает 100% газа!!!
хех … бывает и левый и правый мотор
дашь газу, вырулишься и летит дальше без проблем, пока не скинешь газ
Подсказали решение - добавить Холостой ход !!!
да, я всегда ставил минимальный ХХ что бы моторы уверенно крутились… но видимо в воздухе им не хватало этого и полетник сходил с ума
так что - не надо жадничать с холостыми 😃
Всем хороших полетов и адреналина от драйва 😉