Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Подскажите, пожалуйста, куда копать. Проблема в следующем подключил приемник по сбас, 4 канала управления работают, а вот AUX нет ни одного. Пробовал прописывать через строчку, не помогло. Аппаратура Таранис.
Настройте в миксах аппаратуры нужные стики на каналы и все появится.
P.S. На Таранисе q7 пригодились почти все тумблеры, на режимы полета, led, black box, buzzer, нефиксииуемый + левый верхний на арминг.
UART 1 - Smart Port
UART 2 - OSD
UART 3 - SBUS
Softserial 1 - Smart Audio
Теперь я знаю, что телеметрия в такой раскладке включается только при арминге:) Так что оказывается, все отлично работает. Всем спасибо за помощь!
сегодня первый раз попробовал взлететь
сразу столкнулся с проблемой , квадрик как то странно реагирует на газ, короче отпустил стик до конца а он так и полетел вверх пришлось нажать арм, упал в песочек
и без винтов постоянно набирает обороты
Без винтов - так и должно быть.
Проверьте загрузку процессора, если плохо реагирует на газ, ну и нумерацию моторов и направление вращения.
разобрался, на аппаратуре все делается
посмотрите пожалуйста может явный косяк с пидами осцилляции на подъеме были большие ,в какую сторону их покрутить?
По ролу Р-200 это сильный, очень сильный перебор, уменьшить в 3 раза и далее настраивать
вот это чего за память?
Это память блекбокса, показывает что вся заполнена, свободного места ноль, нужно скачать запись на диск и очистить память во вкладке блекбокса
PS в 217 прошивке появится режим feature для антигравити и появится мод дле его настройки.
Сначала не одуплил, что за прошивка 217?))) Очепятка.
Сначала не одуплил, что за прошивка 217?))) Очепятка.
Да очепятка, это я про следующую версию прошивки с номером 317, скоро появится. Также там будет исправлены глюки полетника поверкуба. Я дал ссылку на “прямую речь” Бориса. Он написал
Anti gravity was added as a hidden cli feature just to get some feedback from people. It seems that just too many folks like it and we may call the experiment succeeded.
3.1.7 will have feature and mode selection for it, which will make it easier to enable and disable.
Feature будет видна в CLI , mode появится в закладке Mode конфигуратора.
Здравствуйте. вот такой лог
c 01.10 такая картина
4 мотор на 100% но на него заваливается. упал - поднял - все моторы ровно работают. на что больше грешить - на мотор или регуль? вопрос вернее в следующем: если в логе на 4 мотор 100% нагрузка, значит ли это что он вращался или на него просто был послан 100%-ный сигнал? Случай уже второй, но с прошлого прошло пару месяцев. В этот же момент пропадает видео с передатчика - что такое не могу понять vbat не проваливается нисколько. Спасибо.
4 мотор на 100% но на него заваливается. упал - поднял - все моторы ровно работают. на что больше грешить - на мотор или регуль? вопрос вернее в следующем: если в логе на 4 мотор 100% нагрузка, значит ли это что он вращался или на него просто был послан 100%-ный сигнал? Случай уже второй, но с прошлого прошло пару месяцев. В этот же момент пропадает видео с передатчика - что такое не могу понять vbat не проваливается нисколько. Спасибо.
Старая прошивка 301, с тех пор много устранили проблем. Для начала нужно обновиться. И у вас оооочень шумный сетап, возможно мозги у полетника едут, это так бегло. Ну и калибровка ESC, проверить еще раз для страховки. Вот посмотрите какие шумы, я такого давно не видел ( кликаем по фото для увеличения размера )
PS Радует что лог выложили, хоть есть на что посмотреть и за что цепануть 😃
Старая прошивка 301, с тех пор много устранили проблем. Для начала нужно обновиться. И у вас оооочень шумный сетап, возможно мозги у полетника едут, это так бегло. Ну и калибровка ESC, проверить еще раз для страховки. Вот посмотрите какие шумы, я такого давно не видел ( кликаем по фото для увеличения размера )
PS Радует что лог выложили, хоть есть на что посмотреть и за что цепануть 😃
да( как ведро с болтами. Это из-за очень старых и очень дешевых китайских моторов, на которых учился летать. Собственно и ББ оказался на удачу включен как раз для того чтобы попытаться фильтрами хоть немного срезать шум, пока жду нормальные моторы (над людьми не летаю, потому страдают максимум газон да деревья). Ну и ладно, похоже тут уже как говорится “Горбатого могила исправит”. Даже крутить не стану, буду ждать моторы да и повод пересобрать будет. Спасибо за ответ.
Даже крутить не стану, буду ждать моторы да и повод пересобрать будет.
Можно под моторы поставить прокладки сделанные из старого коврика для мышки. Я всегда так делаю, об этом еще года 2 назад здесь писали, я это когда то увидел в видео по постройке 450 коптера на КК2 полетнике. Гарантированно шумы уменьшает.
Вот нашел, смотреть 5 мин 14 сек и далее
Вот посмотрите какие шумы, я такого давно не видел
PS Радует что лог выложили, хоть есть на что посмотреть и за что цепануть 😃
Еще и фильтра совсем не “туда” настроены.
И я влезу со своей проблемой. Новый квадр, всё новое. GEPRC GEP-IX5 210, littlebee 30A blheli_s, Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV, Racerstar 5051 5x5.1x3 3 Blade, 1300mAh 4S, Betaflight 3.1.6 Проблема - трусит по яву. Причём не могу скомпенсировать это программно. Т.е. я открыл лог - вижу на спектре шумы до 200Hz Поставил фильтр 180. А ему пофигу. Пропы новые, моторы не разбитые. Лог прилагаю.
Если трусит по яв - это вибрации. Какой мозг, какая гира?
Обычно помогают силиконовые колечки под крепление мозга.
Вообще-то сейчас в БФ прошивке 2 фильтра: НЧ и ПФ. Вы какой настраивали? И что стало после настройки фильтра? Надо всегда сравнивать до и после.
настраивал yaw_lpf - результата никакого. мозг omnibus f4 pro v2 гира вроде как 6000
И я влезу со своей проблемой. Новый квадр, всё новое. GEPRC GEP-IX5 210, littlebee 30A blheli_s, Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV, Racerstar 5051 5x5.1x3 3 Blade, 1300mAh 4S, Betaflight 3.1.6 Проблема - трусит по яву. Причём не могу скомпенсировать это программно. Т.е. я открыл лог - вижу на спектре шумы до 200Hz Поставил фильтр 180. А ему пофигу. Пропы новые, моторы не разбитые. Лог прилагаю.
Deadband у вас 4 поставте на ноль, так рекомендует автор прошивки, это мешает нормально работать фильтрам. Есть такая штука интерпретация движения стиков, тоесть как полетник видит ваши движения стиками, я писал про эту проблему в ветке рейсфлая, прочтите и через логи подстройте. У вас не самая плохая картинка , но проблема есть
Прочитайте этот постинг, там понятно где и что настраивать, посмотрите какими ступеньками идут RC команды и сравните с вашими
rcopen.com/forum/f136/topic466727/707
Обычно народ , те у кого были рысканья по яву решали проблему резинками под полетник для уменьшения шумов после этого в 90 процентов случаев рысканья исчезали.
Сделайте пока эти телодвижения, после этого возможно изчезнут осциляции по яву.
Попробуйте колечки под мозг. Либо софт-моунт под моторы. Значит сильно “шумный” сетап вышел.