Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
А меня волнует то, что GPS опять не работает.
Если используете GPS - используйте iNAV, в BF всё “непилотажное” поддерживается сугубо “для галочки” и вполне может “опять не работать”.
Двже удивительно, что в 3.2 настройи барометра добавились - да и то лишь в CLI.
Ну и еще добавили один баг кто летает на процах F7
Dshot does not work on F7 targets (#4129);
Ну и уже пошли бетки 3.2.1 (b1708 )
Increased EEPROM config version after 3.2.0-RC6 release.
Bumped version to 3.2.1
Bumped version to 3.2.1
Чудесный “резиз”, который сразу нужно апдейтить…
Чудесный “резиз”, который сразу нужно апдейтить…
Пора бы уже привыкнуть, что разработка ПО - это непрерывный итеративный процесс.
Пора бы уже привыкнуть, что разработка ПО - это непрерывный итеративный процесс.
Существует два основных подхода: роллинг-релизы, где обновления очень часто происходят и меняется все понемногу, включая добавление новых фич, и обычные релизы раз в большое количество времени с замороженным функционалом и длительной поддержкой на уровне багфиксов (без новых фич).
Со временем обычно ко второму подходу приходят, он стабильнее.
Пора бы уже привыкнуть, что разработка ПО - это непрерывный итеративный процесс.
Не нужно путать “ночные билды” со “стабильными релизами”. 😉
P.S. Облетал сегодня 3.2 на лёгком “крестике” - как летит с полным комплектом фильтров (дейлотные + динамический), понравилось. Теперь нужно по одному отключать статические фильтры (в обеденный перерыв на это не было времени). Нашёл в OSD ещё один “косячный” элемент - шкала разряда батареи. Ёмкость аккума в прошивке прописана, датчик тока есть и работает, спаленные мАч-и отображаются, а эта шкала как изначально пустая так и не меняется, хотя, по замыслу должна уменьшаться от полной до пустой.
Не нужно путать “ночные билды” со “стабильными релизами”.
Вот вам и не нужно путать 😃 “стабильный релиз” - это не значит, что там нет багов, баги есть везде))
“стабильный релиз” - это не значит, что там нет багов, баги есть везде))
Но не настолько ж эпические - как не работающий дшот! 😃
Кстати, до кучи “поломали” ещё и пре-арм, который работал в релиз-кандидатах (знакомый жаловался, я эту фичу не использую).
Или “стабильный релиз” теперь означает “стабильно с багами”? 😁
Ёмкость аккума в прошивке прописана, датчик тока есть и работает, спаленные мАч-и отображаются, а эта шкала как изначально пустая так и не меняется, хотя, по замыслу должна уменьшаться от полной до пустой.
возможно что то не так настроили, во всех релиз кандидатах работало,
и как мне кажется например для акков 1300 надо прописывать 1100-1200, что бы сильно не просаживать… и визуально приятней вроде как уже пустой акб.
И вообще это Бета флай, что требовать, тут думаю не может быть каких то разделений… для стабильности есть клинфлай.
и как мне кажется например для акков 1300 надо прописывать 1100-1200
Это всё понятно, я так и делал. Но шкала, как я уже говорил, пустая с самого начала. ХЗ, перепроверю вечером настройкиЮ конечно. На каком-то из первых RC она у меня точно работала.
И вообще это Бетафлай, что требовать
Аккуратнее код мерджить надо, чтобы добавлением однйо фичи не убивать пару других. Тут не в названии дело, а в аккуратности разработчиков (сам использую гит по работе - и тоже в команде бывают “чудесники”, за которыми потом хрен разгребёшь, есть даже термин “насрать в коммитах” 😁).
для стабильности есть клинфлай.
Начиная с версии 2 там уже тоже не пойми что - форкнули от BF3 и начали как чужие ляпы разгребать так и свои добавлять. 😃
Если используете GPS - используйте iNAV
чесслово, целый вечер потратил на установку INAV на своем Matek F405-OSD, но процесс зависает на надписи “очистка EEPROM” при заливке INAV. и дальше не идет. только BF и могу залить. Я уже могу преподавать курсы скоростного запуска коптера на BF на этой плате.
поэтому и понадеялся на новый релиз BF.
процесс зависает на надписи “очистка EEPROM” при заливке INAV. и дальше не идет.
А если без Full Erase лить и потом сразу в дефолт сбрасывать чтобы “мусор” от предыдущей прошивки убрать?
попробую. а как потом в дефолт сбросить правильно, чтобы никакие сопли не оставить после предыдущих конфигураций?
прямо ща и попробую. через пару минут отпишусь
Спасибо за совет. без очистки чипа прошивка залилась.
как теперь сбросить все настройки правильно?
аа… вроде как нашел. Это набрать “defaults” в CLI.
Возможно ошибся веткой, но показалось, что мне сюда, если ошибся, покажите где спросить)
Так вот. Хочу купить OSDшку, в них ничего не понимаю, какую взять, чтобы с betaflight работала? Или может на каком-то конкретном ПО надо смотреть? Вобщем, помогите советом, пожалуйста, а то боюсь купить не того чего-нибудь
Так вот. Хочу купить OSDшку, в них ничего не понимаю, какую взять, чтобы с betaflight работала?
у вас остальные комплектующие есть уже? какие? все перечислите… и лучше в эту тему:
rcopen.com/forum/f136/topic503456
Понял, пошёл туда, спасибо)
Но шкала, как я уже говорил, пустая с самого начала. ХЗ, перепроверю вечером настройкиЮ конечно. На каком-то из первых RC она у меня точно работала.
Всё работает - это я рукожоп. 😁 Всё-таки не была прописана ёмкость аккума в настройках - видимо, после крайнего сброса-настройки забыл прописать (я там несколько раз перешивал и перенастраивал). Попробую завтра полетать с одним динамическим фильтром гиры (статические отключены, notch-D включен).
ничего удивительного. Бывает 😉 “И на старуху бывает проруха.” (с)истина народная.
обновился до 3.2.0 с РЦ. теперь не пищат регули при включении пищалки. какой командой их можно включить?
какой командой их можно включить?
beeper_dshot_beacon_tone = 0 (по дефолту в релизе)
Allowed range: 0 - 5
собрал коптер на SPracing F3, скачал betaflight, прошил его, подключил приемник с PPM (приемник от “слона” rockwell), в конфигурации выставил PPM rx input - все заработало, каналы забегали. Отошел на несколько минут, вернулся и все пропало! каналы в программе не отображаются, приемник работает исправно, передатчик тоже, но на стики нет реакции. Пробовал перепрошить, скинуть настройки, оставить другой приемник с PWM - реакции на стики нет - помогите пожалуйста разобраться, всю голову уже сломал!!!