Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников

korvin8
DuDlik:

Это может быть связано с прошивкой?

скорее с настройкой регулей
какое у вас минимальное значение газа в них стоит?

DuDlik
korvin8:

скорее с настройкой регулей
какое у вас минимальное значение газа в них стоит?

Так если настройки не менял, только переполошил naze32… Какая связь может быть с настройками регулей?

serg2557
DuDlik:

Стояло 2.3, поставил 2.3.3
У меня motor stop = off ибо AirMode
И на 2.3.3 при арме, моторы не вращаются.
Полез во вкладку моторы, так вот на 2.3 у меня моторы начинали вращаться на 1050, а на 2.3.3 на 1080 только…
Это может быть связано с прошивкой?

вроде борис рекомендует при перепрошивке сбрасывать настройки в дефолт, так как они меняются при этом процессе и могут быть казусы.

rlazarev

Коллеги, сейчас при очередном апгрейде BF по прежнему лучше прошивать с полным затиранием?

korvin8
rlazarev:

Коллеги, сейчас при очередном апгрейде BF по прежнему лучше прошивать с полным затиранием?

Как правило да. И лучше начинать с дефолтных ПИДов. Если переносить свои старые настройки dump’ом могут быть проблемы.

DuDlik:

Так если настройки не менял, только переполошил naze32… Какая связь может быть с настройками регулей?

DuDlik:

на 2.3 у меня моторы начинали вращаться на 1050, а на 2.3.3 на 1080 только

теоретически исправничий контроллер полета не может менять длину микросекунды, естественно небольшая погрешность может вносится кварцем в зависимости например от температуры, но это не зависит от прошивки и погрешность не может быть такой большой (30мкс)
т.е. 1050мкс на 2.3 = 1050мкс на 2.3.3
от сюда я сделал вывод что причина в регулях

с другой стороны это легко проверить, подключите регули к другому контроллеру или сервотестеру и посмотрите когда они стартуют

DuDlik
korvin8:

от сюда я сделал вывод что причина в регулях

с другой стороны это легко проверить, подключите регули к другому контроллеру или сервотестеру и посмотрите когда они стартуют

Ну если я не трогал регули, да и не могли 4 регуля разом дурить начать.
Сервотестер мой не показывает данные … это модный навреное какой-то?

Vlad512g

подскажите чтоб в стабе расходы увеличить это вот это значение надо добавить? А то стаб врубаю и квадр вообще слабо управляется.

FAAS
Сергей_Уж:

видимо по вылазили бывшие вертолетчики

И не бывшие тоже 😉 )))

Сергей_Уж
FAAS:

И не бывшие тоже

Больше всего побаивался что начнется тик так и инверт и вот она Симон ( Goblin 770 ее фишка )из Германии 😃 Техника пилотирования чисто вертолетная
PS Может и Игорь Куличик спрыгнет с вертолетов 😃 На западе все знаменитые пилоты мини квадриков повально летающее крыло тестируют

chukey
Сергей_Уж:

На западе все знаменитые пилоты мини квадриков повально летающее крыло тестируют

а что на этом горизонте нового и интересного появилось что все к этому вернулись?

Кариёзный_монстр
Сергей_Уж:

Я себе сделал дешево и интересно.

Кстати тоже сделаю летающее крылышко для фана. Благо по сравнению с коптером это стоит копейки. Спасибо за идею )

Player_2
Кариёзный_монстр:

Кстати тоже сделаю летающее крылышко для фана. Благо по сравнению с коптером это стоит копейки. Спасибо за идею )

Кстати чертежи есть или комплекты гдето рядом продаются?

Всё равно по весне ангрибёрд сделаю. 😁

gena_g
Player_2:

Кстати чертежи есть или комплекты гдето рядом продаются?

Всё равно по весне ангрибёрд сделаю. 😁

Чертежи крыльев ну совсем не в эту тему , поэтому ссылки бросил тут.

FAAS
Сергей_Уж:

начнется тик так и инверт

Наконец-то! Это радует, теперь можно и 3D по отжигать!

Сергей_Уж:

спрыгнет с вертолетов

Эт вряд-ли. Лично я не спрыгну точно. Пока ))))

korvin8

Тема 3D очень интересная, тем более Борис ее сейчас активно пилит.

Betaflight 2.3.4 github.com/borisbstyle/betaflight/…/v2.3.4

  • 3D mode fix for softer PID’s
  • 3D mode for losing Iterm in neutral position
  • Softer D approach as default baseline. Goal is to eliminate more D noise
  • Rc_smoothing disabled by default as the new gyro delta approach should smooth out D anyway. Note that rc_smoothing is always active in level modes!

Но все же предлагаю это обсуждать в отдельной теме: rcopen.com/forum/f136/topic443478

Bravo13

Ребят, проблема. Регуляторы Xrotor 20, мозг CC3D прошит Cleanflight. Регуляторы прошил на BlHeli через arduino. Прошились без проблем, работают. НО - я не мгу к ним подклчится. Шнур в usb, запускаю BLHeli Suite выбираю адаптер Silabs Cleanflight нажимаю connect. Тут всё в порядке. А когда жму check то всё виснет и полётный контроллер в итоге отпадает.

korvin8

похоже что через CC3D регуляторы в принципе не подключаются 😦
у меня во всяком случае не получилось и от других такие отзывы были

CrazyCoder
korvin8:

похоже что через CC3D регуляторы в принципе не подключаются
у меня во всяком случае не получилось и от других такие отзывы были

Это ограничение софтового USB, реализуемого процессором, то же самое и на Tornado F3.