Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
не совсем понял что именно имеется ввиду, если фильтры в зависимости от оборотов, согласен этого еще не было нигде (да и ненужно было), всё остальное старо как мир, и нормальные реги уже давно всё это умеют, даже есть open source проэкт таких регов.
Там ключевое слово было Рывок. Когда начались проблемы с телеметрией искали причину в ESC, причину нашли (github.com/betaflight/betaflight/pull/7865 ) но одной из причин не основных был рывок или излишняя подачи напряжения на моторы для увеличения оборотов которая на что то там влияла. Много что писали и объясняли не интересно было лезть в подробности ( есть в слеке обзор на эту тему автора фильтра joelucid ) , привлекли автора прошивки он оптимизировал ее для телеметрии и подачи напряжения на моторы при резкой даче газа, вышла версия 32.6.8. Ее уже облетали, есть те кто очень доволен и налетали на ней десятки аков. Что он там переписал и по исправил в кодах не знаю, я пользователь.
А фильтры в зависимости от оборотов нужны или нет тут нужно посмотреть что получится. Замысел то основной в том чтобы уменьшить задержку , исключить ненужные теперь фильтры ( а они выключаются ) и улучшить качество телеметрии или данных для расчета. Теперь данные на каждый мотор и по трем осям есть, итого 12 параметров. То бишь есть желание у них упростить и улучшить, но пока народ только путается часто. Скоро все будет проще и проясниться думаю. Ждем…
PS А я пока ставлю аккаунт на якорь, сейчас это никому не интересно. Мне кучу вещей на 3D принтере нужно напечатать 😃
приемник на rx2 сидит
Возможно приемнику мешает resource PPM 1 A03. Попробуйте так:
resource PPM 1 none
save
А вот почему идут ошибки по шине I2C - не понятно, ни с чем она не пересекается. Если кол-во ошибок растет от кол-ва армов/дизармов - это не нормально.
Как уменьшить пропвош? При резком спуске когда даёшь газу и при резких разворотах коптер трясёт… как это уменьшить? ( f3 omni, multishot 32кгц)
Правильной настройкой ПИДов
попробуйте так:
resource PPM 1 none save
Нет. Накатил старые прошивки BF и BLheli32. Dshot1200 заменил на dshot600. Отключил Gyro32 (8 и 2kHz по умолчанию). не помогает.
Разобрал полностью, заменил PDB с перепайкой всего…Странно, но теперь не глохнет. И на малых оборотах даже вроде работает. Но на 40 проц газа появляются цикличныео становки вращения двигателей… Сделал видео со звуком:
Помогите, подскажите, что происходит? В какую сторону копать?
Пока хочу переключить приемник на PPM или поменять на другой. Или опять разбирать и менять силовые провода от регулей на пдб
Ну а как с пробами он себя ведет в полете?
Вообще странно что без пропов еще как то крутиться.
По звуку больше похоже на сбой синхры.
По звуку больше похоже на сбой синхры.
Согласен.
Или опять разбирать и менять силовые провода от регулей на пдб
Я бы попробовал на вход одного регуля по питанию кондер low esr 470мкФ 35В запаять и посмотреть как пойдет.
на 40 проц газа появляются цикличныео становки вращения двигателей…
всех двигателей или одного?
Странно, но теперь не глохнет. И на малых оборотах даже вроде работает. Но на 40 проц газа появляются цикличныео становки вращения двигателей…
Корпус (рама) изолирован от минуса? Если нет , то могут случаться разные рандомные сбои ( вплоь до выжигания портов полётника) , лично проверенно … как давно занимающийся электроникой я понимаю что минус на корпус- это нормально, но вот практика с квадракоптерами показывает обратное, могут появляться из-за этого глюки.
Сделал видео со звуком
Что за светик под антенным разъемом? Мигает четко в такт срывам синхры. Сразу даже не заметил связи.
всех двигателей или одного?
Хороший вопрос. Тестируйте по одному через вкладку Motors.
Что за светик под антенным разъемом? Мигает четко в такт срывам синхры. Сразу даже не заметил связи.
Сообщение от tuskan
похоже приёмнмик и что-то с ним явно не то
похоже приёмнмик и что-то с ним явно не то
приемник бы дал FS
Приемник flysky через iBus.
хотя флайскай - ХЗ как они себя ведут - может он просто сбрасывает газ при ФС в 0, а ФС не настроен
посмотреть бы питание на 5в шине
Приемыш - падлюка, не нравится ему место, куда я его присунул… В 3см от выводов регуля - работает, а рядом вот так проявляется. И да, лампочка в такт срывам именно на нем гаснет. Переместил подальше - работает.
Приемыш - падлюка, не нравится ему место, куда я его присунул… В 3см от выводов регуля - работает, а рядом вот так проявляется.
Что за приемыш? Регули о-очень шумные, вот ему и не нравится.
На FPV, скорее всего, тоже помехи будут. Так что кондеры 220-470мкФ на регули 100% придется паять + 1000мкФ по питанию. Сразу продумывайте место. Может еще и LC-фильтр придется для FPV использовать.
Там ключевое слово было Рывок. Когда начались проблемы с телеметрией искали причину в ESC, причину нашли (github.com/betaflight/betaflight/pull/7865 ) но одной из причин не основных был рывок или излишняя подачи напряжения на моторы для увеличения оборотов которая на что то там влияла
чтобы весь этот хитрый “фильтр моторов” работал - телеметрия должна быть заведена с регулей на uart полетника?
чтобы весь этот хитрый “фильтр моторов” работал - телеметрия должна быть заведена с регулей на uart полетника?
нет насколько я понял… там данные идут по одному проводу управления оборотами. хотя могу ошибаться…
нет насколько я понял… там данные идут по одному проводу управления оборотами. хотя могу ошибаться…
Нет не ошибаетесь вы правы ( там данные идут по одному проводу управления оборотами ), систему обкатали и устранили ошибки, автор официально отпиарил эту опцию и в версии прошивки под номером 1543 уже появилась запись avoid dshot telemetry collisions (commit: 5a759c5) , это значит 1 апреля выйдет финал и там эта опция уже будет официально. Вчера выложили новые прошивки с улучшениями
github.com/joelucid/jflight
Выложили новую версию BLHeliSuite32_32611 с прошивкой 32.6.9
Выложили новую версию BLHeliSuite32_32611/url]
Хорошо, что держите в курсе, люблю тестить.
Вчера выложили новые прошивки с улучшениями
github.com/joelucid/jflight
У меня на Mobula7, куплена 2 месяца назад. Там с магазина была залита прошивка betaflight_4.0.0.
А на Гитхабе только появилась. А в конфигураторе версии 4.0.0 не было и сейчас нет.
Как это понимать? Гитхаб и конфигуратор на столько отстают от реальности?
Там ночные версии 4.0 были, она сегодня должна в релиз выйти.