FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Похоже на слетевший вторичный бутлоадер.
Ф3 и Ф4 тоже через первый последовательный порт шьются. Но естественно нужен ттл-usb адаптер.
А можете пожалуйста, описать процесс перепрошивки с помощью адаптера?
Адаптер можно использовать на ch340g?
А можете пожалуйста, описать процесс перепрошивки с помощью адаптера?
Адаптер можно использовать на ch340g?
Если 3.3 вольтовый адаптер - то как всегда рх к тх и наоборот, землю ну и питание от адаптера кидал к выходу 3.3 понижайки.
Шил под линуксой, кажется stm32flash. Только пришлось скорость подбирать - один шился на 115200, другой на 57600. Лил тупо бетафлаевскую прошивку, там бутлоадер был
Под виндой должен flasher-stm32 пойти
СН340 почему-то не завелся, работал через ftdi-ный шурок
Я раз восстанавливал пару омнибусов на f4 - пепепаивал камни stm32f405 на новые. Один полетник прошился только программатором по 4 проводкам, второй подхватился через DFU и прошился по USB. При этом камни были с алишки… новые не паянные.
Я раз восстанавливал пару омнибусов на f4 - пепепаивал камни stm32f405 на новые. Один полетник прошился только программатором по 4 проводкам, второй подхватился через DFU и прошился по USB. При этом камни были с алишки… новые не паянные.
Точно не уверен. Но по моему DFU загрузчик зашит в контроллер и не может удалится. Возможно этот режим не включается…
Вопрос не по теме. Кто нибудь ремонтировал валы на моторчики 1.5мм? Сделал из сверла 1.5мм - да как то кривовато, вибрация. Может кто то лучше делал…
Точно не уверен. Но по моему DFU загрузчик зашит в контроллер и не может удалится. Возможно этот режим не включается…
DFU во вторичном бутлоадере - может переписаться. Первичный - нет.
Вопрос не по теме. Кто нибудь ремонтировал валы на моторчики 1.5мм? Сделал из сверла 1.5мм - да как то кривовато, вибрация. Может кто то лучше делал…
А в моторчике не 2х мм вал с 1.5 мм наружним концом?
Но я с доноров беру, лениво под фиксаторы проточки делать.
Я поставил приемник R-XSR и забыл о проблемах с дальностью
где брали приёмник? на али везде с разъёмом.
Под аппу T8SG тоже шить придётся?
на али везде с разъёмом.
Я разъем отпаял и припаял провода к плате. Это совсем не сложно
выводы Rx Tx
На этой картинке нет TX вывода, а RC_IN вероятно RX,
а программить через usb разъем или паяться напрямую к микропроцессору
Я разъем отпаял и припаял провода к плате. Это совсем не сложно
Ну и последний вопрос, если прошить на f port нечем, соединять по SBUS?
Где там на плате контакты UART1?
А он однако не разведен… RC_IN вероятно Rx от UART3.
Ну и последний вопрос, если прошить на f port нечем, соединять по SBUS?
Попробуйте, может получится
Я подключал по этой инструкции - все сразу заработало.
А шьется приемник аппой - почему у Вас нечем? Или аппа не такая?
А вот еще схема подключения. Может такая устроит?
Подскажите, Mobula7 под Flysky. Могу я каким-то образом отключить встроенный приемник и подать сигнал CPPM с внешнего?
Могу я каким-то образом отключить встроенный приемник и подать сигнал CPPM с внешнего?
Встроенный приемник легко отключается (инструкции постом выше), на счет CPPM официальной инструкции не видел
Попробуйте, может получится
Я подключал по этой инструкции - все сразу заработало.
А шьется приемник аппой - почему у Вас нечем? Или аппа не такая?
А вот еще схема подключения. Может такая устроит?
Аппаратура T8SG, выше уже писал. Поэтому шить на f port нечем. Вот нашел такую инструкцию по подключению www.frsky-rc.com/…/R-XSR ACCST -Manual.pdf и пост на форуме, что и без f port работает rcopen.com/forum/f4/topic545226
Теперь пытаюсь в кучу всё собрать, чтобы определить, как действовать.
Всем огромное спасибо за помощь и советы - прошился, контроллер завелся.
Спасибо!
Теперь пытаюсь в кучу всё собрать, чтобы определить, как действовать.
Смотрите - вот на картинке отмечены все порты
Кидайте свой SBUS на RX2. А если не заработает, то нужен будет инвертированный порт, он тоже есть на этой схеме - IRX1. Но тогда камеру нужно будет переносить на RX2
Подскажите, Mobula7 под Flysky. Могу я каким-то образом отключить встроенный приемник и подать сигнал CPPM с внешнего?
Можно на любой свободный РХ, протокол PPM вроде еще поддерживается
А я новый тинивупчик сделал в формате лоурайдера. Весит всего 18.5 грамма:) Ссылка на статью, как всегда, есть в описании к видео.
А я новый тинивупчик сделал в формате лоурайдера. Весит всего 18.5 грамма:) Ссылка на статью, как всегда, есть в описании к видео.
Супер! Как всегда все подробно описано, красивая альтернатива стяжкам.
Пришла с BG моя Mobula7, брал как первый квадрик для обучения. Квад добрался быстрее чем аппаратура, так что пока все развлечения только в Betaflight.
Мне как всегда повезло, при тесте моторов один не стартовал, от руки вращался заметно тяжелее чем остальные. Колокол к обмоткам крепится через бутерброд из шайб, белая(скорее всего фторопласт) -> медная -> обмотки -> белая №2 -> медная №2 -> фиксирующее кольцо. Оказалось что медные шайбы разные по толщине 0,2 и 0,3 мм, китаец по запаре перепутал их местами. Разобрав нормально работающий мотор и выставив шайбы как в нем, удалось завести больной. Беда в том что вращается он заметно медленнее чем остальные. Если три мотора останавливаются на значении 1010, то этот на значении 1025.
Правда разбирая туда сюда моторы, потерял одну из фторопластовых шайб, но не думаю что она может влиять на скорость вращения мотора.
С высоты своего опыта подскажите, можно что ни будь сделать в данной ситуации или только замена мотора?