Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
Вчера Арк спалил мотор.
Какая версия прошивки? Не мог он так себя вести с последней прошивкой
V3.1020
Внимательно прочитал мануал и просмотрел техничку. На месте посадки расстояние до “дома” показало 42м и тут же сбросилось на 0. Когда пошёл растояние стало увеличиваться и двиг врубился четко на 30м удаления.
Зря не прочитал внимательно про “ползание” в мануале, был бы аккуратнее. Теперь или мотораму под 3530 ставить или двиг перематывать…
С 3.1020 он отмечает место посадки(падения) как “ДОМ” и никуда “ползти” не должен
Вот на этом я и попался! 😃 Место посадки стало “дом”, а я его потащил от дома при включенном автовозврате 😃
Вы условия читали, при котором в таком случае “ДОМ” устанавливается? (в теме)
При всем желании RTH не включится
Выложите тех видео, вопросов будет меньше
отмечает место посадки(падения) как “ДОМ”
Это? Ну так я и пишу, что после посадки место посадки стало “дом”, потом я понес от “дома” и на 30м удаления от места посадки двиг включился. Вроде всё логично.
Вот почему в новой прошивке было не сделать чтобы двиг вообще не включался на малой высоте, чем обнулялся “дом”, ну ни какой логики.
Хорошо что разобрался, а то уже доверие к Арку упало в минус. Планировал уже подключать приемник по ппм и управлять подвесом, а тут такой глюк…
На мой неискушеный взгляд, первое, что нужно сделать после аварийной (или просто нештатной) посадки - это отключить питание и силовое и бортовое (при наличии). Таскать любой аппарат с включенным питанием небезопасно в принципе. Не важно что там на борту Арк, другая “возвращалка” или нет ничего.
потом я понес от “дома”
А что питание сразу не выключили ?
после посадки место посадки стало “дом”
Это вы по ОСД видели ?
Да, не выключил питание, каюсь 😃 Просто пока в процессе тестирования Х5-го и освоения Арка, вот и решил притащить не отключая борт, хотя очень зря выключил ЛРСку 😦 Точно надо сделать прерыватель сигнала на регуль.
Обнуление “дома” увидел только в записи и то не сразу обратил внимание, только когда написали, думал координаты плавают…
RTH в принципе не могвключиться, потому что вы не летали(газ меньше 30%, и т.д.)
Выкладывайте техвидео
Вчера Арк спалил мотор. После приземления я выключил ЛРСку чтоб не фонила и пошёл в поле за Х5-м. Хорошо что взял за нос, т.к. чуть ли не сразу двиг включился на полную, молотил долго, да ещё винт большой стоял на мелком движке, тупо сгорел
А летать-то не стремно с такой ВМГ? =)
Зачем такой изврат?
Вот почему в новой прошивке было не сделать чтобы двиг вообще не включался на малой высоте, чем обнулялся “дом”, ну ни какой логики.
Ну многие любят низко полетать, так что на малой высоте RTH нужен.
RTH в принципе не могвключиться, потому что вы не летали(газ меньше 30%, и т.д.)
Выкладывайте техвидео
Там вроде как газ < 30% и т.д. вызывают как раз сброс “дома”, а вот насчет блокировки RTH по ФС - сильно не уверен. А приемник как раз в ФС был.
Надеюсь все видно.
www.youtube.com/watch?v=NR9fso1N8mo
Летать с такой ВМГ было слегка стремно, но я не собирался перегружать движок по току больше нескольких секунд, ни чего бы с ним в воздухе не случилось. А вот регуль YEP30 тест выдержал, хотя его тоже неплохо перегрузило.
Надеюсь все видно.
Ну в общем как я и говорил, не блокируется RTH при газе < 30%.
А зачем RTH газ на 100% выставлен?
Надо было на месте стоять =) дом бы опять сбросился.
С чего вы взяли что на земле движок грелся? он же не работал, расхода нет.
Скорее у вас ВМГ не подобрана, вот он и греется в полете.
Надо такой же опыт с 25 прошивкой сделать, а с выключенной аппой больше не ходите
Ну в общем как я и говорил, не блокируется RTH при газе < 30%.
А зачем RTH газ на 100% выставлен?Надо было на месте стоять =) дом бы опять сбросился.
По идее он ваще не должен был запускаться
только 1 условие соблюдено - более 6 спутников, все остальные - скорость и высота ну никак не подходят
Ну в общем как я и говорил, не блокируется RTH при газе < 30%.
Не понял, объясните пожалуйста почему возврат включился.
Так это скорей вопрос к изготовителю(отправил), а не к нам
По идее он ваще не должен был запускаться
только 1 условие соблюдено - более 6 спутников, все остальные - скорость и высота ну никак не подходят
По какой идее?) Он ваще всегда так делал, многие это пользовали еще до появления автозапуска. У него же условие было для блокировки RTH: и высота < 30 и удаление < 30.
А дом он сбрасывает - это уже другой алгоритм, как раз направленный на то, чтобы домой не ползти если упал далеко. Но китаей не учел видимо, что его в таком состоянии носить будут =)
По уму - да не должен, если один раз сработал сброс дома, то RTH блокировать бы надо. Ну дак то ж по уму =)
Не понял, объясните пожалуйста почему возврат включился.
Потому, что пульт выключен, на приемыше сработал ФС, автопилот перешел в режим RTH, дом сбросился пока он там валялся, потом его понесли, удаление от дома стало больше 30м, режим, напомню, RTH, автопилот включил двигло и полетел домой.
С чего вы взяли что на земле движок грелся? он же не работал, расхода нет.
Скорее у вас ВМГ не подобрана, вот он и греется в полете.
Работал, ещё как 😃 Он почти в 2 раза по току перегрузился 😃 В полете ни чего не грелось бы.
Работал, ещё как 😃 Он почти в 2 раза по току перегрузился 😃 В полете ни чего не грелось бы.
Где включился, он у вас на земле валялся - 1А потребление.
А то что у вас при 100% газа мотор греется - это не подобрана ВМГ
GPS>6
mph<2
Height<10
The accelerator<25%
Continued 20s
Reset home
GPS>6
mph<2
Height<10
The accelerator<25%
Continued 20s
Reset home
И что? Это отработало. Потом самолет понесли, отнесли на 30м от нового дома и сработал RTH. Что не ясно-то?