FPV радиоуправляемый планер Volantex 759-3 Phoenix 2400 KIT
Вышел INAV 3.0.1 под пк Н743!
30 минут видео, ты уверен что кто то станет смотреть ?
надо делать нарезку самого интересного, ролик две максимум три минуты.
" Evening Serenity "
Я все просмотрел но так и не дождался когда мотор выключится чтобы посмотреть как он планирует. До самого касания земли на посадке пропеллер молотил без устали. Блин, ну не понятно зачем в таком случае покупать планер ? Взял самолет и летай себе…
надо делать нарезку самого интересного
Если есть с чего нарезать…
Добрый вечер, друзья!
Вчера переделал всю проводку, перевернул пк и установил на место:
Теперь точно ничего не соскочит.
Установил площадку на место. Со снятым колесом она влазит замечательно. Теперь там места - вагон:
А потом меня вытащили на улицу, и теперь дальше собирать буду завтра, ибо уже почти полночь…
Друзья! Уезжаю завтра в отпуск! Наконец-то!!! Вернусь в конце августа. Не скучайте, пожалуйста 😃
Еду в Севастополь. Конечно взять с собой планер было бы здорово, но по своим габаритам он не совмещается с количеством пассажиров и их вещами. Возьму только квадрокоптер…
Выкинь лишних пассажиров, делов то.
Выкинь лишних пассажиров
😃
почти 30 минут тошниловки,что,трудно сделать нарезку минут на 5?
Не для тебя снимал Романович, прости дружок
Слава богу, у меня нет таких “дружков”
Да узбагойся уже, иди поспи.
на самом деле, совсем непонятен смысл таких видео, на которых НИЧЕГО не происходит ).
а что там должно происходить? это обычная тех запись тест полета. все такие полеты одинаковые.
некоторым очень нравится смотреть на циферки
будьте толерантнее
Подскажите какой движок лучше поставить на этот мотопланер. Что-нибудь из SunnySky, но не 3536, а 40ХХ-41ХХ размера, как штатный мотор. Еще есть мотор от Racerstar 4023, стоит ли его ставтиь?
Добрый день, друзья! Вот я и вернулся из отпуска и вчера уже, конечно же не без приключений, съездил полетать:
и вот то же самое из очков:
Наконец-то я осмелел, и даже набрал высоту. Но, пока на дальность проверять боюсь. Тяга штатного мотора с карбоновыми лопастями размера 12х8 меня весьма порадовала, поскольку штатные лопасти на 3S акке тянут плохо и планер надо достаточно сильно кидать. Но с этим пропом старт был отличный. Так что я не вижу смысла ставить нештатный мотор и при этом перепиливать мотораму.
Судя по всему, в режиме круиза держать обороты выше 50% не стоит, так как сильно растёт потребляемый ток. И надо ещё поработать над настройкой рулей…
Кстати сам полёт вызвал ряд вопросов:
- Как вы видите, при автоланче от толчка мотор включился, но через несколько секунд остановился. Означает ли это, что он переключился на уровень, выставленный стиком? У меня там был 0 и планер не упал только потому, что я его кидал в “полном вооружении” и успел добавить газу.
- На 10:14 появляется надпись “Throttle failsafe off”, которая меня весьма испугала… Это что такое было?
- На 9:17 ток потребления, судя по показаниям, упал до 0. Это как?
- Когда начал разбирать планер, обнаружил трещины на карбоновых трубках.
Причём на обоих (верхняя - короткая передняя, нижняя - задняя длинная трубка). При этом клипсы крыла были целы, следовательно трещины появились не при посадке, иначе бы клипсу вырвало (но об этом в следующем посте). В общем порадовался, что крыло не сложилось в воздухе, поскольку трубки в месте трещин имели какую-то остаточную прочность, и озадачился самой причиной её появления. С одной стороны то, что трубка ломается при краше это хорошо, так как она гасит частично энергию удара и проще купить новую трубку, чем ремонтировать планер… Но вот такие поломки в воздухе при вполне безобидных условиях это как-то настораживает. Хорошо не решился на второй полёт…
А вообще я очень доволен полётом…
У вас трубки плохие. Просто уголь, без плетения и эпоксидки. Штатные алюминиевые гораздо лучше. Если хотите заменить трубки на карбон, то надо брать с плетением и залитые смолой (они блестят) как на прикрепленном фото. Они гораздо прочнее. В случае краша вырвут все крепления и крыло, но сами не сломаются.
Насчет автоланча в ardupilote не скажу, т.к. не летаю на iNAV. Но на основе своего опыта решил отказаться от всяких автоланчей в пользу ручного запуска. Я просто микширую на тумблер отклонение РВ на себя где-то 40-70% в зависимости от модели (типа взлетный режим) и при взлете щелкаю этим тумблером, а дальше уже вручную выставляю газ в зависимости от ветра и просто кидаю модель. После взлета выключаю тумблер и убираю газ до нужного мне уровня. Работает всегда и на 100%.
А с этим автоланчем постоянно лотерея. То ли запустится мотор после броска, то ли нет. Насколько просядет на старте, хватит ли высоты. Стоит ли пробежаться, чтобы двигатель запустился сразу в руках или не стоит. И зачем такие сложности.
Хотя может у меня просто кривые руки и я не умею настраивать автолаунч 😁.