FPV радиоуправляемый планер Volantex 759-3 Phoenix 2400 KIT
Добрый вечер, друзья!
Давно хотел поделиться этой историей, но всё никак не складывалось.
Прежде всего хочу выложить окончание съёмки от 27 июля:
Как видите, идя в мануале, на 10 метровой высоте при потере скорости самолёт свалился и вошёл носом в землю…
Честно говоря, я думал, что всё… Если уж от первого мотора начало рвать пластик морды, то от такой морковки я боялся увидеть груду смятого пластика. Но подойдя к планеру, я увидел целый самолёт. Ну, разве что трубки крыла лопнули. В общем, итог аварии: лопнула клипса крыла и пришлось сделать новую площадку под акк и купить новые трубки. И всё!!! Комплект клипс - 320 руб + трубка, а фанера у меня и так была.
ВЫВОД:
- Строгий контроль воздушной скорости!!! В очках ощущения совсем другие…
- Сразу оклеивать подобные конструкции изнутри стеклотканью. Веса практически нет, но жёсткость растёт на порядок.
- Арм-скотч вдоль фюзеляжа. Он будет играть роль силового скелета, как тросы на останкинской башне.
P.S. С тех пор указатель скоррости вывел поближе, чтобы хорошо видно было и с тех пор все мои полёты заканчивались благополучно, даже в достаточно сильный ветер…
Перетяжеленный носитель свалился при крутом развороте. Классика.
крутого разворота не было. мне надо было чуть влево довернуть и всё. видимо слегка приподнял нос и свалился на крыло… в очках скорость ощущается совершенно по другому, поэтому и уронил её ниже допустимой…
Добрый день, друзья!
Сегодня немного полетал. Но пока только посчитались файлы OSD (HD выложу завтра. Научусь только файлы сшивать в youtube):
Сегодня всё прошло без крашей. Первый полёт прошёл гладко, а второй не без приключений:
- Забыл включить очки на втором старте, поэтому видео началось, когда планер уже был в воздухе;
- На второй минуте схватил Throttle failsafe. Причём планер, вроде управлялся, а мотор не включался. Сработал RTL и когда я подлетел поближе связь восстановилась;
- На 18:23 на посадке произошёл скачок высоты с 50 до 200 м… Вот это странно…
P.S. Ну и микрофон надо попробовать убрать в фюзеляж или как-то в поролон укрыть - сильно ветер шумит… Начну просто с “убрать в фюзеляж”.
и микрофон надо попробовать убрать в фюзеляж
Возможности выключить его?Или “прогнать” видео через MOVAVI и убрать звук или заменить на своё:музыку,коментарии, …
Его с таким же успехом можно было не ставить, судя по вашему мнению. Но оно не совпадает с моим. Просто надо его правильно разместить…
качество записи ОСД ужасное, муары и отвратительный нудный звук который нафиг не нужно писать.
качество записи ОСД ужасное, муары и отвратительный нудный звук
Ну, пока что есть… Будем работать над качеством…
Пока посчиталось только первое видео с камеры:
Наверное уже был вопрос по поводу R9M/
Но всёже чем обусловлен выбор в сравнеении с тем же TBS например
не знаю. видимо тем, что пульт тоже frsky
по крайней мере передатчик к пульту сразу подключился и я на него уже накатил послкднюю прошивку.
теперь надо и приёмник обновить
единственный косяк, это то, что мне прислали версию на 915 МГц, так что теперь жду правильные антенны, на 868 МГц, хотя тут я сам косякнул, так как думал, что пришлют с двумяч наборами антенн…
Дальность полета большая?
с данной начинкой нет… на 1 км. дальше управление пропадает… надо дальнобой ставить. видео - 1.2 ГГц, управление 868 МГц.
Добрый вечер, друзья!
Вот засел за думу о том, как подключить новый, дальнобойный приёмник. Разъёмов у него много:
Понятно, что к Vcc и GND пойдёт питание, с RSSI out - аналоговый уровень сигнала. По идее ещё надо подключить S.PORT и S.BUS OUT… Но вот назначение остальных разъёмов пока непонятно… Прошивка заливается через S.PORT, так что назначение остальных разъёмов пока не понятно…
RX/TX для подключения фрскаевских датчиков.
для подключения фрскаевских датчиков
В руководстве написано:
TX1 is inverted SBUS signal.
RX1 is inverted S.Port signal.