ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)
Вроде бы это можно поменять в настройках в новых планерах… там есть минтроттле и макстроттле или что типа того (у меня под рукой нету планера)
весь планер облазил, не нашел. может называется как то по другому?
весь планер облазил, не нашел. может называется как то по другому?
Параметры THR_MIN и THR_MAX - вроде бы, я не пробовал…
сейчас у меня thr_min=0, thr_max=1000. в подписи к этим значениям - Units: percent.Description: the min(max) throttle which the autopilot will apply. что то мне кажется это не то
thr_min=0
а у меня минимум 130
поменял значения, все равно на моторы идет минимум 1200, где еще копать?
снова в деревне и снова фигня получается =)
их хорошего:
- AltHold на ms5611 крут, без настроек с не прикрытым датчиком метр держит без проблем
из плохого, но не относится к проеку: - рама не совсем квадрик и миксы не переделал, при резком yaw коптер сваливается на бок
- повесит 300 граммовый подвес спереди - квадрик управляется стал крайне фигово - тяжело рулить и вперед заметно тянет
- аккум 2.2Ah nanotech 25с - чето греется сильновато и дуется (при том что не падал и нет повреждений)
- только сейчас заметил что почти оторвался проводок fpv камеры (после падения как то не проверял особо)
в общем планы были по съемке, но всё в пролете, но althold протестил =)
AltHold на ms5611 крут, без настроек с не прикрытым датчиком метр держит без проблем
+1
- рама не совсем квадрик и миксы не переделал, при резком yaw коптер сваливается на бок - повесит 300 граммовый подвес спереди - квадрик управляется стал крайне фигово - тяжело рулить и вперед заметно тянет
У меня было нечто подобное подцепил GoPro хекса при YAW сваливался на бок немного. И отрывался с небольшим расколбасом. Урал GoPro. Все прошло. Насколькоя понял надо добиваться хорошей развесовки иначе пободное будет повторяться.
у меня на перед 300 грамм перевеса сейчас (для 1кг квадрика это внушительная цифра, хотел скомпенсировать аккумом, но лениво было выпиливать полоску для крепления между лучами), на гексе тоже был первес, но там в центре аккум на 700 грамм почти и никакого сваливания не было, а сегодня по yaw крутанул по резче и теперь менять 2 пропеллера и один болтик.
как домой вернусь - буду опять переделкой заниматься да и высокие шасси уже вот-вот придут и весь вес можно будет сместить вниз… еще закралась мысль, а не восстановить ли гексу, уж очень шикарно летала
сейчас идея совместить аккум (5Ah уже на таможке) и подвес в одной конструкции и на трубки топливные налепить на раму, на 99% уверен что про желе можно будет забыть, во всяком случае на трешке такой вариант (думаю понятно что от rcexplorer) убрал вообще все дрожания (резкий спуск не в счет) камеры
а и еще момент, приземлялся с барометром, коптер достиг земли, а потом резко подпрыгнул и впилюкался в препятствие, видимо потоки воздуха от винтов у земли нехорошо подействовали на незакрытый барометр
поменял значения, все равно на моторы идет минимум 1200, где еще копать?
летать хочется уже, все настроил, кроме мин тротла, подскажите уж
сейчас идея совместить аккум (5Ah уже на таможке) и подвес в одной конструкции и на трубки топливные налепить на раму, на 99% уверен что про желе можно будет забыть, во всяком случае на трешке такой вариант (думаю понятно что от rcexplorer) убрал вообще все дрожания (резкий спуск не в счет) камеры
Я тоже так думал с GoPro. Оказалось что я не прав и желе есть. вот линк следуюшим постом видео. Терь думаю помягче дамперы поставить. Вообшем тюнинг нужен.
летать хочется уже, все настроил, кроме мин тротла, подскажите уж
RC1_MIN
RC1_MIN
у меня троттл на rc3, сейчас значение там 1000. при арминге на моторы идет 1200. меняю на 990 - при арминге 1190. в общем там прибавляется 200 сразу. если сделать 900, как мне бы подошло (+200 - получаем 1100), то невозможно заармить. что ж как сложно то все…
Поставил 2.7R2 На плату Crius AIO PRO
что-то очень слабо сопротивляется, до Кука очень далеко.
Подлетал, висит очень нестабильно, поднимал P, начинались осцилляции, но сопротивляется все равно слабо…
Что нужно настраивать?
Хммм… почемуто у 3его регулятора центральное положение было выставленно 960, вместо 1500, поменял, стало лучше, но все равно как то крутится по YAW
что-то очень слабо сопротивляется, до Кука очень далеко.
Регули моторы пропы весс расстояние между моторами какое?
поднимал P
Какое P поднимали?
Регули 30А прошитые, моторы NTM 28-26 1000kv винты 10х4.7 Вес 1.1кг с батарейкой, виброразвязки нет,фильтр не добавлял, но с куком то прекрасно летал.
Поднимал Rate Roll, Rate Pitch до 0,200 при этом I=0 D=0,005
выставлен Акро режим, компас активирован, может в компасе дело или он в акро не работает?
выставлен Акро режим,
Вот здесь я не помошник. Всегда леатл в Stabilize уменьшал Rate P.
может в компасе дело или он в акро не работает?
В акто не работает начинает со стаба работать
Я тоже так думал с GoPro.
тут похоже что кому как повезет, у одних лучше становится, у других хуже… мне повезло на трешке (только не проха была, а 200гр фотик на одной рейке с 2.2ah аккумом), надеюсь на квадрике тоже такой фокус пройдет, но тут главное не переборщить, а то будет вся эта конструкция болтаться, сводя с ума мозги и мотая квадрик как маятник
выставлен Акро режим
зачем??? я не понимаю зачем акро режим на подобных контроллерах?
в основном чтобы полетело на новых прошивках народ RateP уменьшает до 0.09 и ниже (в соседней вкладке с пидами) и потом со StabP играется, у меня например на квадрике 7 стоит там на прошитых blueseries
Я предполагаю, что проще сначала настроить только по гирам, а потом уже настраивать и аксели с компасом…
Я предполагаю, что проще сначала настроить только по гирам, а потом уже настраивать и аксели с компасом…
Это Action plan для multiwii. Сам ему следовал. С пиратом моя практика показал что можно пропустить гиро режим. Попробуйте сразу в STAB режиме. с Rate P 0.09 а остальное дефолтовое. Не понравиться тогда уже можно посмотреть это и это. Только учтите что ролики староваты но обшая идея думаю(надеюсь) верна. Сам по приезду домой буду этим заниматься. Хотя мне и так как бы нравить как летает.
облетал сегодня 2.6R6. с пидами наиграться как следует не удалось, аккум сел. из плюсов - висит стабильно, управляется нормально, высоту держит ±20-30см если висеть на месте и ±пол метра если летать. из минусов - ни разу не получилось подняться только на гирах - слишком чувствителен что ли, тут же норовит куда то завалиться и немного крутит по yaw, и очень сложно взлететь (причем именно только оторваться от земли, потом все нормально) в стаб режиме. увеличение P дает только осцилляцию, игрался и I, до D дело не дошло.
акро - P-0.100, I-0.08, D-0.000
стаб - P-0.175, I-0.08, D-0.004
2.7 R2 почему то не компилируется на атмегу 1280
(
c:/users/алексей/desktop/квадр/arduino-1.0.1/hardware/tools/avr/bin/…/lib/gcc/avr/4.3.2/…/…/…/…/avr/bin/ld.exe: ArduCopter.cpp.elf section .text will not fit in region text
c:/users/алексей/desktop/квадр/arduino-1.0.1/hardware/tools/avr/bin/…/lib/gcc/avr/4.3.2/…/…/…/…/avr/bin/ld.exe: region text overflowed by 6532 bytes)
, а если выбрать атмегу 2560 то занимает примерно 140 килобайт.
2.6 последняя версия замечательно помещается на 1280… как запихнуть 2.7 в атмегу 1280?