ArduCopter Mega: порт на обычную Arduino (тестим)

Sir_Alex
atumis:

перемычка запаяна

Возможно, что просто не в ту сторону запаяна, т.к. она как раз и выбирает адрес или 0x77 или 0x76.

AKstoAK

Подскажите, подключил новые регуляторы к этой платке goodluckbuy.com/mwc-multiwii-4-axis-x-mode-flight-… регулятор пищит, а на плате загораются 2 раза синий и переключается на красный. НУжно как-то привязывать или что?

выяснил, ошибка была из-за настроенного,но не подключенного компаса, но регуляторы моторы все равно не крутят

kren-DEL
AKstoAK:

2 раза синий и переключается на красный.

очень похоже на то, что датчики не определяются, поэксперементируйте с выбором

AKstoAK
AKstoAK:

одскажите, подключил новые регуляторы к этой платке www.goodluckbuy.com/mwc-multi...ard-quadx.html

все настроил, инициализация регулей по пискам проходит как по мануалу, но на платке после бысрой смены синий-красный остается мигать синий диод в ожидании арминга, у регулятора арминга нет, как завести моторы?

регулятор такой goodluckbuy.com/hobbywing-20a-skywalker-quattro-20…

kren-DEL
AKstoAK:

у регулятора арминга нет, как завести моторы?

калебруем аппу, калебруем реги (всё без пропов, соблюдайте ТБ), потом газ в правый нижний угол на 3-5 сек, лампочка загорится постоянно - арминг прошёл

AKstoAK

А как теперь калибровать левел? Нажимая на кнопку Calibrate Accel ничего не происходит

Sir_Alex
AKstoAK:

А как теперь калибровать левел? Нажимая на кнопку Calibrate Accel ничего не происходит

Если прошивка 2.9, то калибруем в планере.
Если прошивка 2.8 и младше, ставим Mission Planner версии не старше 1.2.29 - там еще есть старая калибровка. Либо удерживаем газ в 0 и влево (DISARM), секунд 10-15 - Включится так же калибровка акселей.

AKstoAK

Все вроде нормально, в планере все горизонты показывает ровно, но один из мотров старутет раньше, процентов на 5-10 газа подключаются остальные

kren-DEL
AKstoAK:

процентов на 5-10 газа подключаются остальные

регули калибровали? Такое наблюдается, когда некалиброванные регули

AKstoAK
kren-DEL:

регули калибровали? Такое наблюдается, когда некалиброванные регули

да, точно, откалибровал - теперь всё синхронно. На самом деле калибровал только один мотор, почему-то подумал раз регулятор 4в1 значит скопирует и на остальные))

Polder

Я в ардуино новичок, а возможно все это будет запустить на Arduino Leonardo ? (такая плата в пути, для других целей)

EduardNN

Залил 2.9R4 в платку PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1 - планер не коннектится… терминал выводит информацию о версии, а на команды не реагирует.
Залил 2.7R4 - все работает корректно.

P.S. конфиги одинаковые…

kren-DEL
EduardNN:

Залил 2.9R4 в платку PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1 - планер не коннектится…

а сам планер обновляли?

atumis
Polder:

Я в ардуино новичок, а возможно все это будет запустить на Arduino Leonardo ? (такая плата в пути, для других целей)

скорее нет, чем да, точнее… нет)))))

EduardNN
kren-DEL:

а сам планер обновляли?

Да. с Mega MWC 2560 конектится и даже не плохо летает, а вот с CRIUS_AIO_PRO_V1 такое впечатление что не “видит” датчиков( аксель, гиро и т.д.)

kren-DEL
EduardNN:

Да. с Mega MWC 2560 конектится и даже не плохо летает, а вот с CRIUS_AIO_PRO_V1 такое впечатление что не “видит” датчиков( аксель, гиро и т.д.)

походу, когда датчиков не видит код при загрузке просто зависает, проверьте адреса датчиков через pde_spy

Sir_Alex
EduardNN:

Залил 2.9R4 в платку PIRATES_CRIUS_AIO_PRO_V1 - планер не коннектится… терминал выводит информацию о версии, а на команды не реагирует.

Скачайте еще раз исходники. Кто то (не будем показывать пальцем 😃 ) изменил адрес компаса, по этому он у вас и зависает при инициализации.

EduardNN

Скачал, залил, результат тот же - не конектится…

…Повторюсь, железо ни при чем. 2.7R4 на этой же плате , с такими же настройками в планере и конфигами работает .

soliada
EduardNN:

Да. с Mega MWC 2560 конектится и даже не плохо летает, а вот с CRIUS_AIO_PRO_V1 такое впечатление что не “видит” датчиков( аксель, гиро и т.д.)

Сталкивался с аналогичной проблемой на CRIUS_AIO_PRO_V1,только с МультВи.Там вылечилось при включении интернал пуллапс и выбором типа каждого датчика по отдельности,а не типа платы.Потом заменил на плате такую детальку как LLC и стало работать как у всех))ИМХО видимо какя-то партия плат имела бракованные LLC,или с другими характеристиками.

EduardNN

Тоже подумал на “железо” , но с предыдущей версией ПО все Ок…

AKstoAK

как ни выставлял левел, как ни игрался с пидами, как ни калибровал регуляторы - 2 мотора крутят быстрее и переворачивают коптер, хотя стартуют одновременно, не знаю что делать