А давайте обсудим Arducopter - APM
но стоило ему подняться выше башни он гад начал вести активную беседу с внешней точкой на крыше и забил управление, но не полностью. он зажал канал влево и квадрик боком попер
А разве такое может быть? То есть там же просто частотная модуляция (или как это назвать). Все каналы управления передаются на 1 частоте и даже какое то шифрование присутствует.
Я вам как программист программисту… Исправляя один баг, можно конкретно начудить, вплоть до того, что только пофиксенное и будет работать.
Если так рассуждать, то можно, так и сидеть на старых версиях и бояться всего нового.
Зачем пробовать на самом дорогом и любимом?
Исправляя один баг, можно конкретно начудить, вплоть до того, что только пофиксенное и будет работать.
Релизная прошивка, она на то и релизная, что проводится общее тестирование всего функционала.
большое спасибо за эксперимент, я коллекционирую подобный опыт.
однозначно передающие устройства на 2.4 ставить рядом с приемной антенной нельзя, но было теоретическое знание.
и то что точки доступа мешают - тоже
скажите какая у вас аппаратура, мне для статистики
авиониксовский клон туринджи…
А разве такое может быть? То есть там же просто частотная модуляция (или как это назвать). Все каналы управления передаются на 1 частоте и даже какое то шифрование присутствует.
Вот тут не чего сказать не могу)) но факт что крыша у приемника сьехала…
подскажите, пожалуйста, какой GPS модуль для APM2.5 будет самым безглючным?
сегодня просмотрел лог полета по GPS и выяснил, что первые 2 минуты полета прошли в “no GPS” режиме (uBlox NEO6-M с хоббикинга).
затем появился 3D FIX и завершился полет уверенным впиливанием в земную твердь. причем на приборах в этот момент было около 5 м высоты.
для решения поставил телеметрию и планирую прикупить адекватный GPS-модуль.
подскажите, пожалуйста, какой GPS модуль для APM2.5 будет самым безглючным?
Думаю сложно будет что-то посоветовать. Сам завтра буду ставить GPS+Compass - резать дорожку на плате и за одно перешивать на 3.0 прошивку.
До этого стоял NEO-6M v2 c таймера. Претензий к нему не было. Макс ловил на нем макс 13 спутников в среднем 9-11. У нашем регионе кажется больше и не поймаешь во всяком случае никогда больше не видел.
сегодня просмотрел лог полета по GPS и выяснил, что первые 2 минуты полета прошли в “no GPS” режиме
Сейчас можно включить проверку на арм. Пока 3д фикса не будет арм не пройдет. По умолчанию отключено. Включать или нет каждый для себя сам решает.
какой GPS модуль для APM2.5 будет самым безглючным?
После подключения питания, обычно ожидаю 4-5 минут до взлета пока по OSD не будет как минимум 8-10 спутников и не пройдет полностью инициализация всей информации в контроллере
После подключения питания, обычно ожидаю 4-5 минут до взлета пока по OSD не будет как минимум 8-10 спутников и не пройдет полностью инициализация всей информации в контроллере
понял, что допустил просчет. в целях безопасности постоянно отрубал батарейку, если коптер на земле и не собирается летать. но перед полетами делал “прогрев” электроники и GPS минут на 5. после обратного подключения отводил поиску спутников минуту, ориентируясь на световую индикацию GPS модуля. в итоге летал по 6 спутникам - где то к середине-концу полета 😃
теперь только телеметрия и ноут для предстартовой проверки
p.s. заказал uBlox LEA-6H
теперь только телеметрия и ноут для предстартовой проверки
Достаточно OSD за $15 кваксов и контролировать колличество спутников.
Моргать перестает когда 6, а летать надо 9-12 ( для безопасности и точности )
Если так рассуждать, то можно, так и сидеть на старых версиях и бояться всего нового.
Так получилось, что вливался в Ардушку с появлением версии 2.9.1.b… в первых полетах лоитер работал идеально, а потом начались чудеса (грешу на МишнПланер).
Вполне разумно спросить мнение о новой прошивке, прежде чем идти ломать винты и лучи в очередной раз.
Релизная прошивка, она на то и релизная, что проводится общее тестирование всего функционала.
У меня был конкретный вопрос про V3.0.0… без всяких rc… Мнение о всем остальном (включая предыдущие релизы и теории о возможных вариантах) в данном вопросе мне просто не интересно.
грешу на МишнПланер
А он чем виноват? Его задача не стабилизировать, а данные принимать и загружать. Как бы в нем функции rnd для заливаемых данных нет:)
Что то не прошивается платка
На шаге
“Reading Hex File” появляется “Communication Error- no connection”
На любых прошивках, на разных ноутах, на разных версиях миссион планера
Что могло случиться?
Может GPS мешает?
Что то не прошивается платка
А откуда родом платка?
А откуда родом платка?
RCTimer
Терминалом подключается.
А через Ардуино не компилица, выдает new declaration ‘uint8_t digitalRead(uint8_t)’
Что, никому не встречалось???
Выходные пропадают!
Что то не прошивается платка
На шаге
“Reading Hex File” появляется “Communication Error- no connection”
На любых прошивках, на разных ноутах, на разных версиях миссион планера
Что могло случиться?Может GPS мешает?
Все проблема решилась. Путем прошивки hex файла с ВЫКЛЮЧЕННЫМ интернетом.
Похоже они сделали систему “свой-чужой”, ну или это просто баг
А он чем виноват? Его задача не стабилизировать, а данные принимать и загружать.
Вот сами и ответили…
Позиций настройки стало больше (под V3), а использовалась старая прошивка, которая часть данных (из МишнПланера) не использовала… однако эти данные в платку вписывались.
Пришло мне minim osd, подключил, наложение было четким! Несколько раз отлетал и перестало накладывать текст. Все в нем обновил, заработало, но текст стал размытым, не совсем понятны буквы. Первую просто пояльником сжог по глупости, 2-я поработала немного и тоже сдохла, последняя осталась, которая с новыми прошивками текст мылит, текст почти не читаемый, показания более менее. Не пойму в чем проблема!
А есть такие, у кого работает Failsave и RTL?
Есть способ (безопасно) проверить эти режимы?
Остальные режимы - Loiter, Land, Alt hold работают без нареканий.
Ну чтож. Вот и первый краш.
В общем, намучавшись с установкой прошивки 3.0.0, ожидал чего то стабильного в итоге получил краш.
В общем лойтер перестал адекватно работать, стал плавать хаотично в пространстве.
В итоге рискнув поднять коптер метров на 50 в позишн холде, на спуске коптер довольно резко потянуло назад, движение стика вперед не принесло результата, и я принял решение перейти в акро, но вырулить не успел, врезался в дерево.
Сломал один проп.
Чуть позже будет видео с гоупро.
Как теперь логи смотреть не пойму, можно ссылку на инструкцию?
общем лойтер перестал адекватно работать
Смотрите на вибрации. У меня происходило то же, когда отскакивал кусок пропа. А в стабилазе работает отлично