Rabbit Flight Controller
Все тесты провожу в помещении,
размер помещения ?
как крепятся двигатели к лучам ? лучи к центру ? Пропы к моторам
Чудес не бывает. Надо искать причину
размер помещения ?
Точных цифр назвать не могу. Но дело ен в помещении 100%. На улице поведение коптера не меняется.
как крепятся двигатели к лучам ?
Двиг - Турнига 2217 20т. Сидит на мотомаунте, идущем в комплекте.
лучи к центру ?
Лучи проходят между пластинами рамы и зажимаются в 2х точках винтами.
Пропы к моторам
Стяжки. До этого крепили гайкой, но, на наше удивление, там сбилась резьба(может пережали, хотя чёрт его знает) и пропы чуток прокручивались. Теперь на стяжках. Поведение было таким же непредсказуемым и на гайках.
Чудес не бывает. Надо искать причину
Совершенно согласен. Ввиду этого и решил написать сюда.
Думал уже и на кривизну рамы, и на аппу… Даже винты заменил. Ничего не помогает. Даже тримеры не помогают - по видимому мозг сам отцентровывает показания стиков.
Пока что склоняюсь в сторону кривости калибровки регуляторов, ибо как то они странно играют мелодию во время калибровки. Буду возле коптера - посмотрю в какой режим они заходят при этом.
А вибрация не может мозги снести?
Ну, мозги закреплены на туго закрученных канцелярских резинках. Да и, даже если бы был снос по вибрациям, он бы проявлялся хаотично, а не после перепрошивок и прочих чудений.
Регуляторы - Plush 40A(BlHeli)
вертолетные регуляторы иногда калибруются так - включаем аппу, стик ставим в полный газ, включаем питание на регуль. Он пищит один раз. Двигаем стик в 0 - регуль играет мелодию.
Также неадекватное поведение может быть связано с недостаточным размером пропов. У нас такое было - аппарат расчитан на 11-12", а для теста на вибрацию ставили 10". Взлетал ровно, а при попытках маневрировать сразу валился на бок. каждый раз в разную сторону.
на туго закрученных канцелярских резинках.
Кроля не стоит так крепить. это штука для мультивия необходима. кроля лучше всего просто к раме на 2х сторонний скотч. и нет проблем. Я за этот месяц собрал 4 аппарата на кроле - от 450го квадра до 700 и 800 гексы. везде на 2х сторонний скотч и нет проблем
вертолетные регуляторы иногда калибруются так - включаем аппу, стик ставим в полный газ, включаем питание на регуль. Он пищит один раз. Двигаем стик в 0 - регуль играет мелодию.
Хм, но ведь это касается калибровки только напрямую? А что по поводу калибровки через мозги?
Также неадекватное поведение может быть связано с недостаточным размером пропов. У нас такое было - аппарат расчитан на 11-12", а для теста на вибрацию ставили 10". Взлетал ровно, а при попытках маневрировать сразу валился на бок. каждый раз в разную сторону.
У нас 12", так что не думаю, что проблема в этом. + тянуть начинает сразу же.
Кроля не стоит так крепить. это штука для мультивия необходима. кроля лучше всего просто к раме на 2х сторонний скотч. и нет проблем. Я за этот месяц собрал 4 аппарата на кроле - от 450го квадра до 700 и 800 гексы. везде на 2х сторонний скотч и нет проблем
То есть проблема может быть в “плавучести” самой платы? ок, попробуем посадить на скотч, или же на липучку - для удобства. Хотя сомневаюсь что проблема в этом.
Какие ещё могут быть варианты? А вообще, неверная калибровка ESC может так проявляться?
А что по поводу калибровки через мозги?
никогда не доверял этой процедуре) всегда делал по одному регулятору напрмую от ресивера. и заодно направление вращения моторов проверяется.
в “плавучести” самой платы
вполне. Она начинает раскачиваться и ловит какой-нибудь резонанс. липучку не стоит. по крайней мере когда датчик БК подвеса крепишь на лепучку к камере - он сходит с ума. на 2х сторонний скотч для зеркал - самое то. Правда фиг отдерешь потом.
никогда не доверял этой процедуре) всегда делал по одному регулятору напрмую от ресивера. и заодно направление вращения моторов проверяется.
Хм… Интересно… Но, опять таки, есть ли смысл калибровать напрямую? Могут ли регуляторы вызывать такое поведение?
вполне. Она начинает раскачиваться и ловит какой-нибудь резонанс.
Я об этом, кстати, думал, но почему то сразу же откидывал такие мысли.
липучку не стоит. по крайней мере когда датчик БК подвеса крепишь на лепучку к камере - он сходит с ума. на 2х сторонний скотч для зеркал - самое то. Правда фиг отдерешь потом.
Попробуем и то и то))
Могут ли регуляторы вызывать такое поведение?
вот это сомнительно; хотя. скажем при взлете один регуль идет в разрез . Мозг чует перекос и добавляет на этот регуль газа. но в какой то момент уровня этого газа уже не хватает для коррекции и тогда он начинает валиться.
Я об этом, кстати, думал, но почему то сразу же откидывал такие мысли.
это обсуждалось все в ветке про MultiWii вроде бы.
Вот собрал все 3 на кроле. Никакой виброразвязки. Все Кролики на скотче.
Вот собрал все 3 на кроле. Никакой виброразвязки. Все Кролики на скотче.
ок, попробую. Хотя мне кажется, что дело не в этом.
Кстати, есть ли смысл выносить компас на луч? И можно ли его выносить на пару с баро? Просто мы его подняли на сантиметров 6-7, а вынести, думаю, было бы ещё идеальнее.
Кстати, есть ли смысл выносить компас на луч?
я лично никогда этого не делал. но думаю на луч - плохая идея. во-первых луч вероятно из алюминия. А во вторых - по лучу или внутри идут провода к мотору. что не есть ГУД. Единственное что я делаю - это поднимаю саму плату кроля в общем на 2-4 см выше уровня силовой разводки. GPS же по возможности выношу - видно на фото на квадре и на 700й гексе. он стоит вместе с сонаром на вынесенной площадке. Хотя если площадки у рамы нет - то просто леплю на коробку с мозгом. И никаких проблем. Многие говорят вот что при сильном газе компас плывет - я проверял пару раз - с пропами приматывал скотчем и смотрел через ГУИ - никаких движений компаса не заметил.
Однажды была вот такая адская сборка
все отлично летало, дорогу домой находил с погрешностью 3 метра. И да - холодный старт - после недели в отлюченном состоянии - поиск спутников - менее минуты. Сразу находит половину. далее увеличивается.
ок. С размещением мозгов всё ясно.
Если вернуться к проблеме, могут ли быть ещё какие то возбудители такого поведения?
ЗЫ Забыл отметить - рама своя, то есть изготавливали сами. Могут ли тут быть какие то проблемы? Хотя 1 раз ведь он висел идеально…
Забыл отметить - рама своя, то есть изготавливали сами. Могут ли тут быть какие то проблемы?
показывай рамку? хотя честно говоря - не думаю. Может если лучи слишком пластилиновые - тогда все может быть, но если она достаточно жесткая - маловероятно. я сейчас делаю сам рамку. правда будет с Naza, но не думаю что будут какие- то проблемы.
Может если лучи слишком пластилиновые - тогда все может быть, но если она достаточно жесткая - маловероятно.
Делаем из дерева. Хотим посмотреть на результат. Пока только кустарно, ибо надо увидеть результат.
Лучи жёсткие, так что не думаю… Да и, опять же, был же случай стабильного поведения.
случай
у меня тоже был случай стабильного поведения мультивия. потом он две недели даже не оторвался ни разу. потом опять день летал как ни в чем не бывало. и ничего не делалось. тут скорее стабильный полет - случайность.
а насчет деревяшки - попробуйте конечно. но имхо 15х15мм алю профиль - это супер. даже с рамой 4х ярусной из стэф вес рамы менее 1кг.
тут скорее стабильный полет - случайность.
Любая случайность - совокупность каких либо действий. Вот эти действия я и хочу повторить.))
Я просто не знаю, что ещё может быть?
Кстати да, ведь тогда, когда у нас всё ок было, кроль тоже на резиночках висел. Вот как получается.
Не знаю баян или нет, кажись у любителей кроликов скоро праздник 😃
New Rabbit V2 will soon be available.
Rabbit V2 supports up to10 axis, Bluetooth, digital transmission, OSD, improved sound and light alarm, protective case and expects to roll out in late March.
А впрочем может и фейк, хз.
… интересно, код опять закрытый?
Хз, что-то есть тут
translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=…
Меня смущает 2 момента:
- MISO и MOSI на корпусе, не AVR ли там, stm вроде программируется через другие порты
Правка - кажись ложная тревога, эти разъемы (MISO, MOSI, SS, SCL) используются для шины SPI - информацию на rcgroups давал не cmpang а кто-то другой
В общем это может либо фейк, либо новый клон неизвестного производителя.
либо новый клон неизвестного производителя.
в любом случае в продаже пока нет.нового из тогочто заявлено ети мозги не дают кроме 10 выходов.блутуз осд,освещение и индикация =все ето легко навешиваеться внешними устройствами,а когда все обединяеться в одном устройстве начинаються косяки.а в случае с кроликом устранение растягиваеться на месяца.
у меня тоже был случай стабильного поведения мультивия. потом он две недели даже не оторвался ни разу. потом опять день летал как ни в чем не бывало. и ничего не делалось. тут скорее стабильный полет - случайность.
а насчет деревяшки - попробуйте конечно. но имхо 15х15мм алю профиль - это супер. даже с рамой 4х ярусной из стэф вес рамы менее 1кг.
Итак, сегодня стали решать проблему. Как я и предполагал - регуляторы. Причём дело вовсе не в калибровке. Хотя после калибровки через аппу движки стали намного отзывчевее и плавнее работать.
Так вот, решили попробовать дать газу напрямую, без участия мозгов. Оказалось, что коптер всё равно клонит взад. Начали разбираться - 1 из регуляторов ведёт себя не так, как остальные. При полном газу всё ок, но вот кривая набора…
Вобщем разобрали всё и сейчас разбираемся.
Может ли быть, что во время прошивки прошивкой Simonk какие то параметры прошились не верно, и теперь кривая набора газа у 1го из регуляторов не такая?
И ещё один вопрос: Почему в режиме изменения конфигурации регулятора через передатчик пункты меня как у “главного” типа регулятора, хотя прошивали как “Мульти”? Или в чём загвоздка?