Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
А тут какието другие еще кроме Назе32обсуждают?
Вот я и зашел туда, никакого baseflight+ в продаже не увидел. Подумал, что пропустил что-то…
baseflight+ - это альтернативная прошивка для naze32 (см. выше в этом топике)
Получил таки платку от NAZE32 и китайскую без датчиков. Пришли почти одновременно.
Попробовал полетать на NAZE32 - просто улет, залил, включил и полетел, без настроек ПИД. В воздухе на стабильном режиме держится супер, гораздо лучше чем то, что у меня выходило с arduino и multiwii.
На радостях прикрутил freeimu 4 (с гироском mpu6050 и барометром ms5611), которая завалялась, к китайской плате, осталось только самое главное - испытать в полете. Исходники лежат здесь: code.google.com/p/baseflight-fi4/
вот как это сейчас выглядит в Multiwii GUI
Обновился код для жпс с мултивия последнего, таймкоп говорил что еще не тестировал, так что на страх и риск если у кого есть желание. code.google.com/p/afrodevices...baseflight.hex
Подскажите, кто протестировал, возврат к точке старта по GPS действительно работает?
[QUOTE=kolaa;3532037]Получил таки платку от NAZE32 и китайскую без датчиков. Пришли почти одновременно.
А можно ссылочку на китайскую платку с датчиком 5611 которая?. Вроде стараниями друзей тоже полетела назе32 ровненько-держу в вкадрате 2 на 2метра достаточно уверенно,но без баро , немного вверх вниз конечно есть,наверно все таки лучше кука:)
Спасибо за ссылку.У меня старая плата,с японии, одна из первых…
TC профиксил MPU6050 code.google.com/p/afrodevices/source/detail?r=191
Это гуд, как раз собираюсь перепаивать датчики на MPU6050 😃
Зачем перепаивать-она и так летает великолепно с отключенным баро)).Вот баро перепаять на 5611 и прописать его,как на вии,чтоб высоту держал…Поставил на микроквадрик-не мог налетаться.Батарейки 1 ампер хватает на 8 минут полета,моторки 1811 пропы 5030,расстояние между моторами 300мм.
Моя, шаловливая бестия, летает так, как хочется ей а не мне.
Краткие ТТХ
тип: hexa-x
моторы: RC-timer 850kv
пропы: EPP 10x4.5
регули: rctimer 20A (не прошитые)
акк: 5200/20С
все вместе весит около 1,3кг
Первое что не получилось:
— привязать блютус, действовал по инструкции на форуме, сменил частоту на 115200, подключил к плате, моргает красный светодиод на блютусе, но никаким устройством обнаружить его не удалось
— по мануалу Тимура, залил прошивку 150, в wii_wingui 1.04 баро почемуто не виден, вывел на тублер только акселерометр
В полете, никак не получается удержать его ровно, постоянно кудато убегает, взял его крепко в руки, дал газу и начал валить его в разные стороны, чтобы проверить как отрабатывает наклоны: по yaw, roll отрабатывает довольно резво, а вот по pich очень-очень вяло.
Залейте вия базефлайт и обязательно!!! поставьте на хорошую виброразвязку платку,потом уже крутите пиды.Начните с низкого тайминга на регулях.
Залейте вия базефлайт
вы имеете ввиду эту прошивку? baseflight-20120726.zip
Насколько понимаю она одна.Но утвердительно не могу ответить- комп на даче с прошивками.
Залейте вия базефлайт и обязательно!!! поставьте на хорошую виброразвязку платку,потом уже крутите пиды.Начните с низкого тайминга на регулях.
- Прошивку залил (baseflight-20120726.zip)
- Сделал подобие виброразвязки
Сначала не мог армировать плату, решил через навешивание ARM на AUX
На стоковых пидах уже уверенно отрабатывает наклоны, летать в комнате не решился, тестировал в руках.
Управление BARO так и не появился в wingui, хотя сам датчик определяется (в wingui и CLI)
Завтра в поле выгул зверька
Баро сразу отключайте,без него вполне комфортно летать,заметил интересную вещь-без баро с акселем и гирами очень низко над асфальтом(10-20см) мквад летает как по сонару, даже тротл не трогаю! Наверно дейсвует подушка,которую микроквад создает под собой.Еще по поводу вибры-берем резинку-колечко от денег:-) и просовываем в дырочки на плате(расстояние между ними на плате назе32 примерно 28мм),потом натягиваем на пластиковые стоечки, вкрученные в родные размеры на раме, получается очень хорошая виброгасилка:-)
“налетался”. Первые пару минут не мог взлететь, зверек валился на хвост, набравшись смелости, даванул газу, поднялся метра на 3, выровнялся и начал плавно спускаться.
Даванул гашетку “до полика” поднялся метров на 8 и погреб в сторону плавно снижаясь, не смотря на то что газ я не уменьшал.
Достал свежий аккум, ооочень резво ушел вверх, чуть скинул газ до 80%, началось плавное снижение, покинул газу, реакции не последовало, плавно плюхнулся на брюхо.
Придавил лапы кирпичами и дал газу, по индикатору батареи аккум сильно просаживался до 3.3, при сбросе газа, напряжение возвращались до 3.9 на банку.
Вариантов особо не было, зацепил 2 аккумулятора, старт получился вменяемый, а вот управлять было невозможно, газ в районе 90-100%, запаса по тяге почти не было, плюхнулся на брюхо сломав одну ногу.
В финале, запустил зверя с руки, было страшно, но минутку полетал.
Вывод аккумуляторы купил совершенное Г…
Может провода используете тонкие?
Напряжение где мерили?
На балансировочном?
Или ОСД стоит какой?
Провода выходят не тоньше 14авг, из разъема пучком к регулям.
напругу мерял на балансировочном разъеме.
коллективным разумом решили, что косорылые продали нехорошие аккумуляторы
Интересно… похоже, что таймкоп таки переборол себя - он выложил документ с четвертой ревизией своей платы с MPU6050 и MS5611
code.google.com/p/afrodevices/downloads/detail?nam…