Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32

RC_Gor
TimAU:

Обновился код для жпс с мултивия последнего, таймкоп говорил что еще не тестировал, так что на страх и риск если у кого есть желание. code.google.com/p/afrodevices...baseflight.hex

Подскажите, кто протестировал, возврат к точке старта по GPS действительно работает?

ctakah

[QUOTE=kolaa;3532037]Получил таки платку от NAZE32 и китайскую без датчиков. Пришли почти одновременно.

А можно ссылочку на китайскую платку с датчиком 5611 которая?. Вроде стараниями друзей тоже полетела назе32 ровненько-держу в вкадрате 2 на 2метра достаточно уверенно,но без баро , немного вверх вниз конечно есть,наверно все таки лучше кука:)

ctakah

Спасибо за ссылку.У меня старая плата,с японии, одна из первых…

RA4ASN

Это гуд, как раз собираюсь перепаивать датчики на MPU6050 😃

ctakah

Зачем перепаивать-она и так летает великолепно с отключенным баро)).Вот баро перепаять на 5611 и прописать его,как на вии,чтоб высоту держал…Поставил на микроквадрик-не мог налетаться.Батарейки 1 ампер хватает на 8 минут полета,моторки 1811 пропы 5030,расстояние между моторами 300мм.

chumric

Моя, шаловливая бестия, летает так, как хочется ей а не мне.

Краткие ТТХ
тип: hexa-x
моторы: RC-timer 850kv
пропы: EPP 10x4.5
регули: rctimer 20A (не прошитые)
акк: 5200/20С
все вместе весит около 1,3кг

Первое что не получилось:
— привязать блютус, действовал по инструкции на форуме, сменил частоту на 115200, подключил к плате, моргает красный светодиод на блютусе, но никаким устройством обнаружить его не удалось
— по мануалу Тимура, залил прошивку 150, в wii_wingui 1.04 баро почемуто не виден, вывел на тублер только акселерометр

В полете, никак не получается удержать его ровно, постоянно кудато убегает, взял его крепко в руки, дал газу и начал валить его в разные стороны, чтобы проверить как отрабатывает наклоны: по yaw, roll отрабатывает довольно резво, а вот по pich очень-очень вяло.

ctakah

Залейте вия базефлайт и обязательно!!! поставьте на хорошую виброразвязку платку,потом уже крутите пиды.Начните с низкого тайминга на регулях.

ctakah

Насколько понимаю она одна.Но утвердительно не могу ответить- комп на даче с прошивками.

chumric
ctakah:

Залейте вия базефлайт и обязательно!!! поставьте на хорошую виброразвязку платку,потом уже крутите пиды.Начните с низкого тайминга на регулях.

  1. Прошивку залил (baseflight-20120726.zip)
  2. Сделал подобие виброразвязки

Сначала не мог армировать плату, решил через навешивание ARM на AUX
На стоковых пидах уже уверенно отрабатывает наклоны, летать в комнате не решился, тестировал в руках.
Управление BARO так и не появился в wingui, хотя сам датчик определяется (в wingui и CLI)

Завтра в поле выгул зверька

ctakah

Баро сразу отключайте,без него вполне комфортно летать,заметил интересную вещь-без баро с акселем и гирами очень низко над асфальтом(10-20см) мквад летает как по сонару, даже тротл не трогаю! Наверно дейсвует подушка,которую микроквад создает под собой.Еще по поводу вибры-берем резинку-колечко от денег:-) и просовываем в дырочки на плате(расстояние между ними на плате назе32 примерно 28мм),потом натягиваем на пластиковые стоечки, вкрученные в родные размеры на раме, получается очень хорошая виброгасилка:-)

chumric

“налетался”. Первые пару минут не мог взлететь, зверек валился на хвост, набравшись смелости, даванул газу, поднялся метра на 3, выровнялся и начал плавно спускаться.
Даванул гашетку “до полика” поднялся метров на 8 и погреб в сторону плавно снижаясь, не смотря на то что газ я не уменьшал.
Достал свежий аккум, ооочень резво ушел вверх, чуть скинул газ до 80%, началось плавное снижение, покинул газу, реакции не последовало, плавно плюхнулся на брюхо.
Придавил лапы кирпичами и дал газу, по индикатору батареи аккум сильно просаживался до 3.3, при сбросе газа, напряжение возвращались до 3.9 на банку.
Вариантов особо не было, зацепил 2 аккумулятора, старт получился вменяемый, а вот управлять было невозможно, газ в районе 90-100%, запаса по тяге почти не было, плюхнулся на брюхо сломав одну ногу.
В финале, запустил зверя с руки, было страшно, но минутку полетал.
Вывод аккумуляторы купил совершенное Г…

vtoryh

Может провода используете тонкие?
Напряжение где мерили?
На балансировочном?
Или ОСД стоит какой?

chumric

Провода выходят не тоньше 14авг, из разъема пучком к регулям.
напругу мерял на балансировочном разъеме.

коллективным разумом решили, что косорылые продали нехорошие аккумуляторы

Piranha

Осталось понять где датчики эти побыстрому купить чтоб перепаять 😃

alex_f73

“Optional Freescale Accelerometer” MMA8452Q это случаем не тот который в кролике стоит ? И, что его можно при желании в плату Naze32 впихнуть ? Почитал как понял в Rev4 стоит MPU6050, MS5611, MMA8452Q, HMC5883.
Т.е. TimeCop отказался от данных акселя выдаваемых MPU6050 в пользу MMA8452Q, молодец не стоит на месте, по слухам MMA8452Q хорош. Вот теперь и выбирать наверно между кролем и Naze32 не надо, выбор очевиден.

Лёшич

Летаю на нэйзе, заместо подгоревшего СС, и пока ненарадуюсь. Для полётов на гироскопах всё супер, дв и в режиме стабилизации треха висит крепко, но вот дёрнуло меня проверить всю мощь встроенного магнитометра, ну т запустил режим “калибровать компас”. Повертел, покрутил … диод отморгался. Вроде всё, процесс закончен, да вот в полёте коптер дуреет при попытке держать направление по компасу, и в ГУИ модель вертится аки эпилептик в припадке. Чую что что-то пропустил во время калибровки, а вот что …

Правильно ли я понимаю что для калибровку достаточно повертеть коптер, неважно как и а какой последовательности, относительно 3ёх осей?
Или же существует чётко прописанная последовательность, отклонения от которой ведёт к некорректному поведению?

Из вики нашёл :

ress the mag calibrate in the gui.
for the next 30 sec or so when the led is flashing
rotating the copter around all axes is what you have to do.

rotate 360 degree around yaw axis for x, y calibration
rotate 360 degree around pitch axis for y z calibration
rotate 360 degree around roll for x z calibration

Последовательность важна?

leprud

Последовательность любая.
Силовые провода рядом с платой проходят?