PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка

k4m454k
lion13ch:

Купите оригинал, поддержите проект !

С оригиналом те же глюки?

lion13ch
SergDoc:

уже давно…

Положительный Эффект есть от 400 Гц ? … кроме срывов синхры на некоторых моторах+esc ?

k4m454k:

С оригиналом те же глюки?

Полагаю глюки - только прошивки. Ито как я понял 3.1.5 на нем летает нормально, а 3.2 еще в обкатке - без багов не обойтись, зато много “вкусного” !

  • оригинал напрямую купить в Россию нельзя, зато можно через посредника типа nycmsk.com/ru.

  • из клонов вроде больше доверия к RTFHAWK

Razek

8 страниц текста это можно сказать глюков нет =)

lion13ch:

Положительный Эффект есть от 400 Гц ? … кроме срывов синхры на некоторых моторах+esc ?

Не думаю что срыв синхры связан с повышением частоты лупа стабилизации.

Теоретически, должно повысить отзывчивость на управление и повысить качество стабилизации

SergDoc
lion13ch:

а 3.2 еще в обкатке - без багов не обойтись, зато много “вкусного” !

Сегодня облетал 3.2 по нормальному - привыкал к коптеру после больше чем месяца прозябания (без приёмника) - вроде всё нормально, только GPS шалил - но эт перед грозой - к прошивке не относиться…

lion13ch
SergDoc:

вроде всё нормально

А разница между APM и Вашим железом на 3.2 имеется в поведении ?

Razek:

Не думаю что срыв синхры связан с повышением частоты лупа стабилизации

У народа есть траблы с этим…
diydrones.com/…/pixhawk-causing-motor-sync-issues

Razek:

Теоретически, должно повысить отзывчивость на управление и повысить качество стабилизации

Дак а практически ? … в этом собственно и вопрос.

SergDoc
lion13ch:

А разница между APM и Вашим железом на 3.2 имеется в поведении ?

Скажу только, у меня плата жестко на раме - проблем с вибрациями нет… а так арду, как арду со всеми плюшками PX4…
Ну есть известная бага в 3.2 - нет автодизарма во всех режимах кроме стаба…

lion13ch
SergDoc:

Скажу только, у меня плата жестко на раме - проблем с вибрациями нет… а так арду, как арду со всеми плюшками PX4…
Ну есть известная бага в 3.2 - нет автодизарма во всех режимах кроме стаба…

А там 400гц обработка и EKF реальный эффект дают ? Или только с вибрациями лучше дружит ?

Sir_Alex
lion13ch:

А там 400гц обработка и EKF реальный эффект дают ? Или только с вибрациями лучше дружит ?

Если у вас APM нормально летал, то я думаю вы не заметите разницы.

commy_s
lion13ch:

А там 400гц обработка и EKF реальный эффект дают ? Или только с вибрациями лучше дружит ?

С включенным EKF удержание высоты стало работать шикарно, можно на большой скорости летать в метре от земли, но лойтер с ним немного дерганый.

lion13ch
Sir_Alex:

Если у вас APM нормально летал, то я думаю вы не заметите разницы.

APM летает норм, но всегда хочется лучше 😃. Например постабильнее в ветер…

commy_s:

С включенным EKF удержание высоты стало работать шикарно, можно на большой скорости летать в метре от земли, но лойтер с ним немного дерганый.

А каков характер “дерганий” ?

  • у Вас виброзащита контроллера имеется ?
commy_s
lion13ch:
  • у Вас виброзащита контроллера имеется ?

Вибраций нет, контроллер установлен на 3м скотч, который был в комплекте.

Может неправильно выразился, скорее видно подруливание в небольшой ветер.

lion13ch
commy_s:

Вибраций нет

Не поймите превратно, но Вы вибрации замеряли ? Или по логу анализировали ?

lion13ch

Настраиваю AC3.2rc2 на Pixhawk. Заметил лаг реакции на управление. Лаг есть как при использовании родного PPM энкодера, так и Frsky D8R-XP. Кто-нить сталкивался ? Как лечить ?

lion13ch
SergDoc:

входы (драйвера) у нас свои лага не видели…[/url]

Может я неудачно выразился. Управление немного отличается от APM AC3.1.5. Что- намучено с rc_feel… Но некая небольшая задержка в реакции чувствуется…
3.1.5 на pixhawk завести не удалось после 3.2. В настройках все ок, а при включении от батареи горят ошибки и армиться отказывается.

SergDoc
lion13ch:

3.1.5 на pixhawk завести не удалось после 3.2. В настройках все ок, а при включении от батареи горят ошибки и армиться отказывается.

вытаскиваем SD подключаемся любой терминалкой через usb enter - должно появиться приглашение консоли nsh> вводим mtd start -> enter, mtd erase -> enter, reboot -> enter вставляем sd перезапускаемся…

lion13ch
SergDoc:

вытаскиваем SD подключаемся любой терминалкой через usb enter - должно появиться приглашение консоли nsh> вводим mtd start -> enter, mtd erase -> enter, reboot -> enter вставляем sd перезапускаемся…

Очищать содержимое SD не надо ?

  • это действие (mtd erase) что собственно делает ?
мар

А из терминала М.П. Командами erase, reset не стирает содержимое?

lion13ch
мар:

А из терминала М.П. Командами erase, reset не стирает содержимое?

ХЗ, но не помогало. Причем команда erase есть только в 3.1.5. В 3.2. ее уже нет.

А Вы 3.2. пробовали ? Задержку управления не заметили ?

SergDoc
lion13ch:
  • это действие (mtd erase) что собственно делает ?

Стирает ramtron FM25V01 - все настройки и нав. точки…

lion13ch

Сделал mdt erase - не помогло. Но поразмыслив логически - вернул на место SafetySwitch (который в 3.2. можно отключать параметром, а в 3.1.5 - нет) и все заработало. На глаз под 3.1.5 задержка реакции на управление стала намного меньше, почти не заметна (но вот как-то на APM ее вообще нет). Приметил, что даже на 3.1.5 для Pixhawk имеется параметр RC_FEEL_RP, а на APM 3.1.5 его нет. Логично предположить, что алгоритм обработки RC как-то изменен для PixHawk. Нет соображений в чем тут дело ?